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FANUC系统电源模块原理分析与故障诊断
FANUC系统电源模块原理分析与故障诊断的教学
在数控系统的教学中,数控机床的电源部分通常作为一独立的模块进行分析和讲解,现以通用的FANUC0i系统的电源模块为例进行原理分析、故障设置和诊断。
一、FANUC0i系统电源输入单元的原理
图1所示为FANUC系统电源输入单元的主回路。
(图1)
外部电源经输入端子TP1的U,V,W经接触器LC2,熔断器F4,F5和F6输出,作为伺服驱动器的电源.另一路经熔断器F1,F2,接触器LC1从端子TP3的200A,200B输出,作为数控系统的输入电源,输入单元本身的控制电源U1,V1亦来自熔断器F1,F2的输出端.接触器LC2的线圈直接连接于接触器LC1的主触点,因此,伺服驱动器的电源必须在系统输入电源已经接通(接触器LC1吸合)的情况下,才能正常接通.图1中的SK1,SK2为RC(0.1μf/200Ω)吸收器,在电路中作为过电压保护与抗干扰器件。
图2为FANUC输入单元辅助控制电源回路。
(图二)
U1,V1经变压器降压,DS1全波整流以及Q1,ZD1组成稳压环节,为输入单元本身提供DC 24V的辅助电源.当DC 24V电源正常后,发光二极管PIL正常发光。
图3为输入单元的电源通,断控制回路。
(图三)
由中间继电器PY1,AL,接触器LC1等组成。电路中综合考虑了电柜门互锁,MDI/CRT单元上的电源ON/OFF控制,外部电源通断(E-ON/E-OFF)控制和系统电源模块的报警(P.ALM)等多种条件,为用户使用提供了方便。
图3的电源通断控制过程如下为:①接通MDI/CRT单元上的ON按钮S1或外部电源接通(E-ON)按钮S3,使RY1得电.②RY1的常开触点使LC1得电,于是图1中的数控系统输入电源(200V/200B)加入,同时使LC2得电,伺服驱动主回路电源(SU,SV,SW)加入。
二、FANUC0i系统电源故障设置和分析诊断
教学中,使用某教学仪器生产企业提供的FANUC0i数控铣床智能化实训维修考核设备进行故障设置和分析诊断。
(1)外部200V短路引起的故障
故障设置:200A,200B电缆绝缘破损短路。故障现象为电源无法接通的故障。分析诊断:测量图1中电源输入单元TP1,输入U/V/W为200V正常,但检查U1,V1端无AC 200V。从图1可确认故障原因应为F1,F2熔断。进一步检查发现,输入单元的TP3上200A/200B间存在短路。为了查明故障部位,取下TP3上的200A,200B连线,再次进行测量,确认故障在输入单元的外部。检查线路发现200A,200B电缆绝缘破损,更换电缆及熔断器F1,F2后故障排除。
(2)RC吸收器短路引起的故障
故障设置:RC吸收器中的SK1短路。故障现象为系统电源无法正常接通。分析诊断:对照上述原理图,检查机床电源输入单元,发现发光二极管PIL不亮,检查熔断器F1,F2已经熔断。通过测量,确认该铣床的200A/200B间存在短路。更换F1,F2后,断开端子TP3的200A/200B的连接,再次测量发现短路现象依然存在,因此判断断点故障存在于输入单元内部。对照图1,首先测量输出端U1,V1,确认无短路,逐一检查SK1,SK2,LC2,最终确认故障是由于RC吸收器中的SK1短路引起的。取下SK1,更换同规格(0.1μf/200Ω)的RC吸收器后,故障排除。
(3)ON/OFF信号不良引起的故障
故障设置:MDI/CRT单元上的电源切断(OFF)按钮的S2的连接开路。故障现象为系统电源无法正常接通。分析诊断:根据图3,测量发现MDI/CRT单元上的电源切断(OFF)按钮的S2触点断开,进一步检查发现按钮的连接脱落,重新接线后机床恢复正常工作。
(4)“电源断开”信号引起的故障
故障设置:电柜门开关中有一个开关损坏。故障现象为系统电源无法接通。分析诊断:根据图1和图2,检查电源输入单元的熔断器F1~F6均正常,输入电源正常,发光二极管PIL正常发光,图中E/O端DC 24V正常,但按下S1按钮,LC1/LC2均不吸合。对照图3进行线路测量,检查,发现电柜门互锁开关(触点DOOR1/DOOR2)开路,进一步检查发现,电柜门开关中有一个开关损坏,经更换后机床恢复正常。
(5)电源模块故障引起的工作不正常
故障设置:电源模块故障。故障现象为开机后发现系统电源无法正常接通。分析诊断:经检查,输入单元PIL灯与ALM灯均亮,由图3可知,引起故障的原因可能是来自CPI-5/6的+24V/±15V/+5V电源模块模块报警。当CP I-5/6接通后,由于中间继电器AL的吸合,使RY1互锁无法吸合。为了确认,维修时暂时断开CP I-5/6间的连接后再次进行试验,ALM灯灭,CNC可以启动(CRT上显示报警),证实了故障原因。通过更换电源
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