- 3
- 0
- 约2.06千字
- 约 5页
- 2016-06-05 发布于重庆
- 举报
降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告(最终)
降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告
1、项目现状
硬线钢主要生产钢丝、胎圈钢丝、钢丝绳、预应力钢丝等。①采用高拉补吹冶炼,实现高碳放钢(C≥0.12%,P≤0.01%),提高转炉终点碳
由上图可以看出,3月攻关至今,转炉出钢终点碳在逐步提高,保证了供精炼钢水自由氧含量的降低;
②放钢采用二次渣工艺,见渣抬炉,杜绝下渣③出钢由起初的“石灰+萤石”渣洗工艺和“电石+碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺④根据出钢终点碳及下渣情况,灵活调整炉后脱氧剂的加入量。
(2)精炼车间:
第一阶段:
1-4月,受生产节奏及转炉石灰加入量不准确影响,进站钢水渣子结坨现象较多,造成精炼化渣困难、成渣速度慢、送电时间长,平均精炼时间为50min。
第二阶段:
6月至今,由于转炉低铝预熔渣的使用以及转炉提高氩前温度达标率,钢包初渣得到明显改善,精炼成渣速度加快,平均精炼时间缩短至40min。
同时精炼炉严格执行工艺规程,采取了以下措施:
①钢水至精炼实行全程吹氩,保证前期夹杂物的上;
②同时对精炼渣进行严格控制,制定合理的供电制度及造渣制度;
③选择“电石+碳化硅”进行脱氧及加强脱氧剂加入制度保证脱氧快速有效;
④充分脱氧延长精炼白渣时间,保证精炼结束后的喂丝终脱氧效果及软吹时间达标。
(3)连铸车间:
①合理增强连铸机对钢水的全保护浇注效果防止污染,二次氧化;
②中包过热度控制在15
原创力文档

文档评论(0)