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B机组密封气供应电磁球阀故障
说明
密封气供应电磁球阀工作方式为“得电开、失电关”型。当密封气压力低于4.3Mpa时,机组PLC程序发出开阀命令,电磁线圈得电,球阀打开。
故障现象
2005年12月25日,B机组密封气压力低报警。巡检发现其密封气供应球阀未打开,而此时密封气压力已低于设定压力4.3Mpa。
故障检查和处理
查看机组程序,PLC已发出开阀命令;检查数字量输出模块,其输出为24VDC,模块工作正常。
检查控制信号输出电路、安全栅和防浪涌保护器,结果发现安全栅损坏。但更换安全栅后,球阀仍未打开。
测量电磁线圈电阻,得知线圈损坏;更换电磁线圈,安装后,电磁球阀打开,密封气供应恢复正常。
B机组齿轮箱高低速轴轴头备帽脱落故障
一、B机组齿轮箱高速轴轴头备帽脱落情况
1. 故障描述:
B压缩机组多次出现齿轮箱高速轮驱动端径向轴承(VE-462Y)振动高报警和压缩机驱动端径向轴承(VE-701X和VE701-Y)振动高报警问题,且振动值不稳定。有时候振动值会随着机组运行时间的增长而增大。并且在多次启机过程中因为振动高而停机。
2. 检查过程:
2005年4月20日至5月3日对B压缩机组进行了二级维护保养期间,专项检查处理压缩机和齿轮箱振动高故障。
解体压缩机后轴承端盖,检测各部探头电压值,并做好记录与标记;按标记拆除振动探头(拆卸过程中不得损坏探头)。
拆卸变速箱与压缩机间的联轴节罩壳;标记后拆除联轴节接筒。在拆除联轴节接筒时发现有异物在联轴节接筒内,后经确认为齿轮箱高速轴轴头背帽;此背帽内螺纹有明显的摩擦痕迹,已严重损坏(见附图一)。
附图一 附图二
进一步对齿轮箱进行检查。检查高低速轴前后轴承径向间隙、轴向位移间隙(注意在此过程中不得损坏轴承表面及轴颈表面)。发现高速齿轮轴轴头螺纹严重损坏(见附图二),不能继续使用;并且高速轴径向轴承间隙值偏大。
解体齿轮箱。拆卸齿轮箱上端盖。检测齿面啮合间隙。
解体齿轮箱高、低速轴前后径向轴承,检查中发现齿轮箱高速轴输出端径向轴瓦下半表面有乌金脱落现象(见附图三),高速轴其他径向瓦块表面也有磨损现象(见附图四)。
附图三 附图四
3. 故障分析:
对于此次压缩机和齿轮箱轴承振动高问题,分析原因为:1、联轴器对中的问题。由于联轴器对中不好,使轴承的振动值偏大,对于背帽和轴头的螺纹连接形式,可能出现瞬时连接处正压力为零的情况,这时螺纹间没有摩擦力,背帽容易松动。经过查看去年10月底B机组三保的参数对比表,发现:虽然保养后,B机组齿轮箱高速轴径向轴承的振动值在正常范围内,但较保养前振动值分别增大了4.1μmmpp和7.6μmmpp 。保养前振动值分别为14.7μmmpp和25.9μmmpp,保养后振动值分别为18.8μmmpp和33.5μmmpp。2、轴头背帽防滑销安装不紧,从而失去作用,可能导致背帽出现滑动。3、齿轮箱高速轴轴头背帽与高速轴是反扣连接,因此压缩机正常运转时,螺纹连接有自动锁紧功能。而当压缩机反转时,背帽有可能松动。由于压缩机在停机前的低转速下可能会发生反转;尤其在去年10月底B机组三保之后,压气站进入冬季运行时期,压缩机超负荷运行,运行转速比较高、排量大、压比高,而11月份和12月份,应县站B机组故障停机次数比较多,共12次,压缩机转速的惰降容易使压缩机产生反转,使背帽脱落的可能性比较大。至于振动值不稳定的原因,经分析认为当背帽与轴头已经松动之后,在刚启动机组时,由于惯性力比较大,松动的背帽在启动最初就自动锁紧,随着机组运转时间加长,轴承的振动又迫使背帽松动,振动值增高,所以时常出现这样一种现象:启机后的最初一段时间内,振动值处于正常范围内,运转时间一长或转速增大,振动值也随之增高。
4. 故障处理:
发现故障后,取下高速轴,连同背帽、损坏的轴承运到锦西化工机械厂进行维修。
清洁齿轮箱和拆卸的零部件。
用吊车安装维修处理完毕的高速轴,并检测轴承间隙因高速轴非驱动端径向轴承间隙过小,进行刮瓦处理。
用吊车安装齿轮箱上端盖。
校验所有齿轮增速器轴振动、轴位移探头。为检测轴承间隙值,拆卸齿轮箱和电机间联轴器护罩。
压缩机和齿轮箱的冷态对中。
回装压缩机和齿轮箱的联轴器及其护罩。
瓦块测温热电阻经检查外皮有破损现象,不利于密封,处理后回装。
回装低速轴止推轴承。
连接好振动探头和温度探头接线。
回装电机和齿轮箱间联轴器护罩。
故障处理完毕后,机组试运行72小时,运行正常。
二、B机组齿轮箱低速轴轴头备帽脱落情况
1. 故障描述:
2005年10月24日,我站在正
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