提高大面积耐磨混凝土地面施工质量(成果附图)_解读.doc

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一、 QC小组概况 小组成立于2006年5月,已完成四个课题的PDCA循环,分别获得*****年煤炭建设协会优秀QC小组,****年煤炭工业协会优秀QC小组荣誉称号。 QC成员一览表 小组成员保持了相对的稳定性和延续性,具有丰富的QC活动经验。 二、工程概况 ***高性能大型工业铝挤压材项目挤压(三)车间由3个主跨和2个附跨组成,车间总长182m、宽78m、建筑高度15.5m,总建筑面积14848m2,钢筋砼排架、框架结构,其中耐磨砼地面面积11000m2。 三、选题理由 四、现状调查 小组成员对该项目熔铸车间砼地面进行调查,地面表面质量允许偏差合格率85%,为了找出影响地面质量的关键因素,我们对实测项目不合格点进行了统计,并做出排列图。 不合格点调查表 五、目标及可行性分析 (一)确定目标: 地面施工质量合格率由85%上升94%,面层表面无不规则裂纹、脱皮、麻面等缺陷、平整度满足要求。 (二)可行性分析: 六、原因分析 由上面的因果图我们找到了12条末端因素: 七、要因确认 确认一 没有编制作业指导书 确认二 培训次数少 确认三 翻斗车运输砼 确认四 整平工具偏差大 确认五 多方人员共同作业 确认六 钢木模板体系不当 确认七 面层施工顺序不当 确认八 切割方法不正确 确认九 耐磨材料差 确认十 骨料级配不合理 主要原因: 八、制定对策 九、对策实施 (一)实施一 1、 新加工制作的3m、6m铝合金刮尺及12m长槽钢在使用前校验合格。 2、整平工具使用三次必需检查,偏差超过3mm更换。 3、购买新的馒光机,保证设备良好运转。 (二)实施二 1、施工前绘制施工缝留置图,既要满足规范要求纵横缩缝间距不大于6m,还要考虑砼运输车进出路线。 2、槽钢支撑体系采用直径25钢筋或?48钢管,竖向支撑龙骨间距小于750mm,龙骨打入基土400mm深。 3、槽钢下口间隔2m垫设垫块,防止铁滚子在槽钢上部滚压过程中出现模板下垂,造成地坪表面平整度偏差超标。 (三)实施三 1、 撒料前砼表面处理: 耐磨面层撒料施工前,要求基层砼平整、表面无浮水。 (1)砼浇筑完后约1~2小时,人在砼面上踩行不明显下陷时,再次用铝合金刮尺将砼表面整平、把多余浮浆刮除。 (2) 用3m长直尺检查砼表面平整度,最大空隙≤3mm时为合格。 2、整平提浆: 当砼面初步平整后,开动馒光机整平砼基层。在馒光机正平后,检查砼表面平整度,不合格处用1 :2水泥砂浆找平,用刮尺以扇形方向扫刮,使砼表面平整度符合要求。 3、 初次撒料及整平馒光: 撒料分二次进行: 每次所占总用料的比例约为65%及35%,撒料沿浇筑区域的短方向进行,材料用量控制在5Kg/m2。 当骨料吸水颜色变深后,开始馒光,作业纵横交错进行,均匀有序、防止材料聚集。 4、二次撒料及整平馒光: (1)二次撒料在砼终凝前进行。 (2) 撒料后待骨料吸水后按上述方法整平要确保砼表面湿软,馒光机能把耐磨料磨压嵌入砼基层内。 (3)撒料后立即抹平馒光,馒光应纵横交错3次以上,面层要随时检查平整度,要求2m见方最大偏差3mm,当耐磨层颜色变深、地坪开始发亮,用手指按压地面完全无压痕,只是稍有手印和手指有点湿时,停止用馒光机紧光。 5、表面修饰: 馒光机作业后面层仍存在抹纹凌乱现象,采用人工压光,完成修饰工序。 十、效果检查 (一)技术效益: 实测项目不达标点调查表 允许偏差合格率为95.5% 活动前后地面施工允许偏差合格率做如下比较: 检 查 结 果 柱 状 图 (二)经济效益: 1、通过改变压光方式,由原来的人工压光改为机械压光。 根据估算:人工压光12元/ m2;机械压光9元/ m2;电费0.12元/m2,,本次活动投入4台馒光机,2000元/台合计8000元;扣除设备、电费费用可节约人工费2万余元。 2.节约了因观感不合格带来人工、材料等费用。 (三)社会效益: 1、该工程得到业主、监理和设计单位的好评,为企业赢得了荣誉。 2、锻炼了职工队伍,端正工作态度,增加了员工的质量意识。 十一、巩固措施 十二、遗留问题及下一步打算 本次活动还有个别遗留问题需要解决,例如:在初次样板间施工中,槽钢加固完毕后,槽钢下部没有垫设垫块,铁滚子在模板上找平中出现槽钢下沉,造成槽钢上部标高和平整度偏差超标,在后期施工中,要求间距2m垫设砼垫块,杜绝了槽钢下沉的质量缺陷。 下一步工作打算: 1、施工前编制有针对性的作业指导书指导施工。 2、加强技术交底,多利用新老七种工具进行交底。 3、加强技术培训,充分发挥年轻人的创新能力,争取施工挤压(一)、(二)车间工程时采取更先进的施工工艺。 我们确定下一次QC活动课题:《提高钢屋架焊接质量》。 7、要因确认 12、遗留问

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