邯钢1号3200m3高炉长期稳定顺行实践介绍.docVIP

邯钢1号3200m3高炉长期稳定顺行实践介绍.doc

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邯钢1号3200m3高炉长期稳定顺行实践 郝飞飞,梁红星 河北钢铁集团邯钢邯宝公司 炼铁厂 摘 要:近年来,邯钢1号3200m3高炉炼铁生产技术取得了长足进展。通过采取精料,合理调整上下部操作制度,实行低硅冶炼,解决了长期困扰高炉的炉缸工作问题。2012年炉况实现了长期稳定顺行,技术经济指标达到国内同类型高炉的先进水平。 关 键 词:大高炉;技术经济指标;精料;低硅冶炼;高炉操作;技术进步 1 前言 邯钢西区1号高炉炉容3200m3,设有32个风口,4个出铁场,于2008年4月18日点火开炉。主要工艺如下:1)设置独立的矿槽和焦槽,并列式布置;烧结矿分级入炉,采用焦丁回收入炉技术;2)采用PW型并罐无钟炉顶;3)冷却系统采用软水密闭循环,实现全软水冷却;4)采用INBA渣处理装置;5)采用改进型高温内燃式热风炉;6)TRT炉顶余压回收装置。 邯钢西区1号高炉是邯钢首个开炉的大型高炉,投产初期各项经济技术指标与国内同类型高炉有很大的差距。09年10月后,1号高炉去除中心焦,采用平台+漏斗布料模式。历经近一年时间,摸索出适应自身炉况的操作制度,炉缸工作状态逐渐改善,各方面技术指标不断进步。尤其在进入2012年以后,通过实施加强入炉原燃料管理、优化高炉操作制度、稳定高炉操作炉型、强化炉前生产管理、降低高炉休慢风率、四班统一稳定操作等有效措施,实现了高炉长期稳定生产,燃料比长期保持在500kg/t以下。 2 生产指标优化的措施 2.1 加强原燃料管理 精料是高炉长期稳定顺行的必要条件,1号高炉实行原燃料分级管理,避免原燃料波动对炉况的影响。槽下岗位,工长岗位,车间领导逐级把关,及早发现原燃料变化。 另一方面,对原燃料的振时提出明确要求见表1,在料仓入口处焊接挡料板,提高筛分效率,减少入炉的粉料。 表1 振料时间要求 大烧结矿 小烧结矿 球团 澳矿 干焦 外购焦 标准 大于28s/t 大于36s/t 大于145s/t 大于20s/t 大于45s/t 大于80s/t 21.1 对焦炭的管理实现了数据化 受焦化产能限制,高炉配吃一定量的外进焦和湿焦。从2012年后稳定干焦:外焦=5:1,当炉况波动,焦比增高时适当降低干焦比例,使得焦化厂能有一个较稳定的产能,利于焦炭质量的改善。 对焦炭成分,热性能和强度,筛分粒级进行全面的跟踪,并建立数据库见表2,高炉根据数据及时调整,确保炉况的稳定。 表2 自产焦炭指标 时间 湿焦 干焦 灰分 挥发份 S CSR CRI 灰分 挥发份 S M40 M10 CSR CRI 20111-6 12.68 1.18 0.83 65.5 25.6 12.64 1.08 0.81 88.9 5.05 69.3 22.2 2011.7-12 12.75 1.21 0.83 65.2 25.2 12.66 1.11 0.83 88.7 5.47 69.0 22.5 2012.1-6 12.85 1.18 0.86 63.4 25.8 12.69 1.08 0.9 87.8 6.1 68.2 23.5 2.1.2 矿石的管理 1号高炉炉料配比为70%-75%的烧结矿,10%-12%的球团矿,12-16%的澳矿。 矿石的管理也实行制度化和数据化。对烧结矿成分、转鼓指数、碱度、粒度建立数据库,每隔4小时显示在MES系统上;对球团和澳矿,每日生产日报中有详细的分析。 邯钢西区烧结产能不足,且频繁因设备原因停车,造成两座高炉经常配吃落地烧结矿。正常烧结矿仓备两层筛子,上层为10mm,下层为5mm。为了减少落地料影响,在其下料前是将其下层振筛去掉,减少粉料的入炉。每次配吃落地料由技术室原料科下达具体配吃比例以及配吃时间。 2.2 操作制度的调整 22.1 上部装料制度的调整 上部装料制度调整的关键在于通过布料控制煤气流分布合理。 平台加漏斗的料面形状是布料的核心理念,应通过布料制度调整平台的宽窄、位置和漏斗的深浅来平衡边缘和中心气流的分配。合理的布料平台宽度应该在三分之一的炉喉半径为基准进行调整。3200m3高炉平台宽度应控制在12m左右,中心漏斗深度应控制在10-1.5m。布料矩阵各档位之间的角差分布应当注意连续稳定,不要差异过大,两个档位之间的角差最大不超过3°。 1号高炉现在常用装料制度为C333223O4433和C333223O3443,布料矩阵如下表3,料线13-1.4m,矿批控制范围90-97t,焦批18-20t。根据炉况变化选择合适的料制和矿焦量。 表3 1号高炉布料矩阵 1 2 3 4 5 6 7 435 41.5 39.5 37.5 35.5 33 30 焦炭 3 3 3 2 2 3 矿石 4 4 3 3 22.2 下部送风制度的调整 合理的风速和鼓风动能,不仅有利于高炉操作炉

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