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淀粉废水治理项目可行性方案设计

淀粉废水治理项目可行性方案设计 *******有限公司 ******* 二OO六年五月 项目概况 生产淀粉过程中将产生大量的废水,这些淀粉废水有机物含量高,若不经过处理直接排放,其水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质。由于我国淀粉生产工艺相对落后,资源的利用率较低,淀粉生产过程中大量的植物蛋白未加利用而随生产废水排放,不仅影响了环境卫生,而且造成了巨大的浪费。在淀粉废水处理过程中,如果能够同时回收植物蛋白,做到废水的资源化利用,将具有广阔的应用前景。 工艺流程 1、技术背景 淀粉厂废水主要来源于生产过程中的工艺废水(主要包括蛋白液、中间产品的洗涤水、各种设备的冲洗水等),废水中有机物含量较高,在水中呈溶解状态,用一般的物化法难以去处,而这些糖类恰恰为微生物繁殖的优质养分,水中SS较低,BOD/COD比值在0.5以上,特别适合于用生物法来处理。 使用生物法处理淀粉废水技术成熟,以在很多生产厂家投产运行。近年来,厌氧发酵技术进展很快,由于各种新型厌氧发酵设备的相继出现,一改早期发酵速度慢、废水停留时间长的缺点,使厌氧处理技术无论在有机负荷率、消化停留时间方面,还是在容积利用方面都有明显的改善和提高,从而奠定了厌氧处理工艺在废水处理中的地位。 2、流程选择 淀粉废水属于高浓度有机废水,高浓度有机废水是指废水的COD值很高,甚至达到几万,可生化性好。由于废水的可生化性较好,因此可以考虑选用生物处理法。生物处理法有好氧、厌氧等工艺,究竟采用何种工艺,我们来加以分析比较。首先,考虑采用好氧工艺。根据米门方程V=Vmax*S/(K+S),好氧状态下,Vmax、K均较小,相应的微生物生长速度较慢,污泥负荷就较低。同时,好氧时的动力消耗为1.2KW.h /kgBOD5,则运行费用较高,常常难以承受。对于厌氧处理,Vmax较好氧时大,K达到6000—7000mg/l,当废水浓度高时,污泥负荷也较高,有的甚至达到10kg BOD5/MLVSS,远大于好氧状态,而且厌氧不需要消耗能量,运行费用较低。但是,厌氧的出水水质一般较差,难以达标排放。 如果采用厌氧—好氧工艺流程,不仅可以获得好的水质,而且能耗较少。所以高浓度有机废水采用厌氧—好氧工艺是比较合理的,既兼两种工艺的优点,也避免了两者的缺点,达到了环境保护要求与节约能源的统一。另外,对于高浓度有机废水,采用厌氧与好氧联合处理较单一好氧处理可以节约基本建设投资约60%。好氧—厌氧联合的生物处理工艺,综合了厌氧和好氧处理的优点,克服了各自的缺点,使两种工艺的优点相得益彰。归纳起来有以下优点: 电耗与处理费用省,在处理高浓度有机废水时,可回收能量。 剩余污泥少,甚至可以不必单独建立好氧污泥消化装置。 提高了污水中难降解物质的生物降解性,从而提高了好氧污泥处理效率与净化效果,出水水质好。 提高了脱磷、脱氮效果。 提高了污水和污泥的卫生效果。 工艺稳定,耐冲击,进水水质和负荷波动时对出水水质影响较小。 可以处理一些复杂的、难降解的有机废水。 因此,对于淀粉废水,单纯采用厌氧处理工艺难以达标排放,只有厌氧+好氧的处理工艺,才能使废水达标排放,同时可以减少投资和运行费用。 3、废水处理工艺流程 由于淀粉废水的COD值在5000mg/l左右,经过厌氧处理的出水COD值仍然很高,厌氧后必须采用好氧处理确保出水达到排放标准。工艺流程图如下: PH调节 废水 泵 排放 调节池 初沉池 UASB 中沉池 好氧池 二沉池 污泥回流 污泥浓缩池 板框压滤 外运 工程设计 1、水质、水量及排放标准 本方案设计按厂方要求,处理水量为600m3/d,废水水质为COD 5000mg/l, BOD54000 mg/l,SS2000 mg/l,要求排放后达到《污水综合排放标准》GB8978-96一级排放标准:COD≤100mg/l,BOD5≤30mg/l, SS≤70mg/l,PH 6—9。 2、工程设计 本方案本着节省投资和运行费用的原则,在工艺流程上选择厌氧—好氧的处理工艺,在保证出水达标的前提下,使投资和运行费用降到最低。 (1)调节池 主要调节废水的水质水量,以确保废水处理的运行稳定。调节池为全地下结构,尺寸为15000mm×10000mm×3000mm,钢混结构,有效容积为300 m3。 (2)初沉池 初沉

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