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某车型驱动桥后桥壳开裂分析
某车型副车架衬套压出力偏小原因浅析
摘 要:某款车型在试制阶段,进行副车架衬套压出力检测时,衬套出现压出力偏小问题。本文章主要对产生此问题的原因进行分析。根据副车架总成性能要求,通过试验验证最终确定问题真因主要为衬套外管强度不足、包胶过厚、压力机进给速度未明确,其在装配过程中出现外管压溃,导致衬套压出力偏小问题。
中国论文网 /4/view-6989300.htm
关键词:压出力偏小;外管强度;压溃;包胶厚度
衬套是悬架系统中的一个连接部件,一般用于各连接件间铰接处(如:前悬架上摆臂与副车架连接处的大、小衬套;后悬架与车身连接处的纵臂衬套),属于弹性元件。起到吸收冲击、减小震动,从而提高汽车的舒适性和操纵稳定性。衬套外壁与安装套管过盈配合连接,内管与销轴过盈配合或螺栓紧固连接,起弹性支撑、连接的作用;衬套有助于悬架系统隔离高频固有频率,降低路面不平引起的车内噪声;衬套在不改变低频段隔振特性的前提下,大大改善系统在高频段的隔振效果。衬套实现上述功能除本身的可靠性外,其与相关零部件配合位置连接的可靠性同样至关重要,连接失效后不但会行车异响,轮胎磨损,操稳变差,甚至造成事故。
长城公司某款车型试制阶段检测副车架衬套压出力时,压出力要求为10kN,实测值为3.2kN、3.4kN 、5.3kN、6.7kN,10.4kN等,多数产品检测不合格。衬套结构及检测工装示意图如下。
1 故障分析
1.1 压力机进给速度分析
在检测此车型副车架衬套压出力时发现,若衬套外径尺寸与副车架套管内径尺寸保持不变,压力机以不同进给速度压出衬套,得到的衬套最大压出力有明显差异。对于外管有包胶的衬套,压力机进给速度在一定范围内越大,衬套压出力也越大。根据以往车型开发经验,把压力机进给速度设定为5mm/s所检测的压出力比较符合实际产品使用性能要求。
1.2衬套与套管配合过盈量分析
在衬套压脱力偏小的情况下,通常是衬套与套管的配合过盈量偏小造成的。故在衬套外径为 59mm保持不变时,把套管内径尺寸分别调整为 59mm、 59mm、 59mm,其对应的压出力见表1(单位:kN):
[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\][ 序号
内径
59
59
59][1
5.6
6.712
7.723][2
4.6
5.938
3.245][3
5.3
6.819
5.951][4
5.5
5.082
7.147][5
4.3
7.07
6.577][6
6.2
9.093
4.249][7
4.7
3.032
7.279][8
4.3
7.372
6.147]
从上表可得,三种产品所测压出力均不合格(要求≥10kN),且没有明显差异。剖开 59、 59产品压出后的衬套发现,衬套外管都均被压溃(外管直径变小)。故不能仅从增加衬套与套管的过盈量来考虑,还需要增强衬套外管强度。
1.3衬套包胶厚度分析
此车型衬套结构较特殊,外管有一层较薄的橡胶。一般情况下,包胶越厚,衬套压出力越小。此车型衬套包胶厚度约为1.0mm,类似衬套产品的包胶厚度约为0.5mm。故可通过调整衬套包胶厚度来调整衬套压出力。
2 整改方案制定
由于衬套结构较特殊,需要综合考虑来制定整改方案。具体如下:
①压力机进给速度设定为5mm/s;
②衬套外径 59mm不变,调整套管内径尺寸为 59mm;
③参考类似车型衬套,把此车型衬套外管抗拉强度由270MPa增大至370MPa(硬度HV115);
④衬套包胶厚度由1.0mm调整为0.5mm。
3 方案验证
按上述方案制作衬套与套管,经两者实车装配且放置24h后,进行衬套压出力的检测,结果均合格,且衬套外管无压溃现象(具体见表2)。
[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\][序号
套管内径mm
衬套外径mm
过盈量mm
压入力kN
压出力kN][1
58.92
59.29
0.37
28
19.5][2
58.86
59.2
0.34
28
19][3
58.91
59.28
0.37
30
18][4
58.92
59.26
0.34
28
19][5
58.86
59.16
0.3
30
19][6
58.86
59.11
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