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300MW机组循环水泵缺陷消除和持续技术改进
包头第三热电厂 王剑
【摘 要 】包头第三热电厂2x300MW 机组循环水泵因在选型设计上存在缺陷,先后发生叶轮室汽蚀损坏、可调叶片松动、不可抽芯、流量不足、电流偏大、运行方式单一等缺陷,通过近五年采取持续技术改进,使泵组满足各种工况下的运行要求,同时实现了节能降耗安全运行,效果良好。
【关键词 】循环水泵 缺陷 技术改造 经济性
1、引言:包头第三热电厂2×300MW机组,2006年底双投。配置的循环水泵是长沙天鹅泵工业有限公司生产立式湿井式斜流泵。该泵为大型立式、固定开式、转子不可抽出式混流泵,电机与泵直联,泵吸入口垂直向下,吐出口水平布置。从电机向泵看,泵转子逆时针方向旋转,泵的轴向推力由电机承受。每台机组配置2台循环水泵。
设备规范:泵型号 1600HLB-22.9 转速 495r/min
流量 18468m3/h 效率 88.0%
扬程 22.92m 汽蚀余量 9.4m
进口直径 950mm 配用功率 1600kw
出水口径 1600mm
2、近5年主要缺陷及技改消除情况:
缺陷1:2007.7-12月四台循环水泵先后振动超标,解体检查叶轮室损坏,可调叶片松动。
1.2 原因分析:叶轮室采用铸铁(HT250)抗汽蚀能力差。
1.3 技改情况:更换不锈钢叶轮室,解体将叶片角度间隙调整好,固定焊死。
缺陷2:泵设计不可抽芯式,叶轮汽蚀情况较重。
2.2 原因分析:检修时需切割出口管道整体吊出,检修困难,效果差。紧急检修需水下切割,费用高、修中修后安全性差。叶轮材质(铸钢)标准低。
2.3 技改情况:2009.3.20-4.18日 #2机组A\B 循环水泵更换可抽芯泵,拆除旧泵更换可抽芯新型泵(型号:1600HLB K—25.1),转子部件可整体抽出,进行安装和维护,检修方便,更换不锈钢叶轮(ZG1Cr18Ni9Ti),,提高叶轮抗汽蚀能力。
缺陷3:#1机组#A.B泵流量不足,电流偏大。具体存在问题:首先,1号机组循环泵循环水流量只有30769t/h,小于凝汽器设计流量36515t/h。其次,1号机组循环水泵运行电流及耗电大于2号机组循环水泵,2号机组循环水泵电机,高速运行电流约150A,低速运行电流只110A,而1号机组电机电流较高,高速时电流约176A,低速时电流约125A。最后在同等负荷条件下#1机组真空值比#2机组真空值低2KPa。
3.2 原因分析:1)、水泵的运行效率偏低。2).运行工况偏离设计工况经与厂家共同协商,厂家前期已使用新型水泵叶轮技术改造,均取得了重大节能抗蚀效益,决定选择原厂家,通过对水泵过流部件的优化设计,采用高精度模型试验研究,配以现代化的加工方法及工艺开发出的新型叶轮。通过只更换水泵叶轮,叶轮室,而电机、泵壳、管路等均不变的技改方法,达到较大幅增加水泵流量,明显降低水泵能耗的目的。厂家根据具体的现场条件来专门设计制造,在对老泵型改造时,还特别研究了新叶轮与目前水泵泵壳之间的水力匹配性能,从而实现最大优化。
3.3 技改情况:2011.8月1#机组A.B#泵更换新型叶轮、叶轮室,新叶轮重新确定循环泵叶型的角度,叶轮前盖板外移以增大叶轮过流通道等,此次改造,原有泵体和其他部件适配原有泵组设备。新叶轮采用不锈钢材质ZG1Cr18Ni9Ti。
改造前后主要技术参数:
改造后1号机流量提高至20000t/h,真空度比改造前提高2KPa,电机电流高速时142A,低速时110A。循环泵改造后主要技术参数见表1、表2、表3,
表1 双泵运行时改造前后技术参数对比
项目#1循环泵#2循环泵电流(A)出口压力(mPa)电流(A)出口压力(mPa)改造前181.50.26179.820.26改造后1600.251560.25表2 单泵运行时改造前后技术参数对比
项目#1循环泵#2循环泵电流(A)出口压力(mPa)电流(A)出口压力(mPa)改造前1760.231750.23改造后1550.211500.21表3 改造后主要技术参数
流量真空度电机电流改造前18468高速176A 低速125A改造后20000比改造前提高2KPa高速142A 低速110A产生效益:从循环泵表1试验数据可以看出,两台循环泵单、双泵运行时,1、2号循环泵电流下降21.0A-25A,循环泵出口压力变化不大。
满负荷时循环泵耗电率由改造前的0.61%降低为0
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