1000MW汽轮机ATT风险及控制.docVIP

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1000MW汽轮机ATT风险及控制   摘 要:本文主要介绍国华宁海电厂2×1000MW超超临界燃煤机组独特的DEH控制原理及动作过程;针对国内同类型机组汽轮机ATT时发生跳机事故所采取的对策及防范措施。   关键词:汽轮机;ATT;电磁阀;跳机   前言   宁海电厂二期工程三大主机选型为上海锅炉厂引进Alstom Power Boiler GmbH技术生产的SG3091/27.56-M54X型2×1000MW超超临界参数变压运行直流塔式锅炉,配以100%BMCR的高旁和65%BMCR的低旁。汽轮机配以上海汽轮机厂2×1000MW超超临界N1000-26.25/600/600(TC4F)型反动凝汽式汽轮机,发电机采用上海发电机有限公司THDF125/67型发电机并配以无刷励磁系统[1]。   1.ATT释义及试验过程   所谓ATT,即汽轮机主汽门、调门补汽阀等活动性试验,是大型汽轮机防止汽门卡涩、汽轮机超速飞车及汽轮机进水等恶性事故的主要措施,并纳入了火电厂日常定期工作。以上汽引进Siemens 1000MW汽轮机(TC4F型)A主汽门、高调门试验为例,过程如下:   (1)记录高调门A的开度   (2)高压调门A缓慢关闭   (3)高压主汽门A1号快关电磁阀动作,高压主汽门A关闭   (4)高压主汽门A1号快关电磁阀恢复,高压主汽门A打开   (5)高压主汽门A2号快关电磁阀动作,高压主汽门A关闭   (6)高压调门A打开到10%   (7)高压调门A1号快关电磁阀动作,高压调门A关闭   (8)高压调门A1号快关电磁阀恢复,高压调门A恢复到10%开度   (9)高压调门A2号快关电磁阀动作,高压调门A关闭   (10)高压主汽门A2号快关电磁阀恢复,高压主汽门A打开   (11)高压调门A2号快关电磁阀恢复,高压调门A恢复到试验前开度   (12)试验完毕   2.宁海电厂TC4F汽轮机DEH油路介绍   宁电二期工程采用上汽引进的Siemens 1000MW汽轮机技术,每台机组有2个高压主汽门、2个中压主汽门、 2个高调阀、2个中调阀、1个补汽阀(正常不参与调节,供油手动门关闭状态),其中每个主汽门有2个跳闸电磁阀(并列运行方式),一个方向阀;每个调门有2个跳闸电磁阀(并列运行方式),一个伺服阀(如图1所示)。跳闸电磁阀失电动作,方向阀得电动作;当任意跳闸电磁阀失电时,方向阀得电,主汽门或调门关闭。   主汽门、调门总计16个跳闸电磁阀,任一个跳闸电磁阀回路短路或断线均将导致EH油系统短路。因为跳闸电磁阀回路在机组正常运行时常带电,跳闸电磁阀回路短路或断路时泄油口打开,EH进油与泄油短路直通,EH油系统母管压力迅速下降,最终导致EH油压低跳机。   3.同类型机组案例介绍   2012年5月浙江省内连续发生两起因汽轮机ATT试验时EH油压低跳闸,引起机组非计划停机的事故,给电厂及电网造成了一定的损失和冲击,下面就其中一个案例做详细分析:   3.1某厂660MW超临界汽轮机,系上汽引进的Siemens汽轮机,型号N660-25/600/600,其控制系统与上汽1000MW级汽轮机DEH类似,在某日执行主汽门、调门ATT试验时动作过程如下:   12:47依次进行#1高主、#1高调,#2高主、#2高调,#1中主、#1中调ATT试验,均动作正常。   13:08 #2中主、中调门ATT试验顺控步序结束,开始恢复顺控步序。51步通过,#2中主门已开启;13:11进行52步开启#2中调门,顺控发指令关跳闸电磁阀2(该电磁阀为常开型,得电关),同时放开伺服阀阀限到105%,伺服阀指令为100%,此时反馈指示仍为0%,#2中调门没有正常开启。   13:11 EH母管压力从161bar下跌到联锁启备泵定值(115bar),#1EH备用油泵自启。EH母管压力上升到143bar。   13:14立即派巡检人员到#2中调门现场检查是否漏油及确认调门实际位置,检查未发现漏油,同时确认调门为全关状态;然后继续沿EH进油管路进行检查有无泄漏。   13:16 运行操作员在DEH画面手动退出ATT试验程序无效。热工人员现场核对跳闸电磁阀2已带电。   13:18运行操作员强制设置#2中调门阀限为0%无效。   13:27 EH母管油压降到跳机保护动作值(105bar),汽轮机跳闸,锅炉MFT保护动作[2]。   3.2原因分析   事后分析原因:#2中调门跳闸电磁阀2进行失电卸油关门动作试验成功后,重新得电因卡涩(进入杂质)未回座,EH泄压回路仍然导通;开启伺服阀进油后,EH母管进回油导通,EH油母管压力持续下降,导致EH低油压保护动作,汽轮机跳闸。本月稍后发生的省内同类型10

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