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5000t/d 熟料生产线 TDF 炉缺陷浅析

5000t/d 熟料生产线 TDF 炉缺陷浅析 2008-5-14 作者: ? 安徽池州海螺水泥股份有限公司 我公司有 2 条 5000t/d 熟料生产线, 是由天津水泥设计研究院设计的, 于 2002 年投产。因为各方面原因, 运行效果不很理想, 尤其窑系统波动较大, 我们利用检修机会多次对系统改造, 取得了一定成绩, 在此作一总结。 1 系统存在的问题 1)窑尾烟室不时有正压喷灰现象, 严重时烟室密封处漏红料。 2) 预热器系统阻力高, 负压波动较大, 分解炉出口温度很不稳定。在产量达到 5000t/d 时, 预热器出口压力达到- 5800~- 6000Pa, 压阻不定期出现 400~600Pa 的波动, C3~C5 锥部压力波动最为明显。 3)C5 出口温度( 一般在 900~910℃) 比分解炉出口温度( 一般控制在 880~890℃) 要高 10~15℃, 表明煤粉存在后燃现象。伴随系统压力波动, 预热器出口不时出现 CO(0.1%~2.0%), 严重时造成窑尾电除尘器跳停。 4) 窑头罩负压难以控制, 窑头废气温度长期在320℃左右, 危害窑头排风机的安全运行。 5)熟料质量不稳定, 黄心料难以消除, fCaO 极易超标。通过综合分析, 认为该分解炉设计有一定缺陷,炉内流场不合理, 预热器系统塌料, 造成上述现象。 2 问题分析 2.1 分解炉流场分析 TDF 分解炉是在 DD 炉基础上改造的, 带有双缩口, 锥部近壁区轴向风速的分布规律为纯喷腾流, 表现为近壁区的回流区和涡流区(如图 1 所示)。回流会造成物料的大量返混, 对物料的分散和均布产生不良影响, 恶化燃烧与分解反应的环境。两股三次风入炉后, 炉内气流运动相当于水平方向流与垂直喷腾流的简单迭加, 两者间相互干扰减弱, 炉内不会出现旋流,所以炉壁区域风速极低。 C4 物料入炉后, 大部分物料会贴壁运动, 存在明显的中稀边浓现象, 物料在炉内均布性欠佳。边壁区风速低, 物料浓度高, 容易塌料; 而炉内中心区轴向风速很大, 径向和切向风速很低, 进入中心区的物料难以向壁面迁移, 很快被中心气流携出。物料在炉内停留时间很短, 返混基本只出现在底部锥体部分, 在中部缩口上方基本没有物料返落现象。气体和物料停留时间过短, 燃烧与反应环境不理想, 容易产生不完全燃烧现象。根据设计资料, 该分解炉规格为 Φ7.4m×27m, 有效容积为 848m3, 生料在炉内停留时间仅 2.35s, 比其他类型分解炉低得多, 难以满足生料分解和煤粉完全燃烧的要求。 炉双缩口的作用, 尤其是中部缩口对改善物料分布效果不明显, 锥部返混物料完全依赖于缩口处的喷腾风速带起。 根据理论计算, 窑尾缩口处风速应达到 25~30m/s。实际上受分解炉物料返混和三次风的影响, 抑制了窑内通风, 缩口风速达不到 25m/s。锥部的高浓度返混物料因无法被完全带起, 会不定期的产生塌料现象。 2.2 窑系统异常现象分析 炉内塌料导致大量未分解的生料进入窑内, 在窑尾分解产生大量的 CO2, 恶化窑的煅烧, 所以烧出的熟料质量很差, 窑产量很低, 并且窑头容易窜生料。这种结粒不均的熟料进入篦冷机后, 冷却效果很差, 导致二次风温很低, 窑头废气温度反而很高, 无疑增加了窑头排风机的负荷, 即便风机满负荷运行, 窑头罩还是经常有正压现象。 分解炉设计阻力为 1200~1500Pa,但在实际运行中, 受锥部物料返混塌料和三次风的影响, 对窑内通风阻滞作用较明显, 系统阻力增高, 炉出口负压一般达到 2000~2400Pa。据了解, 这种窑系统阻力普遍偏高, 产量达到 5 000t/d 时, 预热器出口压损会达到6000Pa,这是其分解炉的结构所决定的。在塌料现象发生时, 窑尾出现正压, 甚至倒红料, 烧坏窑尾密封石墨块。我公司 2 号窑曾发生一次严重塌料, 2min 内窑电流从正常的 600~700A 下降到 100A 左右, 生料粉将窑头电除尘器拉链机压死, 被迫止料烘窑。 窑尾出现的大量 CO2, 还导致窑内通风受抑制,造成入窑二次风的风量减少, 窑头火焰外逼, 导致黄心料的出现。窑尾温度一般不高, 在 900℃左右, 也是炉内塌料和窑尾物料发生分解反应大量吸热的反证。同时因为物料入炉后, 边壁区大量物料返混易塌料, 中心区物料很快被气流携带走, 所以发生碳酸盐分解反应的物料量变化大, 需要的热量不稳定, 分解炉出口温度波动很大, 难以稳定。进而导致未分解的物料入窑, 窑工况紊乱。 窑尾密封采用石墨块式密封, 漏风现象极其严重。根据一、二线现场实际标定数据, 窑尾烟室处氧含量高达 5%~8%, 完全由窑尾大量漏风造成, 必须进行彻底改造(如采用气缸压紧式密封), 窑尾氧含量能达到正常的 1

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