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10旋风分离器烧红原因及其风帽改造

CFB锅炉旋风分离器烧红原因及其风帽改造 【摘要】: CFB锅炉试运投产以来,经常发生旋风分离器回料腿烧红、漏灰等事故,针对这一问题进行原因分析,提出预防对策,并对返料器风帽进行了改进。 【关键词】:CFB锅炉;旋风分离器;烧红;风帽 0 引言 XXX循环流化床锅炉,采用汽冷式旋风分离器进行气-固分离,高温回灰,共设有六台给煤机和四个石灰石给料口,采用床下风道点火器点火,炉膛两侧分别设置两台多仓式流化床风水冷选择性冷渣器。 自两台炉试运投产以来,旋风分离器回料腿曾多次烧红、漏灰,影响机组的正常运行。 1 旋风分离器回料腿烧红、漏灰 1.1 原因 (1)耐磨耐火材料不合格(耐火材料脱落情况见图1)。回料腿耐磨耐火材料脱落后,补抹的材料与原有的保温材料不能很好的结合,未按规定曲线进行烘炉,烘炉质量差。耐火材料脱落造成返料器不流化而堵塞,引起流化不良。 图1 回料腿耐火材料脱落 (2)回料腿膨胀设计不合理。 (3)床温、烟温、负荷波动大。 (4)煤质不合格,挥发份小,灰份大。给煤粒度大,风煤配比不合适,造成煤粒在回料腿内二次燃烧,使浇注料出现裂纹。 (5)锅炉频繁压火和热启,温差太大产生应力变形,造成膨胀不均。 (6)回料腿内结焦。 a、风室风帽损坏、堵塞,造成局部流化不良。 b、“J”阀风机故障,致使流化风量过小或旋风分离器流化风量控制不足,造成结焦。 c、立管松动风管堵塞或松动风量调整不当,引起结焦。 1.2 对策 (1)更换不合格的耐磨耐火材料。停炉后应检查耐磨耐火覆盖层是否完好,局部脱落应修补,若大面积脱落应重新浇注。对新换的浇注料要严格按烘炉曲线进行烘烤。 (2)检查膨胀节设计是否符合标准,对不符合要求的膨胀节及时更换。 (3)调整过程中尽量避免床温、烟温、负荷波动太大。注意调整一、二次风比例,尽量减少进入分离器的未燃尽碳粒,防止分离器内燃烧份额过大,导致超温。 (4)控制入炉煤粒度在规定范围内,防止给煤颗粒太大,合理调整风煤配比。 (5)减少压火及热启次数,避免温差过大引起应力变形。 (6)发现回料腿回料不畅立即用压缩空气吹堵。停炉后检查返料器风帽,更换磨损的风帽,清理堵塞的风帽。保证返料器内的物料始终处在较好的流化状态,严禁在运行过程中停止返料腿流化风。采取措施疏通松动风管,保持松动风量在规定范围内。 (7)停炉后检修加强防磨检查,保证旋风筒内部防磨衬里及进出口烟道内壁光滑,不漏风。 2 返料器风帽改造 2.1 原风帽结构及特点 返料器内风帽为蘑菇型风帽,该风帽为焊接结构,钟罩上有六个出风孔,若风帽堵塞,检修人员处理起来比较困难;在运行过程中钟罩和底座的焊接处易被风吹开,影响返料腿内物料的正常流化,易造成返料不畅,引起回料腿烧红、漏灰;另外其底座磨损程度很大,在检修时无法与钟罩焊接在一起,每次大、小修都需要重新更换一部分风帽,不仅劳动强度大,且维修成本高。 2.2 改进后风帽结构及特点 将风帽底座加厚,与钟罩之间采用螺纹联接。由于将底座加厚,大大减缓了底座的磨损,使用寿命得以延长,增加了运行的安全性;若出风孔堵塞,可将钟罩拧下来进行处理,方便了检修人员的工作,减轻了劳动强度。 图3 改进后风帽 3 结束语 通过对旋风分离器烧红原因的分析,找出了一些对策,减缓了旋风分离器烧红、漏灰的程度,但在实际中还需要找出更好的解决办法,以期更大程度上解决这一困扰循环流化床锅炉安全运行的问题。通过对返料器风帽的改进,减轻了风帽底座的磨损程度,减轻了检修人员的工作量,延长了风帽的使用寿命,增加了运行安全性和稳定性。 【参考文献】 【1】岑可法等 循环流化床锅炉理论、设计与运行 北京:中国电力出版社,1998年第一版 【2】党黎军 循环流化床锅炉的启动调试与安全运行 北京:中国电力出版社,2002

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