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一、 QC小组概况
小组成立于2006年5月,已完成四个课题的PDCA循环,分别获得*****年煤炭建设协会优秀QC小组,****年煤炭工业协会优秀QC小组荣誉称号。
QC成员一览表
小组成员保持了相对的稳定性和延续性,具有丰富的QC活动经验。
二、工程概况
***高性能大型工业铝挤压材项目挤压(三)车间由3个主跨和2个附跨组成,车间总长182m、宽78m、建筑高度15.5m,总建筑面积14848m2,钢筋砼排架、框架结构,其中耐磨砼地面面积11000m2。
三、选题理由
四、现状调查
小组成员对该项目熔铸车间砼地面进行调查,地面表面质量允许偏差合格率85%,为了找出影响地面质量的关键因素,我们对实测项目不合格点进行了统计,并做出排列图。
不合格点调查表
五、目标及可行性分析
(一)确定目标:
地面施工质量合格率由85%上升94%,面层表面无不规则裂纹、脱皮、麻面等缺陷、平整度满足要求。
(二)可行性分析:
六、原因分析
由上面的因果图我们找到了12条末端因素:
七、要因确认
确认一 没有编制作业指导书
确认二 培训次数少
确认三 翻斗车运输砼
确认四 整平工具偏差大
确认五 多方人员共同作业
确认六 钢木模板体系不当
确认七 面层施工顺序不当
确认八 切割方法不正确
确认九 耐磨材料差
确认十 骨料级配不合理
主要原因:
八、制定对策
九、对策实施
(一)实施一
1、 新加工制作的3m、6m铝合金刮尺及12m长槽钢在使用前校验合格。
2、整平工具使用三次必需检查,偏差超过3mm更换。
3、购买新的馒光机,保证设备良好运转。
(二)实施二
1、施工前绘制施工缝留置图,既要满足规范要求纵横缩缝间距不大于6m,还要考虑砼运输车进出路线。
2、槽钢支撑体系采用直径25钢筋或?48钢管,竖向支撑龙骨间距小于750mm,龙骨打入基土400mm深。
3、槽钢下口间隔2m垫设垫块,防止铁滚子在槽钢上部滚压过程中出现模板下垂,造成地坪表面平整度偏差超标。
(三)实施三
1、 撒料前砼表面处理:
耐磨面层撒料施工前,要求基层砼平整、表面无浮水。
(1)砼浇筑完后约1~2小时,人在砼面上踩行不明显下陷时,再次用铝合金刮尺将砼表面整平、把多余浮浆刮除。
(2) 用3m长直尺检查砼表面平整度,最大空隙≤3mm时为合格。
2、整平提浆:
当砼面初步平整后,开动馒光机整平砼基层。在馒光机正平后,检查砼表面平整度,不合格处用1 :2水泥砂浆找平,用刮尺以扇形方向扫刮,使砼表面平整度符合要求。
3、 初次撒料及整平馒光:
撒料分二次进行: 每次所占总用料的比例约为65%及35%,撒料沿浇筑区域的短方向进行,材料用量控制在5Kg/m2。
当骨料吸水颜色变深后,开始馒光,作业纵横交错进行,均匀有序、防止材料聚集。
4、二次撒料及整平馒光:
(1)二次撒料在砼终凝前进行。
(2) 撒料后待骨料吸水后按上述方法整平要确保砼表面湿软,馒光机能把耐磨料磨压嵌入砼基层内。
(3)撒料后立即抹平馒光,馒光应纵横交错3次以上,面层要随时检查平整度,要求2m见方最大偏差3mm,当耐磨层颜色变深、地坪开始发亮,用手指按压地面完全无压痕,只是稍有手印和手指有点湿时,停止用馒光机紧光。
5、表面修饰:
馒光机作业后面层仍存在抹纹凌乱现象,采用人工压光,完成修饰工序。
十、效果检查
(一)技术效益:
实测项目不达标点调查表
允许偏差合格率为95.5%
活动前后地面施工允许偏差合格率做如下比较:
检 查 结 果 柱 状 图
(二)经济效益:
1、通过改变压光方式,由原来的人工压光改为机械压光。 根据估算:人工压光12元/ m2;机械压光9元/ m2;电费0.12元/m2,,本次活动投入4台馒光机,2000元/台合计8000元;扣除设备、电费费用可节约人工费2万余元。
2.节约了因观感不合格带来人工、材料等费用。
(三)社会效益:
1、该工程得到业主、监理和设计单位的好评,为企业赢得了荣誉。
2、锻炼了职工队伍,端正工作态度,增加了员工的质量意识。
十一、巩固措施
十二、遗留问题及下一步打算
本次活动还有个别遗留问题需要解决,例如:在初次样板间施工中,槽钢加固完毕后,槽钢下部没有垫设垫块,铁滚子在模板上找平中出现槽钢下沉,造成槽钢上部标高和平整度偏差超标,在后期施工中,要求间距2m垫设砼垫块,杜绝了槽钢下沉的质量缺陷。
下一步工作打算:
1、施工前编制有针对性的作业指导书指导施工。
2、加强技术交底,多利用新老七种工具进行交底。
3、加强技术培训,充分发挥年轻人的创新能力,争取施工挤压(一)、(二)车间工程时采取更先进的施工工艺。
我们确定下一次QC活动课题:《提高钢屋架焊接质量》。
7、要因确认
12、遗留问
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