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客服改善报告跟踪表.xls
Sheet3
Sheet2
Sheet1
序号
问题描述
临时对策
改善对策
改善跟踪负责人
连接小方管两头螺丝有松动,贴台面不平,有缝隙;
此处是连接管和墙板上的端板大小不一致,现在已有一致的物料。
已在更改
操作屏内管理程序记录不准确,有几节数据相同,整节没有数据,有时会出现数据变化(变小),输入节数与实际机台节数不同,240锭12节也输了16节320锭;
电器管理功能问题,目前不成熟,要不取消此功能
此项需要尽快完善程序里管理功能。
车头电柜两边螺丝没紧;霍尔传感器螺帽缺少
属于员工操作问题,临时只能对员工多教育。
根本原因是员工做事不认真疏忽大意和管理不到位造成的
车尾接线盒内从车头到车尾线标识错误,造成电机缺相不转;
只有加强员工培训教育,增强其责任心,同时让班组长及检验加强抽检。
要长久的解决需要对员工多加培训教育。
车尾龙带张力架固定螺丝应用12X35mm,错用12x40mm,锁不紧;
多培训指导
车尾落纱输送带传动架有时不垂直,使落纱输送带跑偏应在公司调试装上调好,后拆机时放落纱输送带上托板内;
车尾散热风扇电源线错放在右边,应该在左边
只有尽量把线走的好看点,长久的对策要规定出机器各个地方的线走线标准。
需要规定标准
导纱杆位置不正确,应中间每节位置相同,左后一节为长在后面。
与杆本身长短及装配要求有关,待定。
和导纱杆的长短及我们的安装要求有关。
导纱嘴中间无沟槽,纱线放不进去,
此问题以前发现过沟槽小的,但都是有沟槽的,只是沟槽小的,有的粗支纱进不去,临时对策就是让员工装的时候多留心,区分。
增强来料的合格度。
电线走线有倾斜,部标准走线;
二级传动座螺丝没紧;顶盘固定螺丝有松动;
根本原因是员工做事不认真疏忽大意和管理不到位造成的。
需要规定标准
尽量调整,这有多方面的因素,不好确定。
雨纺纱器支架有关。架子变形,不垂直。靠其他的调节,之前技术部门认为会对其他地方不利。
纺纱器打开后,相邻的有碰撞现象。
各变频器参数设置时不完全或没设置换总风管后,工艺橡胶风管没插入,电线被拉脱拉断。
分梳腔体密封圈顶部脱肢较多。
尽量调整,这有多方面的因素。
因调整罗拉的高低就会带来腔体的高体变化,这样就会有腔体和梳纤上通道接触位置的变化,也就导致密封圈位置的差异。
分梳压轮动平衡差 机架掉漆处较多。
多测试
动平衡的问题只有加强检验的力度,控制来料的合格度。
更改后不能用的备件还放在备件里面发。
及时核对清理
装配的人员对更改的备件不清晰,可加强他们的培训。
工艺橡胶风管没插入,电线被拉脱拉断
此项是偶尔是事,原因是大风管不良,换风管,下次不会有此事
要长久的解决需要对员工多加培训教育。
固定螺丝松动,上下左右位置不良.
统一在家和在外的安装。
因拆机后导纱杆是活动的,在结合之前的位置有变化,可考虑拆机前和拆机后都能有一个统一的位置固定。
假捻盘表面有胶水毛刺。 假捻盘安装高低不一致。
抛光处理
需加一道工序,粘完胶之后进行抛光处理:与假捻盘和假捻盘底座的配合度及输纤上通道和底座的配合度有关,要想改进只有控制这方面的差异度。
卷绕辊螺丝没固定;
此处螺丝没固定是不可能的,要说螺丝有松动可能原因有两个,a是螺丝本身没加紧,b可能是轴的螺纹孔浅,螺丝虽然加紧也会动,临时只有加完后用手转看能不能转动。
根本原因是员工做事不认真疏忽大意和管理不到位造成的。
皮辊与纺纱罗拉接触不平衡;
和导纱杆的长短及我们的安装要求有关
纸管顶盘左边易脱落,顶盘空太松没卡口;
因转杯有0.20mm的公差,装的时候又有0.20mm公差,故没有互换性。
现有在制品开槽改制使用
导纱杆尺寸偏差大已更改连接块的结构,对导纱杆两端形成单独夹紧的方式。已出更改单11-G066.
尽量调整,这有多方面的因素,不好确定。
半自动上其他零部件综合引起的问题。
强电电缆线在拆机拉线时有拉破,拉断现象;新机排杂,吸杂,输送等电机有反转;
只有加强员工培训教育,增强其责任心,同时让班组长及检验加强抽检。
要长久的解决需要对员工多加培训教育。
锁转杯腔体板簧高低不一致。
与纺纱器上板簧的位置有关。
筒子架安装与卷绕辊的高低,左右位置没统一;
多培训指导
托纱杆拉簧固定螺丝易脱落帽;
此处的螺帽易掉是属于之前的事,现在此处已更改
已在更改。
微动杆齿轮箱座螺丝没紧少螺丝,传动齿轮装反(台阶错装在外);
在发机前一定要把此零部件装好。
微动套和紧定套之间摩擦力小易动,现在加了橡胶圈增大摩擦力可以解决。
微动杆套位置不良,夹套松动,紧定螺丝松动易掉;
此处不易加紧,现在技术已新加了一个橡胶圈,后面可解决,目前只有让员工多留心,多检查。
微动杆中间节位置不一,造成装电清时装定位板不好对排杂槽后面一节比前面一节要高。
与杆本身长短及装配要求有关,待定。
喂面罗拉搭
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