兄弟厂家气化车间事故案例.docVIP

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事故案例汇编 鲁南化肥厂: 一、洗涤塔1#爆炸 1、时间:93年4月30日12:17 2、事故经过:4月30日,气化炉开车投料后,发现氧气入炉三十秒后炉温仍有回升趋势,(备注:按开车氧量和煤浆量投料后炉温应基本稳定)值班长指令现场操作人员对气化炉进料系统进行全面检查确认,发现703工段一楼地面煤浆导林管有煤浆泄漏,随时对703框架煤浆入炉管线进行全面检查,发现九楼煤浆进料管线上的两自动截断阀间的导淋阀严重不到位。现场操作工请示中控许可后关闭该阀,阀门关闭后,煤浆全部入炉,产生大量煤气与原没有反应完的氧气混合达到爆炸极限,10秒后在洗涤塔发生爆炸,当中控人员听到爆炸后,值班长立即采取紧急停车。停车后打开洗涤塔人孔检查,发现洗涤塔内件全部炸坏,碳洗塔地脚螺栓拔长20mm。 3、事故损失:直接损失约20万元,造成1#系统停车二个月不能开车。 4、事故类别:重大爆炸事故。 5、事故原因: 5.1煤浆管线冲洗倒淋阀在执行停车冲洗后关闭不到位; 5.2发现问题后因操作经验不足未能及时采取停车措施; 5.3开车操作票及确认单执行不认真。 6、事故教训和防范措施: 6.1开车最终关键阀门确认单经值班长在投料前最终确认无误后,方可进行投料操作; 6.2取消两煤浆自动切断阀间的导淋阀; 6.3进一步完善开车、停车操作票及确认单; 6.4进一步提高操作人员的业务素质,增强操作人员的判断能力,对出现的对出现的情况做出正确的判断及处理; 6.5正常生产或开车期间遇到煤浆外漏,应立即手动停车。 二、氧气调节阀误操作造成事故停车 1、时间: 93年8月12日23:14; 2、事故经过: 93年8月12日中班,当班班长出于培养中控主操的目的,指令主操与副操交换操作,操作工在进行正常的炉温调节,动作氧气调节阀时,试图将原调节阀的开度由7.010%调到6.950%,用计算机进行数据输入时,把6.950的第一位数的按键动作没有到位,而输入成了0.950,没有最终确认就输进阀门程控器,造成调节阀开度小,系统因氧气流量低触发安全系统跳车。 3、事故损失:造成系统停车十小时。 4、事故类别:一般工艺操作事故。 5、事故原因: 5.1操作工经验不足,责任心不强; 5.2在进行阀门操作及重要工艺参数调整时,前后没有确认; 5.3在进行炉温调节时使用数字键操作且操作不精心。 6、事故教训和防范措施 6.1在副操操作主机时,一定要有值班长或主操监督,不能单独操作主机; 6.2在进行炉温调节时只能用渐进键操作,以改变阀门的微小开度,避免使用数字键操作;若遇到特殊情况需要减氧,打手动进行减量; 6.3对氧气调节阀所对应最低跳车流量下的阀位进行限位; 6.4加强操作人员的业务学习及责任心的培养。 三、气化炉炉壁烧红、鼓肚 1、时间: 93年9月5日23:45。 2、事故经过: 93年9月5日中班,在交接班过程中,中班技术负责人在全面检查时,发现炉壁温两个点(TE—29、30)严重超温,随即通知正在交班的班长及接班班长,并通知车间值班人员。车间值班人员用红外测温仪测温时,发现红外测温仪不能指示,马上拿去让仪表工修理。此时,中控主操发现气化炉渣口压差较大,接班班长马上将情况向调度及有关领导汇报,接指示后提高炉温至1450℃通渣口,指令现场操作工二人分别从框架东西两侧去八楼实测炉温,当西侧上楼人员至八楼时,发现燃烧室下部西北侧炉体已烧红、鼓肚。班长接到通知后,立即采取了紧急停车,并向调度汇报。 3、事故损失:造成1#系统停车30天检查修复。 4、事故类别:重大设备事故。 5、事故原因 5.1耐火砖间出现裂缝,致使高温气体窜流; 5.2操作工责任心不强,炉壁温度出现三次报警没有发现; 5.3工艺制度管理不完善。 6、事故教训和防范措施: 6.1当发生危及设备及人身安全等重大事故时,应立即采取紧急停车; 6.2将鼓肚处热偶用耐火材料堵死,并将热偶孔连接法兰用法兰盖盲死; 6.3在发生壁温高报警时,要引起重视并通知现场检测,表面温度320℃高报警时,做好停车准备; 6.4加强车间工艺管理,增加表面热偶报表记录; 6.5完善厂控工艺指标对表面温度及停车的具体规定。 四、气化炉投料时在激冷室发生轻度爆炸 时间: 1.1 93年9月25日13:35; 1.2 93年10月8日14:36; 1.3 93年10月9日20:55; 事故经过:三次事故均在气化炉投料时,当氧气入炉6-7秒后,在气化炉激冷室发生爆炸。第一次是爆炸后安全系统电源保险打,造成跳车;后两次均是听到爆炸声后,采取手动停车。停车后对系统全面检查,激冷室内上升管下部有轻度变形。 事故损失:造成长时间系统不能开车。 事故类别:一般工艺爆炸事故。 事故原因:三次事故发生后均做了仔细分析,每一次分析均推翻了前次事故的分析原因,第三次

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