2#高炉QC成果总结.pptx

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热风炉保温降煤气消耗攻关 2#高炉QC活动成果材料 小组成员及概况: 小组名称 2#高炉QC活动小组 成立时间 2015年10月 小组类型 攻关型 组长 张小帅 活动时间 2015年11月至2016年3月 成员姓名 职务 职称 年龄 文化程度 组内分工 张小帅 工段长 助工 30 本科 全面技术管理、制定措施 王 忠 副工长 28 本科 数据汇总分析 杨 挺 煤气班长 中级工 30 大专 现场管理及设备维护 郭 坤 煤气主操 中级工 29 中专 对外联系、控制各参数 李 健 煤气主操 中级工 28 大专 对外联系、控制各参数 于 广 煤气主操 中级工 28 中专 对外联系、控制各参数 黄金河 煤气工 中级工 24 中专 负责各项操作及数据记录 董文文 煤气工 中级工 25 中专 负责各项操作及数据记录 金 磊 煤气工 中级工 25 中专 负责各项操作及数据记录 刘 涛 煤气工 中级工 24 中专 负责各项操作及数据记录 陕钢集团汉钢公司炼铁厂 选择课题理由: 公司及分厂要求 1、2#高炉开炉时间不确定,必须保证停炉期间拱顶温度不低于高炉煤气着火点温度700℃,具备随时开炉条件; 2、停炉期间热风炉硅砖温度大于600℃。 现状 1、目前两高炉级别差距较大,现阶段小的生产,大的停产,煤气供应紧张; 2、烧炉时间不稳定,烧炉、焖炉、送风整个周期还在摸索阶段; 选定课题 热风炉保温降煤气消耗攻关 陕钢集团汉钢公司炼铁厂 现状调查:1、热风炉保温必要性 2#高炉热风炉由硅砖砌体构成,硅砖的主要化学组成为SiO2,在不同温度下以不同的晶型存在。烧成后硅砖的主要矿物组成是γ-磷石英、β-方石英及少量残余的β-石英。磷石英的α、β、γ变体间转化温度在117-163℃,转化时体积变化在0.2%-0.28%左右;方石英的α、β变体间转化温度在180-270℃,转化时体积变化在2.8%左右;石英的α、β变体间转化温度在573℃,转化时体积变化在0.82%。 硅砖具有良好的高温性能和低温(600℃以下)的不稳定性,硅砖热风炉一旦投入生产,若将温度降至600℃以下,就有可能会因突然收缩,造成硅砖砌体的溃破和倒塌,影响热风炉使用寿命。 陕钢集团汉钢公司炼铁厂 现状调查2:降煤气消耗重要性 炼铁厂2#高炉热风炉保温煤气消耗情况统计如下: 从上图可知: 1、统计热风炉保温煤气消耗情况,其中9月消耗4150115m³,10月消耗5729667m³,均与目标值270万方(按分厂制定成本任务27m³/t,月10万吨产量反算)相差较大; 2、在目前1#高炉单系统生产,煤气供应紧张的情况下,2#高炉热风炉私自烧炉会导致整个煤气系统瘫痪,其中10月10日煤气工苏啸考虑到拱顶温度低未经允许私自烧炉,导致轧钢、烧结停产。 陕钢集团汉钢公司炼铁厂 确定目标: 1、目标确定: 经过小组全体人员的认真调查及分析,小组本次活动的目标为:在确保公司目标任务完成的情况下,控制煤气月消耗量≤270万立方米。 2、可行性分析: 现阶段热风炉保温尚无完整可行的操作规程,焖炉时间、反送风时间、烧炉频次一切还在摸索阶段,因此我们降低煤气消耗量的空间较大。 陕钢集团汉钢公司炼铁厂 原因分析: 根据近几个月热风炉保温情况观察及数据汇总分析,我们小组经过认真讨论,对影响煤气消耗量的各种原因进行分析,绘出因果图如下: 人 制度执行不力 激励政策小 人员操作不当 环 煤气不足 强制停烧 烧炉次数多 焖炉时间短 煤气消耗量 机 阀门故障 计量设备误差大 测量设备量程受限 烧炉时间不稳定 法 无完整操作规程 陕钢集团汉钢公司炼铁厂 物 煤气发热值低 气温低(助燃风23℃) 分厂提高煤气利用率攻关 要因确认: 序号 确认内容 确认方法 要求 负责人 确认结论主因(是否) 1 烧炉次数多 数据统计 减少烧炉次数 操作工 是 2 烧炉时间不稳定 数据统计 加强沟通,稳定烧炉时间 操作工 是 3 反送风周期不固定 数据统计 根据实际情况,确定反送风周期 杨挺 是 4 焖炉时间短 数据统计 根据实际情况,确定合适焖炉时间 杨挺 是 5 操作制度 制定操作制度 编写热风炉保温操作制度 张小帅 是 6 人员操作不当 现场调查 提高操作水平,精心操作 杨挺 是 7 制度执行不力 现场调查 严格执行制度,控制各参数 王忠 是 8 激励政策 现场调查 增加奖励 张小帅 是 陕钢集团汉钢公司炼铁厂 通过要因验证,我们找出影响热风炉保温煤气消耗的主要原因,可归纳为以下几点: 1、在煤气供应紧张的情况下,加强信息沟通,尽量减少烧炉次数,缩短每次烧炉时间达到降低煤气消耗的目的; 2、制定热风炉保温操作规程;尽量延长

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