综采放顶煤均压防灭火技术经验交流.pptVIP

综采放顶煤均压防灭火技术经验交流.ppt

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综采放顶煤采煤工艺均压防灭火 技术经验交流 兖矿集团东滩煤矿14306-1综放工作面自然发火的治理 综采放顶煤工艺均压防灭火 技术经验交流 1、综采放顶煤工艺介绍 2、综采放顶煤工艺容易发火的内在因素 3、均压通风技术的原理及适用范围 4、均压防灭火技术在综采放顶煤工作面采空区发火防治的应用 5、效果检验 6、结论 1、综采放顶煤工艺介绍 综采放顶煤是90年代兴起的一种采煤方法,当时取代了分层开采的采煤工艺,节约了分层开采时的顶或底网铺设,少掘了两条顺槽和开切眼,提高了产量,降低了成本。不足是资源回收率低,三十米开切眼、停采线和每个顺槽约6米的煤炭回收不了,工作面回收率约80%左右。遇有顶板破碎带和构造带,有少部分的煤不能放顶。这就意味着采空区留有部分浮煤和顶煤。 放顶煤采煤工艺就是在工作面的进、回风顺槽布置在煤层底板,采煤机割底部的一层煤后,支架尾梁回拉,后部的顶煤靠自重落在后部的溜子上,通过后部运输机(溜子)把煤运走。顶煤放到见矸后,将支架的尾梁升起,然后再放下一个支架的顶煤,直到一个循环结束。 2、综采放顶煤工艺容易发火的因素 1)内在因素: (1)煤炭本身有自然发火倾向性; (2)一定的氧气(氧气不低于7%) (3)聚热条件并且持续一定的时间 综采放顶煤工艺容易发火的内在因素主要是采空区留有浮煤和顶煤。 经过实验证明,浮煤的厚度超过0.4m,有反复供氧的条件(采空区漏风),漏风量达到煤炭持续升温的需要。达到煤的燃点(280-320℃),浮煤就可以燃烧。 容易发火的地点:一般在“两道、两线”。 “两道”即上下两顺槽(工作面进、回风巷);“两线”即开采线与停采线。实践证明最容易发火的地点是“开采线”,也就是工作面开切眼。 2)外在因素 (1)工作面推进度慢,低于煤层发火期间应该推进的最小进度。根据煤层发火等级,Ⅰ级不低于100m/月,Ⅱ级不低于60m/月。 (2)风量超过900m3/min以上; 3、均压通风技术的原理及适用范围 1)均压通风技术的原理:尽量降低发火点两端的风压差,减少向发火点漏风供氧,使其缺氧窒息,达到灭火的目的。 2)适用范围:适用于开区和闭区。即正常生产的工作面和停采封闭的采空区,也适用于煤巷掘进通风巷道局部地点顶板的发火防治。 4、均压防灭火技术在综采放顶煤工作面采空区发火治理上的应用 兖矿集团东滩煤矿14306-1综采放顶煤工作面于1994年8月开始生产,10月28日在采面回风隅角监测到CO浓度达到50PPm。该工作面面长165m,走向长度1050m,煤层厚度5.72米。工作面风量960m3/min;工作面三个月推进了140m。11月10日由于回风隅角的CO浓度达到6000PPm,回风流达到120PPm,工作面被迫停产。11月13日中班,在工作面进风顺槽内安设了一台28KW的局部通风机,通过工作面消火道回风顺槽接风筒至距工作面60m的位置,14日上午,回风隅角CO浓度降到2000PPm,回风流CO浓度降到40PPm。此时,工作面进风顺槽风量降到700m3/min,工作面回风顺槽风量增加到980m3/min。在工作组的组织下恢复生产,5天后回风流CO浓度降到20PPm。直至工作面安全采完,回风流CO浓度一直持续稳定在5PPm。期间,钻机队在146岩石集中运输巷打钻孔向14306运输顺槽注黄泥浆。 14306-1工作面发火治理过程与均压灭火方案的产生 该面从10月28日发现CO浓度突然增高的情况后,次日通防技术部门到现场进行检查,并取气样利用气相色谱仪进行气体分析,分析结果CO280ppm,C2H414ppm。有了乙烯说明采空区高温点的温度已经超过70℃。根据发火进展情况,11月1日开始采取限风的方法,以降低向采空区漏风的风量。经研究在14306-1工作面回风测146运1#提料斜巷的上车场够,建一临时调节板门。将面上的风量由原来的980m3/min降到700m3/min左右。由于行人和过车,风门频繁开启,造成工作面风量忽大忽小,出现采空区呼吸作用。11月3日检测结果,回风隅角CO浓度增加到2000ppm,回风流CO浓度增加到40ppm。为了进一步控制采空区火势的发展,经分析研究,造成采空区火势发展的原因是通风系统不稳定,风量控制不好。11月5日,把1#提料斜巷上车场的临时调节板门移到消火道以里10米的运输顺槽内,风量控制到680m3/min。从到11月5日到11月10日,经过几天的系统稳定,回风隅角CO浓度增加到6000ppm,回风流CO浓度增加到120ppm。期间CO浓度是逐渐增加的。至此工作面开始停止生产。11月13日中班开始采纳了利用局部通风机进行开区均压的方案后,回风隅角与回风流中的CO持续下降。 14306-1工作面

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