《东风小康6360大灯防水改善措施》.ppt

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《东风小康6360大灯防水改善措施》.ppt

渝安6360前大灯 防水隐患改良措施 专题会 2010-10-12 首先我们来看一个比较全面的设计基准,这个基准里对大灯的防水要素进行了全面的剖析,然后就是一个防水要素点检表;请开发部对各个要素进行实物初步点检。从现实的情况分析,设计有一定的不合理性,可能也是造成大面积漏水的源头之一; 由于灯壳材料的使用时有变形发生,我们就不要推卸理由说没有办法校正,其实是有办法让灯罩与灯壳达到定位的一致性。 ●涂胶量的控制: 工艺卡中是否有规定?过程是否得到检查? ●胶枪的行程: 程序是否合理?(NG,动作复杂,颤抖) 整周运行时间:接近30S,控制在10-12S之内 所以应该立即调整程序。可能会遇到胶机问题和零部件变形问题 ●热熔胶的质量:软化点是多少?熔化点是多少? 大灯用胶的软化点:130℃,熔化点190 ℃~205 ℃ 现实:熔化点165 ℃,倒推其软化点只有100 ℃ 像煮稀饭一样,黏性差,可能在更低的温度下便能熔化 大灯的灯腔温度,特别是靠近灯泡上方的任何一个区域,温度均超过100 ℃,所 以这个位置漏气、进水的形成是必然的。 但:不能因为这个因素造成的不良比例大,就忽视了其他可能进水的地方。因为 我们暂时不能保证解决了胶的问题就解决了所有的问题,有隐患的地方也要 一并解决。这是做好质量持续改进工作的最有效办法。 所以:产品结构、工艺流程、检验基准都不是靠差不多来估计的,而是设计 出来的,要遵循行业规则。 * 【改善背景】 2010年10月8日下午,渝安配套部SQE组织灯具厂家座谈,商讨大灯售后质量问题对策,重点是防水、防雾问题。 我公司的前大灯自1月份到9月份以来的统计数据来看,进水问题位居第一(9月份接近300只的退货索赔),并且是上升趋势;旺龙排第二(是我们的一半,主要是接插件烧蚀和雾气),下降趋势;宏昌排第三,每月20-30只雾水;华中和sunray的状态比较稳定,每月只有几只不到10只的进水问题,后进来配套的这两家水平差不多; 旺龙和SUNRAY采用的是冷胶;我公司和华中是热胶;宏昌正在使用冷胶切换状态; 其他厂家主要是雾气——产生雾水;我们主要是大面积直接进水; 不良PPM:20000(2%) 标杆企业:小糸200PPM;常诚800PPM 华中:6360;SUNRAY:康威;旺龙:6360,V27,6380;宏昌:6360 金科:6360,6380 参会人员:渝安崔总等领导\SQE\技术,5家供应商质量技术代表 竞争对手强大,市场份额微妙,改善刻不容缓 气密检测缺乏理论依据 排气通道不合理 密封方式不严密 热熔系统性能不好 产品设计缺陷 【问题分析】 6360大灯漏水 安装及变形 【问题分析】 进水的理论要素分析 1,设计缺陷: 1)底壳涂胶槽与灯罩的嵌合筋尺寸及结构设计不合理;(单边、底边间隙小) 2)灯罩与底壳定位不准确,产生移位;无限位结构。 2,热熔系统: 1)涂胶量少,涂胶不均匀; 2)热熔胶的成分不能耐高温,软化温度太低,导致长时间点灯时胶出现软化、微孔、裂口等进水通道; 3,密封方式: 1)后盖密封不严密:材料老化,结构尺寸不可靠; 2)接插件密封不严,涂胶密封不彻底(总成护套和转向灯座) 3)调光螺钉与底壳密封不严密,由于长期振动导致结构受损,产生间隙; 4,排气通道: 排气孔结构不合理,水可能飞溅或倒灌进去,挡水筋不符合常规;或者排气孔开设位置不妥,对流不顺畅,内外气压不平衡; 5,气密试验条件:方法不妥,缺乏理论依据 6,安装变形: 1)与车身安装变形,导致胶槽或上述有可能进水部位的扭曲变形;(事前检具校正) 2)产品或零部件本身变形,导致胶槽变形而密封不良;(无矫正措施) 【问题检查:设计】 【问题检查:热熔系统】 【问题检查:热熔胶】 灯泡 反射镜 胶水 灯罩 PC 胶接技术 湿度 UV表面 热 【问题检查:排气方式】 排气孔结构 【问题检查:排气方式】 【问题检查:密封方式】 正压与侧压对比 1,正压是常规考虑方法;缺点: 1)面接触,受力大,操作时容易造成O型圈的损伤; 2)设备的粗糙,不能有效控制螺杆下压行程,时紧时松; 2,侧压在外企灯具厂家惯用;好处: 点或线接触,受力小,密封不受外界影响;受损伤的几率小; 【问题检查:密封方式】 转向灯座 后 盖 以后的设计建议多考虑侧压密封的形式,现行品如果模具可以改良,尽量变更 这里用胶来填堵,不能保证100%密封,一定要靠硅胶圈的压缩量来达到密封效果;到处溢胶,产品性很差 里面的灯线也是靠胶来填补间隙,难以保证;况且三个人来做这个工序,导线与硅胶之间是没有附着力的。 【问题检查:气密方式】 现在的气密试验参数: 充气压力差0.02MPa 20KPa 充气时间:4S 保压时间:30S 泄漏压力差:不明确 这个数字严

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