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石油天然气学报 (江汉石油学院学报)2014年3月第36卷 第3期
JournalofOilandGasTechnology (J.JPI)Mar.2014Vo1.36No.3
电动潜油泵电机壳体和对应套管腐蚀原因分析
及治理措施
王欣辉 (中石化胜利油田分公司胜利采油厂,山东东营257051)
[摘要]介绍了胜坨油田潜油电泵 电机壳体及对应套管的腐蚀现状及危害,运用Fluent软件和液固两相流
模型,对潜油 电泵 电机壳体与对应套管 内壁之间环空中的流场进行 了数值模拟。结果表 明,环空处流速
大,变径处产生的湍流,加速了潜油电机壳体及对应套管的腐蚀,通过开发和应用 107系列电机等三项
配套技术 ,有效治理 了电机壳体和对应套管的腐蚀 ,可为类似设备的使用提供参考 。
[关键词]潜油电机壳体;套管;腐蚀;107电机
[中图分类号]TE933.3 [文献标志码]A [文章编号]1000—9752(2014)03—0391—04
胜坨油田是我国渤海湾盆地最早发现并投入开发的整装大油 田,是全国最早进入特高含水开发期的
整装油田,2009年油 田综合含水 已高达 95.2%。电动潜油泵是胜坨油 田主导 的机械举升工艺,目前胜
坨油田开 电潜泵井 374口,日产液量 77732t,占总液量的6596/,日产油量 1879t,占总油量的32 。经
过测试 ,电泵井产出液以氯化钙型水型为主 ,含砂 ,呈 中性或弱酸性 ,平均矿化度 18832mg/L,具有
较强的腐蚀性 。为此 ,笔者主要研究潜油电泵 电机壳体与对应套管内壁之间介质流速对腐蚀的影响,并
提出针对性的治理技术和措施 。
1 潜油泵电机壳体及对应套管的腐蚀原因分析
随着胜坨油田进入特高含水开发后期 ,产出液含砂不断升高 ,电泵 电机壳体腐蚀严重 ,电机失效井
数逐年增加 ,使得检泵周期缩短 ,造成较大的经济损失 。由此增加作业费用高达 1800万元。
现场应用表明,流动腐蚀是引起物体腐蚀破坏的重要原因。介质的流动不但促使腐蚀加剧,而且严
重影响流动腐蚀的机制。在一定的流速下,当流道结构确定时,介质流型一定,导致发生一种形态的腐
蚀 。随着腐蚀的发展,流道结构发生改变,可能引起流动腐蚀形态的变化 。这种恶性循环发展的结果,
一 方面使得流动腐蚀加剧,另一方面导致流动腐蚀形态的多样化、机理的复杂化。
高速流动的流体对潜油电机外表面构成强烈的冲刷,除了使管道承受一定的冲刷力、促进腐蚀反应
的物质交换外 ,还将抑制致密保护膜的形成 ,影响缓蚀剂作用的发挥 ,尤其是在电机外壁已不光滑的条
件下,局部的流速可能远远高于整体流速,而且还可能出现紊流。同时,对于含砂的高速流体对潜油电
机外表面及对应套管的腐蚀将更加严重 。
1.1 运用k-6湍流模型分析电机壳外介质流体
潜油 电机壳体外流体是典型的三维湍流流动 。目前在两方程湍流模型中最具代表性 、也是工程中应
用最为普遍的完整湍流模型是标准 e模型,其适用范围广、经济性高、精度合理有效_1]。
标准 肛e模型的偏微分方程中,其湍流流动能 k方程和e扩散方程可简化为:
— ()+ ( “)一 l(+ 1—旦l+Gk+Gb一 一yM+Sk
[收稿 日期]2014—01—20
[作者简介]王欣辉 (1968一),男,1990年大学毕业 ,工程硕士 ,高级工程师,现主要从事采油工程技术工作。
第 36卷第 3期 王欣辉 :电动潜油泵 电机壳体和对应套管腐蚀原因分析及治理措施
的排量大,平均液量为 307m。;套管内径 124.26mm,电机外径 116mm,故套管环形空间截面较小。经
过多次数值模拟发现,在大排量下 ,采用常见的 116系列潜油电机均会增加电机表面及对应套管间液体
的流速 ,最大处可达到 9.78m/s,远高于所允许 的临界流速。根据矢量图可以观察出:在密封圈及变径
处也会产生一定的湍流 ,加剧对潜油电机的腐蚀与冲蚀 。
1.4 含砂条件下潜油 电机外表面流场的Fluent分析 ’
建模与网格划分与前面相 同。设定砂粒及井液两相 的流体,设置液 固两相 的入 口速度1.34m/s,砂
粒的浓度为 0.3‰,出口压力为 100kPa,计算次数是 500,步长为 1,进行 Fluent计算 。结果表明,在
相同的初始条件下 ,加砂后 ,由于井液砂粒 的冲刷作用 ,更加剧 了对 电机 壳体及对应套管 的腐蚀
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