如何降低装止动销钉不良率解读.ppt

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如何降低装止动销钉不良率 部 门: 装配车间 活动时间: 2005年8月 日常工作问题点一览表 装止动销钉不良率查检表 查检表: 柏拉图分析: 目标设定:装止动销钉不良率由1.09%降到0.5% 目标可行性分析: 特性要因分析: A1 工具不佳 改善对策实施计划表 对策实施说明1: 对策实施说明2: 对策实施说明3: 对策实施说明4: 对策实施说明5: 装止动销钉不良查检表(改善中) 装止动销钉不良查检表(改善后) 改善前、改善后比较—统计表 有形成果 无形成果雷达图 标准化 谢谢大家 请多指教 * * 3 14 2 3 4 1 4 如何降低合套碰伤不良率 1 20 3 3 5 4 5 如何降低装止动销钉不良率 2 16 2 2 4 5 3 如何减少外套装反现象 合计 达成性 参与度 主管要求 顾客抱怨 本身问题 顺序 评 价 项 目 选定主题: 如何降低装止动销钉不良率 选定理由: 1、提高套圈合格率,降低成本。 2、提高效率,确保产品交期。 3、提高成品合格率,保证产品质量,客户满意。 作业流程简介: 分档 合套 装前检验 装止动销钉 本次活动范围 0.84 3921 33 0 3 1 3 26 8月 26日 1.09 1.01 1.24 0.89 1.18 1.21 不良率(%) 39670 13065 7409 3367 2194 9714 查检数 431 132 92 30 26 118 合计 13 4 2 2 2 1 其他 7 3 0 1 0 2 销钉松动 17 5 2 3 3 3 销钉装偏 43 17 6 3 0 14 销钉高出 351 103 82 21 21 98 外圈开裂 合计 9月 10日 9月 8日 9月 5日 9月 4日 8月 28日 日期 不良项目 1、查检人: 2、查检期间: 3、查检方式: 4、查检数: 5、记录方式: 6、判定方式: 2005.8.20~2005.9.30 全 检 数字 39670 对比极限样圈 100 3.0 1.6 4.0 10.0 81.4 影响度(%) 81.4 0.88 0.88 351 A 外圈开裂 100 1.09 0.04 13 E 其他 97.0 1.05 0.02 7 D 销钉松动 95.4 1.03 0.04 17 C 销钉装偏 1.09 431 合 计 91.4 0.99 0.11 43 B 销钉高出 累计影响度(%) 累计不良率(%) 不良率(%) 不良数 不良项目 装止动销钉不良率统计表 总查检数: 39670 装止动销钉不良率柏拉图 81.4 累计影响度% 结 论: 1、根据柏拉图分析,累计影响度81.4%的为1项是: A:外圈开裂 2、因此针对 A:外圈开裂 做要因分析,再下对策。 装止动销钉不良率% 外圈开裂 销钉高出 销钉装偏 销钉松动 其他 1.公司对该问题非常重视,给予了很大的支持。 2.小组成员有很丰富的改善经验和技改能力。 3. 经统计发现历史记录中有过不良率为 0.53%记录。 目标设定和可行性分析 为何外圈开裂多 缺乏培训 新员工多 人员不固定 人 操作不够熟练 销钉偏大 销钉孔偏小 材料 没有监督 方法 销钉孔尺寸控制不够 设备 套圈有裂纹 现场管理不完善 质量意识不佳 热处理变形 热处理变形 钻头磨损 铆钉尺寸控制不够 没有检验 工具不佳 靠山磨损 没有操作规范 没有培训 铁锤冲击力太大 没有进行首件检 套圈受冲击 说明: 选取的要因尚需作要因验证,确定重要要因。 进料检验不够 袁美珍 不同员工的质量没有大的差异 质量比较 对多位员工的加工质量情况进行统计、比较。 质量意识不佳 ① 是否为重要要因 确认人 确认结果 标准 确认方式 要因名称 序号 要因验证一: 梁英 熟练员工和新手加工开裂比率分别为1.06%和1.02% 套圈开裂与员工的熟练程度关系不大 质量比较 9月11日分别安排一位熟练员工和新手加工同一批产品 操作不熟练 ② 是否为重要要因 确认人 确认结果 标准 确认方式 要因名称 序号 许文军 该工具必须进行改进,使其作用力可以控制. 无 现场观察。 工具不佳 ③ 是否为重要要因 确认人 确认结果 标准 确认方式 要因名称 序号 袁美珍 相关的检验不能完全保证过程的稳定 质量比较 进行首件检、末件检以及巡检抽查检验 现场管理不完善 ④ 是否为重 要要因 确认人 确认结果 标准 确认方式 要因名称 序号 要因验证二: 许文军 发现销钉孔尺寸偏小和止动销钉的尺寸偏大的比率分别占5%左右 销钉孔和铆钉的尺寸标准 现场确认,抽检一批销钉孔和止动销钉 进料检验控制不够 ⑤ 是否为重要要因 确认人 确认结果 标准

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