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85891憋泵事故分析1.doc

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85891憋泵事故分析1

8589-1井固井施工中发生憋泵事故的分析 王磊 (延长油田井下作业工程公司) 摘要:8589-1井是延长油田子长采油厂的一口注水井,位于子长县余家坪区域,完钻井深525 m。该井在固井施工作业过程中,发生了突发性憋泵事故,本文从几个方面对此次固井施工作业事故发生的原因进行了分析,为该区域其它油井开发的固井施工提供可靠的作业技术和经验。 关键词:固井 憋泵 建议 一、概述 8589-1井是延长油田子长采油厂余家坪区域的一口注水井。该区域油井主要开采长2油层,一般完钻井深在500m左右,其井斜较大、油层发育良好、渗透性强。本井固井设计水泥采用了G级硅酸盐油井水泥水泥浆(平均密度1.85g/cm3)进行固井施工作业,但在固井施工过程中,替浆时泵压突增,发生突发性憋泵事故,固井施工被迫停止。测声幅时在346m遇阻(套管内留有346m水泥塞),环空水泥返高差160m,水泥封固段没有达到固井设计要求。 二、井身结构及套管尺寸 ⑴、井身结构 图1 ⑵、套管尺寸 项目 钻头尺寸 (mm) 完钻深度 (m))(℃) 压力 (MPa) 密度 (g/cm3) 初始稠度 (Bc) 稠化时间 (min) 抗压强度MPa/8h 38℃ 60℃ 纯水泥 52 35.6 1.90 <30 100 3.6 12.6 表2 2、井底静止温度和循环温度 ①井底静止温度: T静=地面平均温度(℃)+地区地温梯度(℃/m)×套管鞋深度(m),取地面平均温度14℃、 地区地温梯度为3.3 ℃/100m,T静=14+525×0.033≈31℃ ②井底循环温度: T循=钻井液循环出口温度(℃)+套管鞋深度(m)/168(m/℃),T循=15+525/168≈18℃ 3、固井水泥量计算 井 段 (m) 平均井径 (mm) 环容 (l/m) 附加后环 空容量 (15-30%) 分段环 空容积 (m3) 折合水泥 (T) 139.7 7.72 124.26 504.46 12.13 6.1 表4 5、碰压压力计算 a.环空静液柱压力 P1=0.01×Δг×h=4.5MPa b.环空流动阻力 P2=0.0015×H+1.2=2MPa c.突增压力 P3=3-5MPa d.碰压压力 P=P1+P2+P3=10MPa ⑵、施工过程 1、钻井队于2013年6月2日23:30下完套管后开始开泵循环,循环排量1500L/min,泵压2 MPa,循环过程中泵压稳定,无漏失现象; 2、1:10固井队开始施工作业,固井水泥车型号SNC35-16,1:10开始注入前置液,排量1000L/min,泵压2MPa,注入量5m3,注前置液过程中环空畅通、压力正常; 3、1:15开始注水泥浆,排量1000L/min左右,最大密度1.85 g/cm3,最小密度1.78 g/cm3,平均密度1.82 g/cm3,共注入水泥浆13.6 m3,1:35注入完毕; 4、1:35-1:40开始排放残留水泥浆、倒管线; 5、1:40开始替清水,采用四档顶替,排量1000L/min,顶替至1m3时,泵压突增至碰压压力10MPa; 6、立即改一档顶替并增加碰压压力,排量200L/min,泵压迅速上升至18MPa,施工被迫停止,在替清水过程中井口未见返水,后经钻井队上下提拉活动套管无果,停止施工。 四、固井质量评价 水泥浆候凝48小时后,进行三样检测,套管内留有水泥塞346m,实际返高365m,比设计低160m。后期对套管内水泥塞进行了清扫,清扫完毕后再次进行三样检测。 固井质量评价(见图2): 160m-180m:声幅数值<30%; 180m-200m:声幅数值<45%; 200m-210m:声幅数值<30%; 210m-500m:声幅数值<15%; 水泥封固段未达到设计要求,封固段质量基本合格。 五、原因分析 该区域主要开采长2油层,井深浅(一般在500m左右)、井斜大、油层发育良好、渗透性强。究其憋泵原因,有以下几点: 钻井队下完套管后,没有用泥浆进行大排量冲洗,而且循环时间短; ⑵、注水泥前前置液注入量少; ⑶、该区域固井用水泥浆一般为纯浆,自由水大,加之该区域井浅,一般注水泥作业完毕后,水泥浆已经将油层全部覆盖,已经到达高渗透性失水层位,水泥浆流动性开始变差; ⑷、由于是单泵车作业,注完水泥浆后必须进行倒管线、阀门并清洗残留水泥浆,中途要耽误6-8分钟才能开始正常的清水顶替,此时水泥浆已经不是在连续流动,而是停留在高渗透性地层失水部位,水泥浆开始逐渐变稠,流动性变小,导致顶替液只有少量进入套管内,泵压突增,发生憋泵事故。 六、认识与建议 ⑴、钻井

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