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2015年石油工程建设
优秀QC小组成果材料
提高导向孔施工精确率
小组名称:水平定向钻穿越QC小组
注册编号: JSJT2014-GD08
发 布 人:窦 伟
日 期:2015年3月
大庆油田建设集团管道工程公司提高导向孔施工精确率
一、项目简介
2014年我公司承揽5项管道穿越工程,分别为:锦郑管道漕河穿越、平白线东辽河2穿越、平白线辉发河穿越、庆铁线嫩江穿越和纳潮和穿越。以上5条穿越均存在复杂地质情况,此类穿越的关键是导向孔施工,而在导向孔施工环节当中最容易产生曲线轨迹不稳定现象,纠偏难度大,一旦发生曲线事件,后期费用较高,后果非常严重。同时也会给下步工序施工带来隐患,增加工程的风险。
二、小组概况
小组名称水平定向钻穿越QC小组成立时间2014年4月课题类型现场型注册编号JSJT2014-GD08小组人数10人活动次数16次活动时间2014.3-2014.11成员构成:
成员由管理、技术、质检及技术工人组成,均为业务骨干,平均年龄35岁,文化程度大专以上,平均接受TQC教育40个学时,施工经验丰富,技术水平高,攻坚能力强,有丰富的管理经验和解决实际问题的能力。小组由高级工程师带队,公司主管领导为小组活动保驾护航。
三、选题理由
四、现状调查
小组对2010年~2013年承建的20条大中型河流穿越施工的记录进行分析,其中10条存在不同程度的曲线纠偏现象,精确率仅为50%,问题比较突出。小组对穿越风险控制情况进行了调查研究,而且还根据穿越施工工艺流程图,对穿越施工的各个环节进行了系统分析。
通过分析发现:每项穿越工程都存在可控风险,特别是导向孔施工。于是,我们把影响导向孔施工精确率的因素进行了统计如下:
水平定项钻穿越导向孔施工精确率调查统计表
序号不合格点类别不合格点频数频率(%)累计频率(%)1控向精确率低550502控向设备故障110603钻具未达最佳组合110704地质条件复杂110805其它220100合计10100根据调查统计表绘制的排列图如下:
五、目标设定
为满足管道建设工期要求,确保管道定向钻穿越施工质量,保护施工环境,提高定向钻穿越管道精确率。经过小组全体成员认真讨论,确定本次活动目标:
六、原因分析
七、要因确认
确认一:
末端因素技术人员违章操作确认方法现场测量确认时间2014.03至2014.05确认人黄国滨确认过程简述:
核实技术交底内容准确性及过程完整性。经查,符合要求。
结论非要因确认二:
末端因素探测仪故障确认方法第三方检测确认时间2014.03至2014.05确认人黄国滨确认过程简述:
将探测仪整体送检。经检测,在用探测仪合格。
结论非要因确认三:
末端因素控向软件故障确认方法现场测量确认时间2014.03至2014.05确认人黄国滨确认过程简述:
用量角器测90°直角,将圆等分四分,设置检测点。然后将设备旋转360°,收集4个监测点数据与控向软件显示数据对比。经核实,数据吻合,符合要求。
结论非要因确认四:
末端因素铜芯断裂确认方法现场测量确认时间2014.04至2014.06确认人刘兆营确认过程简述:
查竣工资料,对电缆合格证复查,使用电缆均合格。对同批次的剩余电缆进行抽检。使用检定合格的万用表测量整盘铜芯进行检测,经检测,预用控向线铜芯未断裂。
结论非要因
确认五:
末端因素铜芯防护层破损确认方法现场测量确认时间2014.04至2014.06确认人刘兆营确认过程简述:
查竣工资料,对电缆合格证复查,使用电缆均合格。对同批次的剩余电缆进行抽检。
将成捆控向线浸入水中,外露两接头,采用万用表测量相应参数值。
结论非要因确认六:
末端因素泥浆造浆率低确认方法现场测量确认时间2014.04至2014.06确认人刘兆营确认过程简述:
按工艺标准配浆,用马氏漏斗测量粘度,粘度45秒以上,符合要求。
结论非要因
确认七:
末端因素电流值不准确确认方法现场测量确认时间2014.05至2014.07确认人常胜波确认过程简述:
传统人工磁场电流采用直流电焊机直接供给,由于电焊机有自保功能,电流值显示不准确。采用电流钳直接测量电流,发现电流钳测量值与电焊机电流值不一致。
结论要因确认八:
末端因素布控范围不足确认方法现场测量确认时间2014.05至2014.07确认人常胜波确认过程简述:
查原施工控向记录,记录中仅记载出、入土点
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