某车型驱动桥后桥壳开裂分析.docVIP

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某车型驱动桥后桥壳开裂分析

某车型副车架衬套压出力偏小原因浅析   摘 要:某款车型在试制阶段,进行副车架衬套压出力检测时,衬套出现压出力偏小问题。本文章主要对产生此问题的原因进行分析。根据副车架总成性能要求,通过试验验证最终确定问题真因主要为衬套外管强度不足、包胶过厚、压力机进给速度未明确,其在装配过程中出现外管压溃,导致衬套压出力偏小问题。 中国论文网 /4/view-6989300.htm   关键词:压出力偏小;外管强度;压溃;包胶厚度   衬套是悬架系统中的一个连接部件,一般用于各连接件间铰接处(如:前悬架上摆臂与副车架连接处的大、小衬套;后悬架与车身连接处的纵臂衬套),属于弹性元件。起到吸收冲击、减小震动,从而提高汽车的舒适性和操纵稳定性。衬套外壁与安装套管过盈配合连接,内管与销轴过盈配合或螺栓紧固连接,起弹性支撑、连接的作用;衬套有助于悬架系统隔离高频固有频率,降低路面不平引起的车内噪声;衬套在不改变低频段隔振特性的前提下,大大改善系统在高频段的隔振效果。衬套实现上述功能除本身的可靠性外,其与相关零部件配合位置连接的可靠性同样至关重要,连接失效后不但会行车异响,轮胎磨损,操稳变差,甚至造成事故。   长城公司某款车型试制阶段检测副车架衬套压出力时,压出力要求为10kN,实测值为3.2kN、3.4kN 、5.3kN、6.7kN,10.4kN等,多数产品检测不合格。衬套结构及检测工装示意图如下。      1 故障分析   1.1 压力机进给速度分析   在检测此车型副车架衬套压出力时发现,若衬套外径尺寸与副车架套管内径尺寸保持不变,压力机以不同进给速度压出衬套,得到的衬套最大压出力有明显差异。对于外管有包胶的衬套,压力机进给速度在一定范围内越大,衬套压出力也越大。根据以往车型开发经验,把压力机进给速度设定为5mm/s所检测的压出力比较符合实际产品使用性能要求。   1.2衬套与套管配合过盈量分析   在衬套压脱力偏小的情况下,通常是衬套与套管的配合过盈量偏小造成的。故在衬套外径为 59mm保持不变时,把套管内径尺寸分别调整为 59mm、 59mm、 59mm,其对应的压出力见表1(单位:kN):   [\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\][ 序号   内径   59   59   59][1   5.6   6.712   7.723][2   4.6   5.938   3.245][3   5.3   6.819   5.951][4   5.5   5.082   7.147][5   4.3   7.07   6.577][6   6.2   9.093   4.249][7   4.7   3.032   7.279][8   4.3   7.372   6.147]   从上表可得,三种产品所测压出力均不合格(要求≥10kN),且没有明显差异。剖开 59、 59产品压出后的衬套发现,衬套外管都均被压溃(外管直径变小)。故不能仅从增加衬套与套管的过盈量来考虑,还需要增强衬套外管强度。   1.3衬套包胶厚度分析   此车型衬套结构较特殊,外管有一层较薄的橡胶。一般情况下,包胶越厚,衬套压出力越小。此车型衬套包胶厚度约为1.0mm,类似衬套产品的包胶厚度约为0.5mm。故可通过调整衬套包胶厚度来调整衬套压出力。   2 整改方案制定   由于衬套结构较特殊,需要综合考虑来制定整改方案。具体如下:   ①压力机进给速度设定为5mm/s;   ②衬套外径 59mm不变,调整套管内径尺寸为 59mm;   ③参考类似车型衬套,把此车型衬套外管抗拉强度由270MPa增大至370MPa(硬度HV115);   ④衬套包胶厚度由1.0mm调整为0.5mm。   3 方案验证   按上述方案制作衬套与套管,经两者实车装配且放置24h后,进行衬套压出力的检测,结果均合格,且衬套外管无压溃现象(具体见表2)。   [\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\][序号   套管内径mm   衬套外径mm   过盈量mm   压入力kN   压出力kN][1   58.92   59.29   0.37   28   19.5][2   58.86   59.2   0.34   28   19][3   58.91   59.28   0.37   30   18][4   58.92   59.26   0.34   28   19][5   58.86   59.16   0.3   30   19][6   58.86   59.11  

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