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10年12月份质量工作报告
2010年12月份质量工作报告
一、供应商及进货质量
1.12月17日,加工的5吨/8吨集装箱走轮,大约有20%材质过硬,难以车削,车崩了好几把刀刃,并发现有4只表面缺肉,随即向供应商兰溪兰博铸钢厂反馈,要求分析原因,进行整改,保证下次供货杜绝此不合格现象,同时通知采购退货9只。此批走轮是11月18日入库,数量107只。
总经理批示:
对于外购外协件的严重质量问题,要坚决采用退货的处理措施,这样供货商才能长久性! 二、生产过程和产品出厂质量状况
1.12月1日,SGC-1-1压缩机插门导杆短,导致集装箱插门与推头干涉,随即要求安装人梅养火返工,通知车间安排按图做合格的导杆。短导杆是旧机器与双油缸配的,此台机器是用的单插门油缸,故有干涉现象。
2.12月2日,检王留峰拼焊的松江垂直式SGC-1-50.5.1地坑框架.底部少焊了四只角铁,立即通知车间负责人,务必在安装现场配焊上。
3.12月6日,检供松江新桥的两只5吨集装箱门框铰链未焊保险螺母。告知汪主任安排补焊上,并穿上了保险绳。此台压缩机是用旧设备翻新的,发现后门框把手断、横移走轮一只油嘴坏,通知车间安排返修好,并更换了新的油管。
4.12月7日,检10-21文登集装箱,门框锁紧后,右边有100mm长的缝隙,立即通知责任人张卫中返修好,达到密封不漏水。
5.12月9日,10-30张江集电港设备在合箱对接时,发现集装箱与压缩机接缝偏大,且上小下大,呈喇叭口。后查明原因,是集装箱前高后低造成的,测得集装箱前门高1620mm,符合图纸要求,后门高1610mm,偏低10mm。与车间协调,以后在焊接集装箱走轮时,一定要进行测量,以保证前后总高一致。
6.12月10日,检10-26松江垂直式大支架,发现平垫圈与弹垫上下位置装反,找到责任人张叶荣返工好。
7.12月13日,巡检一只5吨集装箱外圆弧处假焊长达100mm,一只箱门漏,原因是箱门垂直焊缝有长30mm的细微裂纹,后由石秀银安排责任人补焊好。
8.12月15日,检压缩机走轮支架一批,要求制作人陆延甘将焊接药皮清除干净。
9.12月20日,检5吨开口箱,箱门铰链两侧的保险螺母没有,立即通知责任人叶万元补焊上。
10.12月21日,中梅置业的设备在合箱时,发现推箱油缸推出时顶在箱门钢板上,原来是箱门中间的矩形管不在中心,左右焊偏了80mm,导致油缸头部抵不住矩形管,及时返修合格。
11.12月22日,检机加工5吨集装箱走轮,发现一只外圆面有30mm宽10mm的缩孔,协调补焊后打磨圆整。
12.12月23日,将10-27(2)松江新桥的两只集装箱,一只箱门有三处漏水,排水阀处漏水;另一只底板漏水,原来焊接大梁时点焊透了两个小孔,通知责任人返修合格。
13.12月24日,巡检发现集装箱箱门与压缩机接口的拉钩轴4只,上部2只都没有穿透矩形钢管的内侧壁焊接,只穿过矩形管外壁焊接,导致强度不够,合箱拉紧后,拉钩轴可能会歪斜,矩形管会破裂,将情况反馈车间汪主任,要求安排返工。
14.12月28日,巡检发现,2只5吨开口箱走轮锁紧螺母松动,是新员工张荣财装配的,马上通知石秀银组安排返工紧固。
15.12月29日,检中梅置业的5吨集装箱,箱门漏水,底板一处漏水,查底板一处较大焊洞,箱门有较长隙缝,后要求责任人返工好,再检合格。
16.12月30日,检4只SGC-2-15.10-009销轴,发现油杯孔螺纹为M8粗牙,所配的油杯实为为M8x1或M10x1,原来是图纸有误,立即通知技术部更改图纸,并要求车间安排将M8螺纹扩孔返工为M10x1.
17.12月31日,检机加工方绪传加工的5吨流动性压缩机SGC-2-5F.10-2.1-03旋转套,端面粗糙度要求为Ra1.6,实际加工为Ra12.5-25,要求其再精车一刀,保证端面粗糙度。
18.12月31日,检张江集电港集装箱油漆,插门板处有大面积流挂,遂将插门板拉至喷漆处要求返工。
19.本月产品出厂情况:
12月1日,10-20文登设备出厂;
12月8日,10-21文登设备出厂;
12月9日,10-27(1)松江新桥设备出厂;
12月10日,10-28武汉万达设备出厂;
12月14日,10-26松江垂直式出厂安装;
12月24日,10-27(2)松江新桥设备出厂;
12月28日,10-11-18松江泗泾开口箱出厂;
总经理批示:
过程检验有进步,目前所发现的问题,主要可以归纳成几点:
①.为抢工时,粗制滥造;
②.随心所欲,不按图纸生产;
③.图纸的加工工艺和质量要求不明确;
④.图纸转为实物的加工合理性有待提高;
⑤.油漆质量处于失控状态。
在新的一年里,要针对以上问题,提出相应整改措施和具体要求,使产品质量取得更大的进步! 三、现场5S管理
1.12月
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