捞渣机驱动轮螺栓断裂等故障分析课件.pptVIP

捞渣机驱动轮螺栓断裂等故障分析课件.ppt

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捞渣机驱动轮螺栓断裂等故障分析课件.ppt

2、捞渣机驱动轮螺栓断裂现象及分析: 使用蓄能器充气阀校验蓄能器是否有压力,当氮气压力打至45bar时,关闭氮气输 入阀,发现蓄能器充气压力迅速下降,由此最终核实蓄能器充气阀损坏,于是跟设 备部陈之殿协商,更换蓄能器,18:21,蓄能器更换工作完成,张紧压力80bar, 稳定无异常现象。 6、捞渣机驱动轮、驱动油站、张紧油站历史检修主要数据: 7、捞渣机驱动轮螺栓断裂、驱动和张紧油站系统故障控制措施: 3、 驱动齿板夹紧螺栓必须确认螺纹完好,紧固时必须确认到位,并且螺栓夹紧力符合扭矩标准。 4、 当采用往驱动轮轴上配装而不是套装时,切割成三块组装后的齿板、夹紧板在安装就位后,必须重新焊接,连接成一体,以确保夹紧螺栓承受的周向剪切扭力均布。 5、 提高质量风险意识,加强每日定时巡检,增强自我分析判断风险评估能力,确保检修后设备长周期安全稳定的运行。 硫化分部除化班 * 培训课件 硫化分部:除化班 2009.05.14 培训目的: 1.掌握捞渣机驱动轮安装工艺、液压驱动及张紧油站工作的基本原理。 2.规范捞渣机(包括二级刮板输送机)驱动轮检修安装工艺标准 事件:2008年02月11日上午11:00,巡检发现2号炉捞渣机驱动轮(北侧)齿板夹紧固螺栓有1颗存在松动判断螺栓断裂。 检查:2月11日下午完成螺栓检查更换的施工方案及提出退备申请单(GHTD-TB-2008-003)并走完相关审批流程。12日2:35 时开始进行至13:15时结束工作。在检修过程中共发现有3颗螺栓断裂 。 处理: 2月11日4:50时开始拆除驱动轮连接螺栓,有2根螺栓的内六角打滑, 所有螺栓都 与驱动轮的齿板靠紧,转动困难,至7:55时驱动轮齿板及 加紧板全部拆除。7:55时开始拆除3颗断头螺栓并对所有9颗螺纹进行 修整,工作至13:15结束。 1、2号捞渣机驱动轮螺栓断裂经过: 2、捞渣机驱动轮螺栓断裂现象及分析: 现象:驱动轮齿组件计三层,两块夹板中间一块驱动齿板。安装要求为三块齿 板断开部位接缝必需错开装配,以确保运行时驱动轮齿9根螺栓同时受 力,轮齿安装后需多次逐渐均匀紧固螺栓,使三层驱动轮齿组件及轮盘 完全贴紧,夹紧板及齿板接合面紧靠增加摩擦力,达到所有螺栓共同受 力目的。在检修过程中共发现有3颗螺栓断裂。 分析:更换驱动轮及螺栓时,由于没有对螺纹进行彻底清理,当螺栓紧固到锈 蚀的螺纹部位时螺栓卡塞紧固不动,工作人员误以为已经紧固到位,捞 渣机投入运行后,由于螺栓紧固不到位,三层驱动轮齿组件及轮盘未能 完全贴紧,造成螺栓受力不均匀,驱动轮旋转受力时,齿板产生的力矩 不能均匀地传递到每个螺栓上,最终造成螺栓受剪切力过大断裂。 驱动齿轮 主轴驱动轮齿板连接法兰 连接螺栓 3、捞渣机驱动轮螺栓断裂故障的同类状况: 1、2008-8-5 10:20,点检发现1号炉刮板捞渣机靠近驱动马达侧驱动轮有螺栓 松动,判断螺栓已断裂,为了防止事故扩大,提出退备申请,停捞渣机检修。 2、2007-12-24,2号机捞渣机驱动轮螺栓断裂,提出退备申请,停捞渣机检修。 3、2008年7月17日,二级刮板输送机东侧驱动齿轮有3块轮齿夹板松脱(总计9 块),致使驱动轮链条脱落卡涩造成输送机跳闸停运 4、捞渣机驱动、张紧工作原理: 1、驱动:捞渣机由闭环式静压驱动装置驱动。液压站驱动液力马达(向心活 塞马达)带动一个直接与水浸式刮板捞渣机驱动轴相连的单级行星式减速 机。液力驱动装置中包含一个电动马达,电动马达驱动可调速的泵来满足 液力马达(向心活塞马达)的容积流量和压力需求, 并且可以实现反转。 由于采用液力驱动装置,当负荷变化时(渣量变化时)能自动实现埋刮板捞 渣机输送速度的无级调速。液力驱动装置带有过载保护。当出现过载时, 液力驱动装置的输送速度自动减为零,液力驱动装置自动设置相应的输送 速度以克服过载。 4、捞渣机驱动、张紧工作原理: 2、张紧:尾部链条张紧装置为液压张紧装置,主要控制原理是控制双向作用 的液压缸张紧链条。 液压缸垂直安装并由钢条连接在惰轮导向块上,主要就是维持液压缸的压 力在50-190bar之间,保持链条张紧。液压站上有一个油泵和一大一小两个 储能器。有四个压力开关,分别为50bar,190bar,200bar。其中最低、高压 力为50 bar和200 bar是用来控 制油泵启停的。当压力小于50 bar时,启 动油泵,同时向储能器供油。当压力过了

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