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辽阳石化2#、3#锅炉烟气脱硝工程
脱硝系统调试方案
中国昆仑工程公司辽宁分公司
无锡华光新动力环保科技股份有限公司
辽阳石化热电厂
吉化集团吉林市北方建设责任有限公司
无锡华光新动力环保科技有限公司
2013年月
目 录
1 调试目的 1
2 设备及系统概述 1
3 标准及文件 2
4 调试条件 3
5 调试内容及步骤 4
6 人员资格要求 13
7 质量控制点 14
8 调试质量检验标准 14
9 风险点分析及措施 14
10 组织和分工 17
附件:脱硝系统调试注意事项及预防措施 20
调试目的
在脱硝系统在安装完毕单体试转分系统调试及整套启动调试,对设计、施工和设备质量进行动态检验,发现并解决系统可能存在的问题,使整个脱硝系统安全稳定地通过小时满负荷试运行,保证进入商业运行后能安全稳定运行,从而更快更好地发挥投资效益。
设备及系统概述2、3#锅炉每台锅炉额定蒸发量为410t/h。脱硝系统处理的原料来自2、3#锅炉省煤器出口烟气,每台锅炉配置一台SCR脱硝反应器。每台锅炉正常烟气量为442316Nm3/h ,两台锅炉共处理烟气量884632Nm3/h,最大烟气量973096Nm3/h。锅炉烟气规格及数量见表2-1。煤质资料表见表2-3。
表2-1 锅炉烟气参数表(单台炉)
项目 单位 数据 备注 流量 Nm3/h 442316 BMCR工况 排烟温度 ℃ 130.7 BMCR工况 压力 kPa -1.5 NOx(以NO2计) mg/Nm3 566 烟尘浓度 mg/Nm3 37315 SO3 mg/Nm3 2767 O2 Vol% 7 H2O Vol% 8.28
表2-3煤质资料表
序号 项 目 符 号 单 位 实际煤质 校核煤质 1 分析基水分 Mf % 7.36 2 收到基水分 Mar % 7.36 3 收到基碳 Car % 51.23 4 收到基氢 Har % 3.32 5 收到基氧 Oar % 9.43 6 收到基氮 Nar % 0.71 7 收到基硫 Sar % 0.95 8 收到基灰分 Aar % 27 35 9 收到基低位发热量 Qnet,ar kJ/kg 20030 16720 10 干燥无灰基挥发分 Vdaf % 39.63 11 哈氏可磨指数 HGI - 53.25 12 可磨指数 KVT1 - 1.18 灰熔融性: 13 变形温度 DT ℃ 1150 14 软化温度 ST ℃ 1230 15 流动温度 FT ℃ 1310
脱硝工艺采用SCR法,还原剂为纯氨(99.8%)。 催化剂按2层设置, NOx(以NO2计)脱除效率不小于83%。脱硝系统入口烟气中NOx(以NO2计)含量566mg/Nm3,两层催化剂脱硝效率不小于83%,脱硝后烟气中NOx(以NO2计)含量小于100mg/Nm3。 脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。 脱硝装置布置在高温空预器出口。
标准及文件
《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号;
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建质[1996]111号;
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号;
《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002;
《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589号;
《火电机组达标投产考核标准》国电电源[2001]218号;
《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》 DL/T 5047-95;
《石油化工企业设计防火规范》GB 50160;
《常用危险化学品的分类及标志》GB 13690-92;
《液体无水氨》GB536-88;
设备制造厂产品说明书;
调试条件
机组已经过热态带负荷试运行,各项调整试验也已经完成。
脱硝系统设备均已安装完毕,并验收合格,文件包齐全。
现场设备系统命名、挂牌、编号工作完成。
脱硝系统的保温、油漆工作已经结束,各工序验收合格。
试转现场周围无关脚手架已拆除,垃圾杂物已清理干净,沟洞盖板齐全。
试转现场通道畅通,照明充足,事故照明投入可靠。
氨
氮气可随时投入使用。
氨区已安排好专人值守,防止无关人员进入该区域内。
吹灰器安装调试完毕,满足热态试运的需要。
脱硝系统的其它所有仪表均校验完毕。
脱硝系统内的所有安全阀均已校验合格,满足试运要求。
公用系统投入运行(包括压缩空气系统、、)。
有关脱硝系统的各项制度、规程、图纸、资料、措施、报表与记录齐全。
通讯设施齐全。
脱硝设备厂家的服务工程师已经到达电厂进行现场的调试指导。
调试内容及步骤
单体调试
由安装公司负责进行设备(稀释风机等)单体试转,期间应
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