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多台空压机使用plc变频器的节能及恒压技术改造

国家职业资格全国统一鉴定 维修电工论文 论文题目:空压机使用PLC变频器的节能及技术 姓 名: 身份证号: 准考证号: 所在省市: 所在单位: 空压机使用PLC变频器的节能及技术 摘要:我公司有台螺杆空压机,其操作是各自为政,互响。由于操作人员人手不足,经常空压站出现“无人”看守,致使空压机经常处于“大马拉小车”状态,浪费能源。公司为节能降耗,加装变频器,用PID进行恒压控制,利用PLC实现4台空压机自动联网,能够自动根据管网压力决定开机台数,提高了设备的自动化程度,减少了操作人员的工作量,亦达到了节能效果。 关键词:变频器 、PID调节 、PLC 、自动启动、 自动停机 我厂的空压机为上海英格索兰空压机厂的EP-200双螺杆空压机,其控制电路较为简单,如下图一。 ? 原空压机系统工况的问题分析:( a) 主电机虽然以星三角降压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。( b) 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费最为严重。( c) 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以对设备的维护量大。( d)主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。 空压机节能改造的必要性:鉴于以上的原理说明以及目前的工况分析,我们认为对空压机的节能改造是必要的,这样不仅能够节约大量的运行费用,降低生产成本,同时还可以降低空压机运行时产生的噪音,减少设备维护费用。 由于许多螺杆式空压机运行方式是加载、减载方式。减载时电机空转,那么能源都被白白的浪费了,而电动机转速自身不能改变,只能通过改变电机频率来调节转速。变频控制即通过改变电动机的转速来控制空压机单位时间的出风量,从而达到控制管路的压力。原理如下:通过压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,使电动机上得到相应的转速。那么空压机输出相应的压缩空气至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。其原理如下: 当KM1吸合,KM2、KM3断开时,1#空压机使用工频,此时2#空压机可通过控制KM4断开,KM5、KM6吸合使用变频运行。反之,也可使2#机开工频,1#机使用变频。在集中控制中(见图三),SA是转换开关,当SA1-1闭合时,SA1-2断开,此时KJ14吸合,使KM2、KM3同时吸合,1#机使用变频。(当1#机使用变频时,1#机工频按钮SB7无效,2#机变频也不能投入) ? 空压机变频节能改造的优点:   1、节能变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的。根据空气量需求来供给的压缩机工控是经济的运行状况。节省电费约20%以上,约半年即可回收设备投入的资金。   2、运行成本降低。传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44、3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。   3、提高压力控制精度,变频控制系统具有精确的压力控制能力,使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在±0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。   4、延长压缩机的使用寿命。变频器从0Hz起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。 5、降低了空压机的噪音。根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。 能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 变频改造注意事项: (1) 空压机是大转动惯量负载,这种启动特点很容易引起变频器在启动时出 现跳过流保护的情况,建议采用具有高启动转矩的无速度矢量变频器,保证既 能实现恒压供气的连续性,又可保证 设备可靠稳定的运行; (2) 空压机不允许长时间在低频下运行,空压机转速过低,一方面使空压 ? 控制系统: 当按下启动按钮SB1,KJ1首先吸合,即1#机空载启动,2分钟后KJ10吸合,1#机加载完成,同时KJ3吸合,即2#机空载启动。再过2分钟后,KJ11吸合,2#完成加载,同时KJ5吸合……,依此类推,直到KJ13吸合,完成4#机加载启动。当管路压力上升到设定的上限压力时,PS1-1动作。当1#投入变频器运行时,PS动作对其无影响。PS1-1动作使KJ4吸合,使原机上的KT2得电(KT2设定时间假设为1

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