孙永平——上汽西门子1000MW汽轮机通流特性试验与优化分析.pptVIP

孙永平——上汽西门子1000MW汽轮机通流特性试验与优化分析.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
孙永平——上汽西门子1000MW汽轮机通流特性试验与优化分析.ppt

上汽-西门子超超临界1000MW汽轮机通流特性 试验与优化分析 浙江省电力公司电力科学研究院 孙永平 2012.12 1 上汽-西门子1000MW汽轮机特点介绍 至2012年,浙江省内已投入运行的超超临界1000MW机组共有10台:华能玉环电厂4台,国电北仑电厂2台,国华宁海电厂2台,浙能嘉华电厂2台。 西门子超超临界机组采用标准积木块设计,可以覆盖600MW—1200MW容量产品。 根据汽轮机产品积木块组合原则,按进汽参数及容量配置高、中压模块 。 针对1000MW汽轮机,组合了一个H30单流高压缸,一个M30双流中压缸及两个N30低压缸。 上汽—西门子型1000MW汽轮机 总体布置特点 汽轮机采用大功率反动式高效率叶片级,每根转子都采用单轴承支撑,汽轮机组总长29m,比同级机组缩短8~10米 。 采用两个主汽门、高调门以及两个再热主调门,阀门与汽缸间采用大型螺母直接连接,无导汽管。 低压缸与凝汽器采用焊接刚性连接方式,低压外缸直接座落在凝汽器上,与基础不直接接触。因此,凝汽器抽真空吸力及注水不会对低压缸产生影响 。低压内缸通过其前后各二个猫爪,搭在前后二个轴承座上,支撑整个内缸、持环及静叶的重量。并以推拉装置与中压外缸相连,保证了动静间隙 。 高、中、低压缸的结构特点 高压缸为圆筒型,缸体为旋转对称,无常规的水平面大法兰,汽缸应力小,有极高的承压能力,有利于快速启动。 中压缸采用双流程和双层缸设计,中压高温进汽仅局限于内缸的进汽部分,而中压外缸只承受中压排汽的低压(0.5MPa~0.6MPa)低温(小于300℃)工作参数,因此可采用球墨铸铁材料,汽缸法兰部分也设计得较小。 低压缸配置一系列“去湿”及“防蚀”技术:设置疏水槽;保持较大的轴向间隙;末级静叶采取空心叶片结构,有抽吸槽将水份抽出。末级动叶片高度为1146mm,采用新型的激光表面硬化技术。 高压缸进汽第一级结构特点 中压缸进汽第一级结构特点 低压缸结构示意图 过负荷补汽阀技术 补汽阀是一种“旁通调节”手段:让主蒸汽从左右侧高压主汽门与高压调门前的阀体分别引出,经补汽阀后分二路进入高压缸第五叶片级后。 在汽轮机未达到THA功率之前,补汽阀通常处于关闭状态,不参与负荷调节;在夏季工况、TMCR和VWO工况时,补汽阀处于部分或全部开启状态。 在前期投产的数台1000MW机组上,由于补汽阀的投入会引发机组振动和瓦温升高问题,所以没有发挥应有的作用。 2 进汽端运行特性的优化分析 (1) 汽轮机进汽端变工况性能影响因素 ——高压调门的节流效应 上汽-西门子1000MW汽轮机设有两只高压调门,采用全周进汽、滑压运行调节方式。 如右图所示,为上汽-西门子1000MW汽轮机高压进汽压损随调门开度变化的试验曲线。从图中可以看出: A、高压调门从全开至40%开度过程中,进汽压损从1.5%上升至6%左右,其变化趋势较为平缓; B、而从40%继续关小至23%开度过程中,进汽压损会迅速上升至20%以上,这一阶段的节流效应增加幅度十分显著。 (2)高压缸效率的变化规律 汽轮机高压进汽压损每增加2%,将引起高压缸效率降低约1%。 如右图所示,为高压缸效率随调门开度变化的试验曲线。从图中可以看出: A、随着高压调门从全开→40%→23%逐步关小,高压缸效率的变化为:从90% →88%→80% ; B、为了满足AGC以及一次调频响应速度,一些机组将高压调门开度控制在23%~35%区间内,会对汽轮机高压缸效率带来严重损害。 (3)机组热耗率的变化规律 如下图所示,为一台1000MW机组试验得出的机组热耗率随负荷变化曲线 。从图中可以看出: A、“全开调门”滑压是经济性最好的理想运行方式; B、 高压调门开度越小,机组运行热耗率越高; C、在机组低负荷阶段,将高压调门开度控制在23%左右,将引起机组热耗率的显著增加。 (4)机组滑压优化的改进措施 优化改进方法: A、进行机组不同滑压运行方式的比较试验与结果分析; B、确定机组运行方式的调整方向,尽量增加高压调门开度,避免出现过大的进汽节流损失; C、重新制定机组滑压控制曲线,在保证机组AGC和一次调频负荷响应速度的前提下,提升机组的运行经济性能。 实施效果 : A、在一些试点机组上,可以将低负荷阶段的调门开度提升至37%左右; B、在保证机组负荷响应速度的前提下,可降低机组供电煤耗率约0.5g/kWh。 3 排汽端运行特性的优化分析 (1) 排汽端变工况性能影响因素 ——低压缸排汽容积流量 如右图所示,为影响汽轮机低压缸排汽容积流量的两个主要影响因素:机组负荷与凝汽器压力在全年的统计曲线。

文档评论(0)

ziyouzizai + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档