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联合预粉磨系统磨内结构的改造和效果.docVIP

联合预粉磨系统磨内结构的改造和效果.doc

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联合预粉磨系统磨内结构的改造和效果.doc

联合预粉磨系统磨内结构的改造与效果 ?本文2号水泥磨由C L F 1 7 0 / 1 0 0 辊压机+ V X 3 0 0 0 V 型选粉机+ Φ 3 . 8 m × 1 1 m 水泥磨+IV3000-Sepa选粉机组成联合预粉磨系统,经制造厂多次来公司调试,生产P?O42.5水泥台时产量只有99.21 t/h,电耗达44.96 kW?h/t。本公司将系统中磨机内部结构进行改造,系统产量达到132.41 t/h,产量提高33.46%,电耗32.81 kW?h/t,电耗下降27%。本文就改造内容和效果进行介绍。 ? ? 1 采用高细高产磨筛分技术隔板仓 ? ? 隔板仓和筛分装置的作用是控制各仓物料流速和防止串仓,以便控制调节前后仓能力平衡,控制磨内球料比在合理状态。筛分装置的筛网孔一般在1 mm~2.5 mm,便于使用小直径研磨体来提高粉磨效率,其作用机理类似于选粉机。这种小篦缝大流速机械方式的磨内分级,使大颗粒返回前仓,使之进入后仓的物料粒度均齐,有利于提高细磨阶段的粉磨效率。高细高产磨筛分技术生产水泥颗粒级配组成合理,与普通开流及闭路系统相比,同等细度(筛余时)比表面积更高。采用筛分隔仓板后磨内结构改造具体见表1。 ? ? ? 2 改变磨机仓位 ? ? 辊压机带V选组成联合粉磨工艺,入磨物料一般<2.0 mm,磨机主要是细磨和超细磨,但对物料仍有细碎任务,所以磨机细碎仓要短些,细磨仓要长些,这是粉磨的一般规律。笔者在生产实践中得知,同规格磨机,生产同一品种,一仓长,出磨水泥细度偏大些,但比表面积比相同细度要高些,而且出磨水泥强度也相应提高。据我公司统计成品R0.045筛余为5.88%~5.10%,而比表面积只有280~300 m2/kg,这是细度与表比面积严重相背离。 ? ? 成品R0.045筛余为8.10%时,比表面积352 m2/kg,这两者相应较合适,只有成品细度值变大后,方可把比表面积提出来。笔者还认为成品细度小,而比表面积低,两者背离较大,同时系统物料易磨性较差时,应采取增大一仓能力措施,以提高成品比表面积。 ? ? 国内工艺系统磨机一仓长度为25%~36.54%范围,而泾阳2号水泥磨一仓长度为21.53%,实际一仓偏短,可大胆延长一仓长度到31%左右,即一仓长度为3.25 m,割掉1.25处活环,一仓从2.25 m改为3.25 m,二仓从8.20 m缩到7.05 m,从磨机整体看一仓适当延长0.25 m~0.75 m,后段仓相应缩短不一定影响后仓的细度能力,从磨内取样,细磨仓总有一段筛余下降缓慢。改造后磨机仓长见表1。 ? ? 实践证明,一仓长度越接近磨机筒体直径时,磨内钢球运动规律越顺畅,这样有利于钢球对物料冲击而产生细微粉和颗粒裂纹,为后仓细磨创造条件。 ? 3 改变研磨体级配 ? ? ? ?改造前后研磨体级配见表2。 ? ? ? ? ? 该系统入磨物料很细,R0.08筛在18%~30%范围,可大大降低研磨体尺寸,为提高粉磨效果创造基本条件。另外,也有人认为破碎分离是提高粉磨效率的有效途径,同时提出物料大于2.5 mm破碎效果好,物料小于2.5 mm是细磨效果好,所以该工艺系统对磨机粉碎只强调细磨和超细磨,对细碎有所忽视。笔者对系统入磨物料取样筛析发现,辊压机系统状态好时,入磨物料<1.0 mm,但也在物料中带少量大于1.6 mm的颗粒,有时有大于2.36 mm的颗粒,所以,为保一仓能力,该系统用Φ40 mm钢球是必要的,若系统物料易磨性差,入磨物料细度小、比表面积低,用少许Φ50 mm钢球也是可行的。一仓采用Φ50 mm钢球进行五级配,平均球径从27.11 mm提到30.7 mm,填充系数从35%降到25.8%。从磨机标定知一仓球料比为7.5,偏低,所以一仓填充系数应控制在27%为宜。所以,一仓研磨体种类选择与级配原则是确保一仓具有冲击动能,对物料有冲击粉碎作用,从而钢球将物料在无序冲击粉碎过程中产生小颗粒、微粉及颗粒裂纹,为后仓细磨创造条件,对小颗粒磨得更细,裂纹被解体后继续进行粉磨,微粉对提高成品比表面积特别有利。 ? ? 另外,水泥产品中的颗粒组成和颗粒形貌对水泥强度影响较大,利用一仓研磨体的动能冲击,对改善上述参数创造条件,有利改善水泥产品颗粒的圆形度,从而提高水泥强度。 ? ? 4 技改效果评价 4.1 改造前后产质量对比 ? ? 改造前后产质量对比情况见表3、表4。 ? ? ? ? ? 技改采取上述几项措施,可能会出现一点过粉磨现象,这对提高成品比表面积是一种补偿,对公司2号水泥磨的改造是有效的,对比改造前后物料筛余和比表面(表3),磨机出磨物料新增比表面积从42 m2/kg提到70 m2/kg,提高了28 m2/kg,提高了比表面积为磨机提产创造了条件,出磨细度从9.6%降到4.68%,降低了

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