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QW型水仓自动清挖设备在米村矿的应用.pdf
2009年第4期 中州煤炭 总第160期
QW型水仓自动清挖设备在米村矿的应用
王立新1,申俊岭1,李春辉2,郑学峰2
(1.郑煤集团桥二公司,河南新密452394;2.邦煤集团公司米村矿,河南新密452394)
摘要:针对米村矿原水仓清挖系统投入人员多、工人劳动强度大、清挖工期长、水煤运输影响矿井卫生等问
mm颗粒的局限性。该设备投
题,采用Qw型水仓自动清挖设备,突破了原有水仓清挖系统不能清挖大于5
入运行后,适应性能良好,工作效率高,节能效果明显,减轻了工人劳动强度,缓解了大巷及副井的运输压力,
取得了明显的经济效益。
关键词:水仓;自动清挖设备;收料;加压设备;脱水设备
中田分类号:TD529.2 文献标识码:B 文章编号:1003—0506(2009104—0069—02
郑煤集团米村矿一150m水仓内环162m,外环
2 QW型水仓自动清挖系统组成
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m,是矿井二水平集中排水设施,容纳矿井二水
平全部涌水。矿井正常涌水量580m3/h,最大涌水 清挖设备主要由收料抽排专用车,液压推进装
量830 置,搅拌、输送、集中、升降装置,抽排设备,缓冲设
m3/h,涌水中央带淤煤多,水仓中煤沉积周
期短,平均2个多月要清挖1次水仓,清挖工作量 备,加压设备,脱水设备,输送管路及附件和装运设
大,时间长,人力投入多,占用矿车多,增加了矿井的 备组成。
提升负担。 (1)收料抽排设备液压系统。由液压泵站(油
为了缩短清挖周期,减轻工人劳动强度,减少矿 箱、电机及附件)、液压阀、液压电机及油缸组成。
车占用量,减缓矿井提升压力,根据水煤具有流动性 工作前。泵房对水仓进行排水,然后将仓口处人工清
的特点,考虑用泵配合管道输送煤泥。但是由于煤 理5—8m。进行适度配水,使煤泥浓度在25%一
泥流动性大,刮板机运输困难,因而必须解决煤泥脱 45%。开启专用车上液压站电机,待油泵运行平稳
水,以及煤泥在管道中沉积造成的堵塞管道问题。 后,操作液压电机进行搅拌,使煤泥水混合形成流体
并输送到铲箱中部。螺旋收料启动后,同时开启抽
l 设备选用
排泵(抽排泵安装在抽排车的铲箱中),通过管路将
原人工清挖水仓时,在21强力胶带机尾铺设有 煤泥排至水仓口缓冲设备中,在该设备中形成稳定
1部40t刮板输送机,机尾处安装1台翻煤笼,人工 的物流,连续短暂存放(动态的)。工作一班后系统
将装有水煤的矿车推进翻煤笼。翻煤笼下面有积 需要停机时,要用清水对系统进行清洗,以防淤煤堵
水,刮板输送机启动后,煤与水经搅拌形成水煤,刮 死管路。
板输送机为+250坡度,水煤运输时回流,水煤无法 收料车前进靠装在专用车中间部位的液压推进
运走。 油缸来实现。操纵控制下降加压油缸的控制阀,将
针对问题,确定选用水仓清挖整套设备。将原 锚靴下降至触地面为止,同时操纵前进油缸的液压
有翻煤笼拆去,将原有40t刮板输送机机尾提高,提 阀推车前进。当前进及下降加压油缸活塞杆全部伸
下溜槽至道面平,刮板输送机机尾无法存水,让水仓 出后,一个行程完成。此时将两油缸活塞杆收回,一
清挖设备的压滤机跨在40 个循环完成。
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