国电红电水冷壁管爆管分析报告方案.docVIP

国电红电水冷壁管爆管分析报告方案.doc

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6号炉后墙未燃带水冷壁爆管原因分析 国电新疆红雁池发电有限公司 幸福 摘要: 6号炉水冷壁频繁出现爆管,严重威胁机组安全运行,增加工作人员的劳动强度;为了解决以上问题进行分析、查找、解决问题,提高机组安全、经济可靠性运行。 关键词:液态排渣炉 爆管分析 原因查找 解决 提高安全、经济、可靠性 我厂6号炉为WGZ-220/100-10型,液态排渣炉。1982年11月投产,由于炉底频繁泄漏,2005年9月对前后墙未燃带以下及炉底管排全部更换。在2010年3月至8月15日不到半年的时间里更换管段就发生了6次泄漏,虽然爆管没有发生在同一根管子上,但都发生在2005年更换过的前、后墙的不同循环回路中,为此对几次爆管进行全面检查并进行综合分析。 泄漏管排检查情况 2010年3月10日6号炉水冷壁爆管管排为14米层后墙水冷壁从甲向乙数第24排,距离2005年9月炉底更换焊口以下约300 mm,爆口形状椭圆形,具体尺寸(长*宽)80*60mm(附图二所示);同时对相邻管道进行厚度和硬度检测。泄漏部位(炉内)管壁厚度减薄严重(用游标卡尺测量)为1.50、1.56、2.00、2.10、2.26、4.60 mm,炉内其它管壁(厚度仪检测)厚度为4.8-5.4mm之间;汽水最先冲刷到的管段(靠2号角第20-24根管)硬度值都偏高,为210-280HB;另一侧(第25根以后管)在125-187HB之间。根据检测结果分析决定对硬度值偏大的管(20-24根)进行割管检测,发现21号管内部腐蚀产物较多;先后対后墙水冷壁进行两次全面检查,其中共发现2.7-4.0mm以下的管共7根,表面变形及蠕胀超标的3根,对10根割管检查发现内部腐蚀较多。对前墙水冷壁管全面厚度检测最小4.8mm;对1号角的部分管排进行硬度检测合格,均在120-160HB。 5月25日至8月10日每次对6号炉进行割管检测、现场厚度测量及内壁腐蚀涡流探伤,发现部分管排不合格,并进行割管更换;根据爆管和泄漏管管排以及随机抽管检查结果得知前、后墙水冷壁存在腐蚀已不是个性。在炉内腐蚀管排分布如图一: 查阅2005年9月6号炉大修技改资料,其更换原因是结垢超标,并且多次发生泄漏的情况下采取的更换方案。同时没有对更换水冷壁进行内壁保护处理。 二、分析内容: 1、爆管材质化学成分分析(委托电科院进行分析): (1)未燃带无腐蚀光管取样成分分析结果 C% Si% Mn% S% P% Fe% 1 0.198 0.211 0.437 0.037 0.053 其余 2 0.196 0.206 0.416 0.037 0.046 其余 3 0.216 0.216 0.423 0.035 0.052 其余 平均值 0.203 0.211 0.425 0.036 0.050 其余 GB5310-1985 20G 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 / (2)未燃带存在腐蚀坑管样光谱成分分析结果 C% Si% Mn% S% P% Fe% 1 0.293 0.299 0.511 0.029 0.060 其余 2 0.030 0.300 0.508 0.029 0.050 其余 3 0.267 0.297 0.508 0.027 0.050 其余 平均值 0.288 0.299 0.509 0.029 0.053 其余 GB5310-1985 20G 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 / 根据管材化学成分分析由上表可知:水冷壁管材成分符合标准要求。 图一 泄漏管排分布图 2、爆管宏观检查 (1)爆管型貌 爆管位于折焰角下部斜坡处,爆口形状似长方形,具体尺寸(长*宽)140 mm *50mm;爆口边缘成钝边,爆口另一侧约向外翻起,内部有(长*宽)150 mm *35 mm的面积不同程度的腐蚀;形貌如下图: 图二 爆管外形图 (2)爆管内表面 管壁(向火侧)内有大小、深度无规律的腐蚀坑,开始变形泄漏部位其尺寸为20 mm *35 mm的椭圆形,内表面没有明显的残余的附作物,可能在爆管时由于汽水冲击或振动而脱落;可见爆管最小厚度如下图表: 图三 爆管测量部位图 表一: 测点 硬度 厚度 测点 硬度 厚度 测点 硬度 厚度 1 126 5.1 9 187 2.0 17 165 4.1 2 130 4.9 10 177 2.7 18 145 4.3 3 127 5.0 11 190 3.0 19 123 4.8 4 122 4.7 12 189 4.0 20 130 4.9 5 119 4.9 13 192 2.4 21 122 5.0 6 130 5.0 14

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