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污水处理站含油污泥浓缩处理工艺.pdf
第32卷第9期 (2013.09)〈集输处理〉
污水处理站含油污泥浓缩处理工艺
张玉鑫 大庆油田工程建设有限公司油建二公司
摘要:油田污水处理普遍采用重力沉降→压力过滤流程,污水中大量油泥在沉降设备中沉
积,不但影响设备的有效容积,而且还会随反冲洗水在系统内恶性循环,导致出水水质变差。
沉降设备虽设有排泥工艺,但存在排液量大、处理费用高、运输过程中易产生二次污染等弊
端。因此,结合大庆油田排泥工艺现状,应用了低速叠螺污泥脱水机工艺。通过工艺处理后,
油泥含水率可降至70.0%左右,体积浓缩98.0%以上,降低处理费用80.0%。
关键词:沉降设备;细颗粒油泥;污泥稠化;叠螺污泥脱水机;含水率
doi:10.3969/j.issn.1006-6896.2013.9.054
水处理系统实时在线排泥及浓缩稠化提供有效的技
1 项目研究的目的及意义
术手段。
含油污水处理站普遍采用重力沉降→压力过
滤流程,该流程具有建设费用小、运行成本低、操 2 细颗粒在处理系统内沉积及分布
作简单等优点。但因其依靠重力分离原理,导致污 由于污水处理站各处理单元对悬浮固体的去除
水中大量悬浮固体和杂质在沉降设备中沉积形成细 效率不同,因此对某含油污水处理站各节点水样进
颗粒油泥,占据沉降设备的有效沉降空间,从而影 行化验,分析悬浮固体的分布情况。
响沉降设备的分离效果和运行效率;积存的细小颗 根据检测数据,22.56%的悬浮固体在沉降设
粒油泥还会随反冲洗水在系统内恶性循环,对水质 备中沉积;58.94%的悬浮固体被过滤设备截留。
造成二次污染,加重了设备的运行负担,严重影响 从上述分析可见,污水处理系统中含油污泥主要沉
水质的稳定达标。 积在沉降罐并在过滤设备中截留。其中过滤系统截
目前,沉降设备内虽均设有静压穿孔管和泵吸 留所占比例较高,大量被截留的细颗粒油泥随反冲
式排泥等工艺,但排出的油泥含水率在99.0%以 水进入回收水池,但受排泥工艺、回收水池构造等
上,排出油泥量占处理量的3%~6%,存在含水率 因素影响,这部分细颗粒油泥不能及时去除,只能
高、排液量大、后续集中处理费用高、运输过程中 随反冲洗水回到沉降罐中再次沉降或在系统内反复
易产生二次污染等弊端。现阶段各污水站基本采用 循环。因此,从现阶段已建污水处理系统工艺分
储泥池沉降、上清液回收的浓缩工艺。但由于沉降 析,原水中的悬浮固体及杂质无论是靠自重沉降,
设备排出的油泥成分多而复杂、乳化充分、密度差 还是被过滤罐截留,沉降罐是细颗粒油泥唯一可以
小、再次沉降困难;大量油泥露天置于储泥池中容 稳定沉积的场所。
易腐败和产生恶臭,污染空气和站库周围土壤环
境;而且受气候温度影响,该流程冬季无法运行。 3 叠螺污泥浓缩脱水机现场试验
通过对低速叠螺污泥脱水机污泥稠化处理工艺进行 叠螺污泥浓缩脱水机由固定环和游动环相间排
了现场调研和试验分析,确定运行方案,为完善污 列,螺旋推力轴贯穿其中构成,分为浓缩区和脱水区。
流速增加到4.21m/s,此时回压并不随液量的增加而 触机会,抑制了管壁的结蜡。16口井经过连续14
增加,反而有所下降,达0.34 MPa,显然其液流已 个月的试验,在冬季运行过程中没发生一次堵、冻
形成黏度较低的完全水包油乳状液状态,使流动阻 井事故,满足了不加热集油的技术要求,保证了安
力降低。 全生产。单井掺水量也由21m3/d下降到9.6m/d,3
从集油温度上看,35~41 ℃虽然接近管壁结 单井节约掺水量11.4m3/d ,掺水泵月累计节电量
蜡温度高峰区,由于根据各井的产液量、含水率科 2 498 kW·h;掺水系统压力由1.19MPa上升到
学地掺常温水,使平均回油温度由35℃降低到 1.44MPa;回压由0.39MPa下降到0.35MPa。
32.4℃。对于含水低的井采取增大产水量的办法,
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