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铁 水 基 本 无 渣 铁 水 流 动 性 增 强 24 挡渣板:小组成员对现场浇口杯进行测量统计,最终设定挡 渣板尺寸为285mm×420mm×30mm 滤渣网:通过对比选用耐火纤维编织滤渣网进行第二道过滤 八、对策实施 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 挡渣装置设置后浇注充型时间表(表14) 统计人 :刘杰、杨克炎 统计时间: 2010年5月 地点:浇注现场 对策一实施后,铁水纯净度大大提高,流动性增强,如表14所示:铁水流速0.386m/s。 25 八、对策实施 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 ×5 ×5 26 改进前 改进后 内浇道截面积减小2116~4550 mm2后符合标准,在此范围内通过多次试验对内浇道尺寸进行不断调整,最终确定内浇道截面尺寸为30×20×50(截面积一共减少2500mm2)时最合适。 内水口截面积共减少2500mm2 八、对策实施 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 S直:S横:S内= 1:1.2~2.0:1.2~2.0 达 标 标准 金属液压增大,易于充型 27 S直:S横:S内= 3317:4200:6250 S直:S横:S内=1:1.27:1.88 八、对策实施 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 对策二实施后: 28 八、对策实施 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 1.降低旧砂掺入比:旧砂掺入比由82%降低至67%。 改变旧砂掺入比前后的型砂质量参数表(表15) 统计人 :陆芳芳、李志明 时间:2010年6月 地点:综合工段、异型工段 2.将旧砂除尘装置送风量加大50m3/min。 送风量改变前后再生砂粉尘残余量(%)(表16) 统计人 :陆芳芳、李志明 时间:2010年6月 地点:综合工段、异型工段 在其它条件不变的情况下,不断调整新旧砂配比和除尘送风参数,直至微粉含量降至标准值。 29 八、对策实施 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 改变旧砂掺入比前后的型砂质量参数表(表15) 改进后型砂粉尘含量≤0.6% 。 八、对策实施 1. 20mm×130mm扁冒口改为?30mm圆冒口。 2.螺台、管台处?12mm圆气孔改增大至?16mm。 30 我们通过对比不同直径圆冒口的实施效果,针对圆冒口不易清除、易留痕的特点,采用?30mm较小圆冒口,多个冒口分散放置,有效改善排气。 试验发现,螺台、管台处圆形气孔>?16mm之后易出现掉砂缺陷 。 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 3.冷却壁两侧设置集气槽 改进前冒口排气不畅,铁水无法充满冒口,改进后铁水完全充满气冒口。浇注后气冒口铁水充满率>98% 31 集气槽 集气槽 冒口 重设气冒系统前后冒口中铁水充型情况 (左:改进前—未充满 右:改进后—充满) 八、对策实施 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP CO LTD. 《提高铸铁冷却壁的合格率》 改进前后气冒口铁水充满率统计表(表18) 对策实施后,车间于2010年7月至10月生产的铸铁冷却壁平均合格率达到98.92% ,每月合格率均大于98%,冷隔废品率降低至0.15%,9至10月为巩固期。如表19、图12。 1.效果验证 32 2010年7月至10月铸铁冷却壁完成情况统计(表19) 九、效果检查 武 汉 钢 铁 重 工 集 团 有 限 公 司 WUHAN IRON STEEL HEAVY INDUSTRY GROUP
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