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燃气管道阀门加装远程控制系统.pdf
《 T — 统塞践
燃气管道阀t~j/rd装远程控制系统
◆王 艳 李顺义 叶林平 张少波
摘要 i为提高燃气管道输气安全的可靠性,本文提 出并设计了基于可编程序控制器
(简称PLC)远程 阀门控制系统。该系统 由一个监控主站和若干 阀门从站构成 ,主站与从
站之间采用GPRS~限通讯方式进行数据传输。该系统的突出特点是现场数据采集和设备控
制 由PLC实现 。
关键词:可编程控制器;远程控制系统;无线数据传输
成SCADA (数据采集与监控)系统,利用GPRS数据通
一 、 引言
讯方式同各阀门站 (下位机 )PLC进行通讯,将各阀门
1.1方案提出 站点数据上传到监控中心,由监控中心远程控制各阀门
天津滨海中油燃气公司建设的天然气高压管线,起 状态。系统对阀门的监控能实现就地控制和远程控制两
点位于津南区咸水沽镇 ,终止于宁河县芦台镇。管径为 种控制方式。
610mm,沿途共设置干线阀门6台,支线阀门l7台, 系统控制过程流程为:传感器将测得信号通过屏蔽
全部为手动阀门,一旦管线某一部段出现紧急故障,急 信号电缆传送~_JIA/D转换模块的输人端 ,经过A/D转换
需立即切断相应的阀门时,由于阀门状态为手动操作, 模块转换后存入指定的数据寄存器供PLC读取。PLC将
因此需安排人员去现场进行关断,操作人员从接到报警 数据通过GPRS无限传输至监控中心供系统处理,完成
至现场关断阀门至少需要50分钟,这样既增加了事故的 一 次数据采集过程。系统控制信号当为就地控制方式时
危险性,又对管线安全造成极大的伤害。 由操作者通过阀门站控制箱内的按钮直接控制;当为远
为此,对燃气管道阀门的全程状态监控显得尤为重 程控制时则由监控中心发出,PLC接收到信号后通过输
要。提 可将原有手动阀门改装为 自动阀门,同时增加 出端 口控制智能驱动装置使阀门动作。燃气管线监控系
远程控制单元,当出现事故报警情况时,可第一时间在
监控室远程将阀门切断,这样从接到报警到阀门被切断
只需要2分钟以下,大大降低了事故的反应时间,提高
了事故的应急处理能力 ,保障了燃气管线输气的安全可
靠性。
1.2技术难点
管道手动阀门增加电动装置 ,需要交流电源的引
入 ,由于我公司83公里燃气管线沿途经过基本为荒郊、
农田,交流电源无法引入,因此所有设备的供电问题是
一 个技术难点。
二、系统的总体设计
阀门远程控制系统安装于咸水沽站监控中心,以工
控PC机作为上位机 ,采用串行异步通讯协议 ,以此形 图1系统组成示意图
22 信息系统工程 l2011.7加
万方数据
SYSPRACIICE 系统实践 ”≥
统硬件组成示意图如图1所示。 2.1.1.4 数据通讯模块
2.1 }:位机设计 由于GPRS无线网络覆盖广,维护成本低,技术成
系统上位机安装于咸水沽站的控制中心,硬件选用 熟,稳定性强等特点,因此计算机PC与PLC之问采用
研华工控机IPC.6718V,性能稳定,大大缩短了系统的开 GPRS无线通讯方式进行通讯 ,提高无线通讯的抗干扰
发周期。上位机软件
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