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GEV铝合金平焊道改善分析报告
制程品保:李旭东 2009.07 15
GEV与GCM同管件同焊丝焊接各5PC试样
焊接后品质比较:
1.前处理对比:
铝脱脂常温 片碱 40℃-50℃ 水洗常温 硝酸 热水洗70℃-80℃ 常温
游离点数4-8 游离点数9-11 PH值6-8 游离点数20-22 PH值6-8
处理5分钟 处理5分钟 处理5分钟 处理1分钟 处理5分钟
A、漂白 (图1 GEV焊接) (图2 GCM焊接)
结论:明显看出GCM平焊道鱼鳞片比较密集和平滑。
B、皮膜 (图3 GEV焊接) (图4 GCM焊接)
结论:看出GEV平焊道表面出现起皱和气孔,呈现出不良现象。
2.涂装结果比较
(图5 GEV焊接) (图6 GCM焊接)
结论:涂装后GEV的平焊道出现明显的针孔偏多,涂装不能覆盖着针孔。
3.焊接条件对比:
GEV焊接条件
描平焊道电流:150-200A
描焊道的顺序:相同
氩气流量:8-12L/min
平焊道密度12片/1英寸
空气湿度:79%
管道氩气纯度:99.9%
水冷空调 相同
使用焊丝:4047
描平焊道间隔时间4-5分钟
焊接时间:待测量
此工作年限:2年
GCM焊接条件
描平焊道电流:120-150A
描焊道的顺序:相同
氩气流量:8-12L/min
平焊道密度18片/1英寸
空气湿度:78%
罐装氩气纯度:99.99%
水冷空调 相同
使用焊丝:4047
描平焊道间隔时间4-5分钟
焊接时间:130秒
此工作年限:8个月
小结:
经过漂白、皮膜、涂装三环节测试对比
皮膜照片对比图3平焊道比图4平焊道表面粗糙,焊道鱼鳞片不平整。
涂装后的焊道对比,图5的针孔聚集在一起 图6焊道表面针孔稀少。
焊接条件/作业品质分析:
GCM使用的是瓶装氩气,GEV使用的现有罐装氩气,纯度稍有差异。
作业手法和二段电流的差异,导致平焊道密度有较大的差异,
GCM焊道品质明显好于GEV品质。
结论:
下批起依照GCM的焊接方式及手法焊接做品质追踪。
第二次描平焊道的电流设定为120-150A
平焊道密度为18-19片/英寸
建议使用瓶装氩气
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