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高速线材生产线一水冷精确控制方法
曹剑叶,王云波,张冬花
(中冶京诚工程技术有限公司 100176)
摘要: 论文针对高速线材生产线水冷系统进行分析研究,通过大量的冶金学理论的研究与冶金原理的
研究,并结合外方公司(DANIELI)的水冷模型,结合在高速线材生产线设计与调试自动控制系统时收集
到的实际生产数据,对高速线材生产线系统建立了水冷模型,并提出基于该水冷模型的温度前馈模型,并
且把温度前馈模型方法应用到实际的高速线材生产中。针对该温度前馈模型,提出流量,温度的PID过程
控制结合前馈计算流量的解决方案,基于该方案实现高速线材生产线水冷系统的精确化控制。结果表明,该
理论能够很好地解决高速线材生产线水冷系统的冷却问题,为提高工厂的钢材质量问题,提高国内的高速
线材生产线水平,提高钢材质量起到非常重要的作用。本系统成功的实现了从理论向工程的结合,对湘潭
钢铁公司二高线车间进行水冷控制冷却改造,通过系统的调整与自学习,系统使得线材在精轧机入口及吐
丝机的温度能严格的控制在目标温度的lO度范围内,通过温度曲线观测发现,绝大部分温度都在5度范
围内,证明本系统的先进性,可行性与稳定性。,达到了预期的要求。同时进行分析验证,通过比较,试
验,完全达到精确控制冷却的目的,达到国际领先水平,完全达到应用的水平。
关键词:控制冷却;高速线材生产
1引言
在高速线材轧制过程中,其生产出来的产品都必须从热轧后的高温红热状态冷却到常规状态。
这一阶段的冷却过程对产品的质量有着极其重要的影响。因此,对高速线材进行轧后冷却,是整个
线材生产过程中产品质量控制的关键环节之一。高速线材轧制生产过程的冷却方法很多,但归纳起
来只有两大类:常规冷却:一种方法是在整个生产环节不加以任何控制手段,而让其在周围环境中
自然冷却的一种方法,此方法由于现代高速生产以及线材盘卷盘重增大,已经被淘汰。另外一种方
法是对热轧线材产品的冷却过程有目的地进行控制,即控制冷却速度,从而获得所需要的组织和性
能的冷却方法,现代化的高速线材生产线都采用控制冷却的方法,但由于种种原因,很多线材车间
的控制效果都不理想。一般钢铁公司高速线材生产线水冷系统存在如下的问题:由于对水冷系统不
了解或没有准确的理论工艺指导,完全靠操作工依据经验控制水量,往往造成对钢材的冷却效果不
好,在钢材头部,尾部存在很大的温度偏差,这还不是主要的,由于控制不好,造成同一盘卷的温
度波动很大,造成线材成品的金相组织不理想,晶粒粗大切不均匀,使线材在以后的深加工过程中
机械性能和拉拔性能变坏,沿长度方向的抗拉强度波动超出指标。有的工厂采用了温度闭环调节,
但对具体的调节原理不清楚,也会导致调节效果不好,最终取消了先进的调节方式。造成资源的浪
费,生产成本的增加,还额外的增加了生产时间周期。
2综合计算模型ISDM概论
为解决上述问题,根据轧钢过程的实际情况,对高速线材轧钢系统中的过程控制建立了水冷系
统模型,在此基础上,提出水冷系统的前馈态模WFCCS(WaterForwardCalculateControl
System),
这两者相结合的算法能有效解决温度偏差大的问题,使得模型的可靠性与适应性增加。根据在轧钢
车间现场生产的情况来看,对于某种未生产过的钢种,命中率有很多的不确定性。而在中期,由于
每中钢中都有生产的记录,加有自学习的因素,在后期,模型系数自适应后,可使得命中率增加.
模型的理论结合了理论模型的热量平衡的纯理论模型;结合具体的生产情况以生产的实际经验
..43..
数据进行修正。这些修正参数时所用到的数据,全部来自于本文作者到过的国内几家大型钢铁公司:
湘潭钢铁公司第二高线厂。并且把WFCCS模型到车间现场进行了实际的验证(轧线水冷过程的实
际操作数据),与实际的生产有较高的一致性;并且通过实际生产数据,对参数进行了修正,使得模
型的命中率达到国外公司的水平。充分利用理论模型与经验模型的优势,准确程度可以达到96%以
上(以实际的温度与设定温度的比例关系)。
3综合计算模型WFCCS方
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