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20不锈钢事业部热轧厂-降低热轧余材率.doc
降低热轧余材率
宝钢股份不锈钢事业部
热轧厂精度控制JK小组
2012年3月
降低热轧余材率
小组介绍
表1 小组概况表
小组名称 宝钢不锈钢热轧厂精度控制JK小组 课题名称 降低热轧余材率 组建日期 2011年1月28日 课题类型 现场型 活动日期 2011年2月至12月 课题编号 BAR110200861 成
员
情
况 分 工 姓 名 工龄 文 化 职 称 组内分工 组 长 朱海华 7 大学毕业 助理工程师 总体策划 组 员 陈龙夫 23 大学毕业 工程师 技术指导 组 员 陈 锦 6 大学毕业 工程师 工艺联络 组 员 潘贤良 6 专科毕业 助理工程师 具体实施 组 员 钱美丽 18 大学毕业 高级工程师 具体实施 组 员 王 勇 9 大学毕业 助理工程师 具体实施 组 员 杨宴宾 6 大学毕业 工程师 具体实施 组 员 张志豪 25 大学毕业 工程师 数据收集
名词解释
余材:钢卷存在缺陷不能满足原有合同质量要求只能作脱合同处理。
余材率:余材占生产量的比率
厚度余材:钢卷厚度不能满足原有合同质量要求,存在超差而脱合同。
选题理由
图1 选题示意图
二、现状调查
1、查阅历年信息
QC小组查阅了历年热轧余材率信息,如图2所示。
图2: 历年热轧余材率示意图
由示意图2可以明显看出,2010年热轧余材率与往年相比有显著上升趋势,达到了2.65%。
2、统计余材分布
我们对2010年余材情况逐月进行统计,如表2。
表2 热轧余材率统计表
月份 1 2 3 4 5 6 7 生产量
(万吨) 30.67 29.03 31.02 30.88 30.02 26.69 32.94 余材量
(吨) 7903 7195 8614 9586 7412 5301 11283 余材率
(%) 2.58 2.48 2.78 3.10 2.47 1.99 3.43 月份 8 9 10 11 12 合计 生产量
(万吨) 32.15 30.45 30.99 22.24 31.01 358.09 余材量
(吨) 9376 8424 6267 6720 6914 94995 余材率
(%) 2.92 2.77 2.02 3.02 2.23 2.65 由统计表2看出,热轧余材率不仅偏高,而且波动也较大,最低仅1.99%,最高达3.43%,说明我们的产品质量确实不够稳定。
3、寻找主要缺陷
QC小组将2010年热轧余材进行分类,以寻找影响余材率居高不下且又不稳定的主要缺陷,如表3所示,并制作排列图,如图3。
表3 余材缺陷分类统计表
序号 缺陷名称 频数(吨) 累计频数(吨) 累计频率(%) 1 厚度不合 59807 59807 62.96 2 氧化铁皮 19236 79043 83.21 3 辊印压痕 5531 84574 89.03 4 宽度不合 5042 89616 94.34 5 表面划伤 2273 91889 96.73 6 边部鳞折 1564 93453 98.38 7 其他缺陷 1542 94995 100 合 计 94995
图3: 余材缺陷排列图
由排列图3可知,影响热轧余材率的主要缺陷是厚度不合格,占所有缺陷的62.96%。
综合以上对现状的调查,QC小组一致确定:厚度不合格是影响热轧余材率过高的症结所在。
三、确定目标
通过以上现状调查与分析,确定目标为:热轧余材率≤2.0%。
目标确定的依据:
1)历年数据显示,2008年热轧余材率水平为2.01%。
2)2010年6月和10月,分别达到1.99%和2.02%的较好水平。
3)小组测算,通过小组活动预计可减少40%的厚度不合格现象,由此可将热轧余材率降低至1.98%左右。
预计余材率=(实际余材量-预计降低余材量)/生产总产量*100%
=(94995-59807×40%)/3580900*100%=1.98%
四、原因分析
为减少热轧机组厚度余材,需要对各类影响厚度控制精度的环节和因素进行分析,小组成员主要从质量设计、模型设定、仪表电气、操作干预、计划编排等方面分析原因,具体如图4所示。
五、要因确认
经小组成员的分析讨论,认为“冷轧质检判定不合理”与冷轧厂质检的操作技能、协力管理等有密切关系,是本小组无法解决的问题,属于不可控因素,因此予以剔除,并对余下的所有末端因素进行逐一要因确认。
要因确认1:低碳钢平整率设计与实际不符
验证时间:2011年2月18日
验证人员:潘贤良、陈锦
验证方法:现场测量
验证标准:实
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