”QC小组-加快高岩面地下连续墙施工效率资料.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 八、要因确认 非要因 10、确认十:机械调配不合理 标准:吊机必须配合桩机的调动 实测:对现场的吊机进行调查,履带吊、汽车吊司机各两名,分两班制,可以做到随叫随到,没发现吊机不配合吊桩机。2013年8月26日由蔡智宇对现场吊机进行现场检查。 九、制定对策 针对上面确定的三项要因,小组成员针对“桩机移位”、“孔位布置不当”、“修锤时间长”这三个问题召开对策方案分析会议,会上分别对以上三个问题的几个方案进行了分析和必选,最终整理、归纳成系统图和分析表如下所示: 1、方案选择与分析 (1)桩机移位 桩机移位 焊接固定桩机 加大测量力度 九、制定对策 针对以上两个处理方案,小组成员从成本、施工效率等多方面综合分析,结果如下表: 序号 方案名称 方案分析 特点 结论 选择 1 焊接固定桩机 1、方案: 在导墙预埋角铁,用焊接固定住桩机,使其不易移位 2、成本分析 (1)增加材料费:预埋件和焊条 (2)增加人工费用:焊工 优点: 桩机摆动幅度小 缺点: 1、桩机下阶段施工活动性差 能有效解决桩机移位的问题,但桩机活动性差,不宜采用 不 采 用 2 加大测量力度 1、方案: 加大测量力度及时更新桩位状态数据 2、成本分析 (1)增加材料费用:无 (2)增加人工费用:无 优点: 1、操作简便; 2、能够及时了解桩位状态,起到提前预偏 成本费用相对低廉,操作简便,效果良好,宜采用。 采 用 九、制定对策 (2)孔位布置不当 孔位布置不当 采用铣槽机 合理优化孔位 针对以上两个处理方案,小组成员从成本、施工效率等多方面综合分析,结果如下表: 序号 方案名称 方案分析 特点 结论 选择 1 采用铣槽机 1、方案:采用铣槽机减少孔位施工,增加施工效率 2、成本分析:(1)增加材料费高 (2)增加人工费用:无 优点: 减少孔位施工 缺点: 1、增加费用较高; 能有效解决孔位布置不当的问题,但成本过高,不宜采用 不 采 用 2 合理优化孔位 1、方案:在原来9个孔位的基础上优化为7个孔位。 2、成本分析:(1)增加材料费用:方案优化,无费用增加;(2)增加人工费用:无 优点: 1、操作简便; 2、孔位减少为7个,效率提高 成本费用相对低廉,操作简便,效果良好,宜采用。 采 用 九、制定对策 (3)修锤时间长 针对以上两个处理方案,小组成员从成本、施工效率等多方面综合分析,结果如下表: 修锤时间长 采用全特种钢制锤 采用特种钢锤牙与增加桩锤数量 序号 方案名称 方案分析 特点 结论 选择 1 采用全特种钢制锤 1、方案:采用全特种钢制锤来增加桩锤的使用时间,减少修锤次数 2、成本分析:(1)全特种钢制锤造价高;(2)增加人工费用:无 优点: 减少修锤次数 缺点: 1、增加费用较高; 能有效解决修锤时间长的问题,但成本过高,不宜采用 不 采 用 2 采用特种钢锤牙与增加桩锤数量 1、方案: 采用特种钢锤牙修锤与增加桩锤数量 2、成本分析:(1)增加特种钢锤牙;(2)增加增加桩锤 优点:1、增加桩锤的使用时间;2、修锤不影响后续施工 缺点:1、增加设备 成本费用相对较低,操作简便,效果良好,宜采用。 采 用 九、制定对策 针对要因确认所确定的三个主要原因,小组成员进行了综合论证分析,针对以上要因制定了以下对策 对 策 实 施 表 序号 主要原因 对策 目标 措施 地点 负责人 完成时间 1 桩机移位 加大测量力度 偏差量≤3cm 桩机安装支点等高 桩机安装稳固 桩位经常复测、并纠正 4、总结经验,提前预偏 现场 黄创文 2013年9月4日 2 孔位布置不合理 合理优化孔位 孔位优化为7个 1、标准槽段(宽度)冲孔数量7。 2、每个槽段分好冲孔顺序,要求工人按孔顺序施工。 现场 蔡智宇 2013年9月6日 3 修锤时间长 采用特种钢锤牙与增加桩锤数量 延长桩锤使用时间 1、桩锤修补采用特种钢材 2、增加桩锤数量 现场 蔡智宇 2013年9月12日 十、对策实施 实施一、解决桩机移位的问题 (1)、编制实施计划 2013年9月11日小组成员针对出现的桩机偏位(桩锤偏位)问题,立即组织了会议,并制定了以下的计划表。 序号 工作内容 解决的问题 责任人 完成时间 1 桩机安装支点等高 解决桩机支点受力均匀 樊海华 2013.9.12 2 桩机安装稳固 桩机不发生摆动 黄创文 2013.9.12 3 桩位经常复测、并纠正 及时发现错误,及时纠正 李本辉 2013.9.13 4 总结经验,提前预偏 提前做好预偏 聂军 2013.9.13 十、对策实施 (2)、桩机安装支点等

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