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热风炉保温降煤气消耗攻关
2#高炉QC活动成果材料
小组成员及概况:
小组名称
2#高炉QC活动小组
成立时间
2015年10月
小组类型
攻关型
组长
张小帅
活动时间
2015年11月至2016年3月
成员姓名
职务
职称
年龄
文化程度
组内分工
张小帅
工段长
助工
30
本科
全面技术管理、制定措施
王 忠
副工长
28
本科
数据汇总分析
杨 挺
煤气班长
中级工
30
大专
现场管理及设备维护
郭 坤
煤气主操
中级工
29
中专
对外联系、控制各参数
李 健
煤气主操
中级工
28
大专
对外联系、控制各参数
于 广
煤气主操
中级工
28
中专
对外联系、控制各参数
黄金河
煤气工
中级工
24
中专
负责各项操作及数据记录
董文文
煤气工
中级工
25
中专
负责各项操作及数据记录
金 磊
煤气工
中级工
25
中专
负责各项操作及数据记录
刘 涛
煤气工
中级工
24
中专
负责各项操作及数据记录
陕钢集团汉钢公司炼铁厂
选择课题理由:
公司及分厂要求
1、2#高炉开炉时间不确定,必须保证停炉期间拱顶温度不低于高炉煤气着火点温度700℃,具备随时开炉条件;
2、停炉期间热风炉硅砖温度大于600℃。
现状
1、目前两高炉级别差距较大,现阶段小的生产,大的停产,煤气供应紧张;
2、烧炉时间不稳定,烧炉、焖炉、送风整个周期还在摸索阶段;
选定课题
热风炉保温降煤气消耗攻关
陕钢集团汉钢公司炼铁厂
现状调查:1、热风炉保温必要性
2#高炉热风炉由硅砖砌体构成,硅砖的主要化学组成为SiO2,在不同温度下以不同的晶型存在。烧成后硅砖的主要矿物组成是γ-磷石英、β-方石英及少量残余的β-石英。磷石英的α、β、γ变体间转化温度在117-163℃,转化时体积变化在0.2%-0.28%左右;方石英的α、β变体间转化温度在180-270℃,转化时体积变化在2.8%左右;石英的α、β变体间转化温度在573℃,转化时体积变化在0.82%。
硅砖具有良好的高温性能和低温(600℃以下)的不稳定性,硅砖热风炉一旦投入生产,若将温度降至600℃以下,就有可能会因突然收缩,造成硅砖砌体的溃破和倒塌,影响热风炉使用寿命。
陕钢集团汉钢公司炼铁厂
现状调查2:降煤气消耗重要性
炼铁厂2#高炉热风炉保温煤气消耗情况统计如下:
从上图可知:
1、统计热风炉保温煤气消耗情况,其中9月消耗4150115m³,10月消耗5729667m³,均与目标值270万方(按分厂制定成本任务27m³/t,月10万吨产量反算)相差较大;
2、在目前1#高炉单系统生产,煤气供应紧张的情况下,2#高炉热风炉私自烧炉会导致整个煤气系统瘫痪,其中10月10日煤气工苏啸考虑到拱顶温度低未经允许私自烧炉,导致轧钢、烧结停产。
陕钢集团汉钢公司炼铁厂
确定目标:
1、目标确定:
经过小组全体人员的认真调查及分析,小组本次活动的目标为:在确保公司目标任务完成的情况下,控制煤气月消耗量≤270万立方米。
2、可行性分析:
现阶段热风炉保温尚无完整可行的操作规程,焖炉时间、反送风时间、烧炉频次一切还在摸索阶段,因此我们降低煤气消耗量的空间较大。
陕钢集团汉钢公司炼铁厂
原因分析:
根据近几个月热风炉保温情况观察及数据汇总分析,我们小组经过认真讨论,对影响煤气消耗量的各种原因进行分析,绘出因果图如下:
人
制度执行不力
激励政策小
人员操作不当
环
煤气不足
强制停烧
烧炉次数多
焖炉时间短
煤气消耗量
机
阀门故障
计量设备误差大
测量设备量程受限
烧炉时间不稳定
法
无完整操作规程
陕钢集团汉钢公司炼铁厂
物
煤气发热值低
气温低(助燃风23℃)
分厂提高煤气利用率攻关
要因确认:
序号
确认内容
确认方法
要求
负责人
确认结论主因(是否)
1
烧炉次数多
数据统计
减少烧炉次数
操作工
是
2
烧炉时间不稳定
数据统计
加强沟通,稳定烧炉时间
操作工
是
3
反送风周期不固定
数据统计
根据实际情况,确定反送风周期
杨挺
是
4
焖炉时间短
数据统计
根据实际情况,确定合适焖炉时间
杨挺
是
5
操作制度
制定操作制度
编写热风炉保温操作制度
张小帅
是
6
人员操作不当
现场调查
提高操作水平,精心操作
杨挺
是
7
制度执行不力
现场调查
严格执行制度,控制各参数
王忠
是
8
激励政策
现场调查
增加奖励
张小帅
是
陕钢集团汉钢公司炼铁厂
通过要因验证,我们找出影响热风炉保温煤气消耗的主要原因,可归纳为以下几点:
1、在煤气供应紧张的情况下,加强信息沟通,尽量减少烧炉次数,缩短每次烧炉时间达到降低煤气消耗的目的;
2、制定热风炉保温操作规程;尽量延长
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