240Th循环流化床锅炉的运行调整和改进措施.pdf

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240T/h循环流化床锅炉的运行调整和改进措施 解明夫 1 (辽河油田电力囊团 辽宁盘锦 24022) 现的同题进行了分析,随后提出了解决的办法或优化,改进后的目标及措施。通过现场的调试和运行。证明措施有效。效果明量。 关键词:循环流化床锅炉 磨损 输灰改造 风道共振 中图分类号;TK227 文献标识码;A 文章编号:1674--09$X(2008)07(a)--0080--01 我厂投入运行的YG一240/3.82一M型循给煤问题主要包括给煤机问题和煤仓落 管检修的次数进行了统计,依次为15次.18 环流化床锅炉,是由济南锅炉厂设计、生产 煤问题。给煤问题已经成为了影响我厂锅炉 次、l7次、l6次,l7次,l4次、l6次 的,此型号锅炉为中温、中压.自然循环、单 ’稳定运行的重火问题。我厂曾经多次因为落 和15次,平均次数为16次。分析具体原因如 汽包,单炉膛、平衡通风,厂房内布置的锅炉。 煤问题或落煤管不下煤或堵煤而导致锅炉压 下: . 锅炉风帽选择N型风帽,返料阀采用J犁阀。在 火。还曾进因为断煤,没有及时关闭给煤机入 (1)电除尘输灰系统输灰管采用的是普 投入生产初期,锅炉经常由于各种原因被迫停 出口插板导致#l给煤机被反窜的热烟气烧 通的耐磨管材,其耐磨性能有限,不能经受 炉,经过多年的摸索和运行人员的努力提出了 毁。后来我厂在煤仓前后各加装r空气炮装 长时间、大负荷的冲刷,管材易磨损。在将 优化的参数和一砦敝障的解决办法和设备改 置,采用和电除尘同一气源,每当发生煤仓蓬 灰输送到灰库中时。对管材的磨损较严重, 进的措施,取得r较好的运行效果和经济效 煤导致断煤的情况发生时,就采用空气炮装置 导致输灰管漏泄。 益。 进行处理。 (2)经过停炉检查发现,旋风分离器已 2.3风道震动和撕裂问题 经严重变形,严重影响r物料分离效果,致 1锅炉规范.已经优化的运行参数和改造 我厂所l:240T/h锅炉由于多种原因使烟气中带有大量较大颗粒的物料进入电 内容 风机没有采用变频器,而是采用j挡板调 除尘,通过输厌管输送的物料增多,加重了 节的方式。这种方式由于风机满负荷运 输灰管的负担,导致其磨损加剧。 最大连续蒸发量:240T/h;额定蒸汽温 度:440℃;额定蒸汽压力:3.82MPa;给水温转,对整个风道的振动有较大的影响。一、 措施·: 度:150℃;排烟温度:146.7℃;空气预热器二次风机风遭都有各自的共振区。一次风 (1)由于我厂240吨锅炉输灰管使用时 入口风温:20℃l二次风经摩预器后风温: 机在保证炉膛内物料正常流化的前提下, 阔已有5年且材质耐磨性能差,磨损严重, 170℃l煤入炉粒度Dmax=8mm;炉膛负压一挡板开度在46%左右,一次风机在保证尾 针对这种情况,我们引进带有内衬陶瓷的 l 4× 127~-254Pa$烟气含氧量4.0%,床温运行部烟道氧量4.O%的前提下,挡扳开度在 耐磨性能好的管材,规格为e=l l 范围800~950℃{排渣方式:连续排渣。72%左右。经过多次运行试验,发现二次风 0m113。对所有管路进行更换。在弯头处加 安装过程中改造的内客: 机挡板开度在达到68%左右时,即达到共 装背包,里面灌注铸石,解决了弯头易磨损 (1)煤仓底部倾角由原来的30。改为70。振区,此时进二次风预热器前二次风道震 的缺陷。 (2)供给给煤皮带密封风由原二次风机动极其明显,不利丁锅炉的长时间安全经 (2)另外根据重新测量的数据,经过计 出口供给改为由一次风机出口供给

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