天助水泥降低四号水泥出磨温度QC成果发布资料.pptxVIP

天助水泥降低四号水泥出磨温度QC成果发布资料.pptx

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各位领导、专家评委、朋友们;降低四号水泥磨出磨温度;;;;明确解决课题的实施步骤及时间的分配;;;;;;;;;;;;;;;; 6月中旬小组成员从人、机、料、法、环方面针对四号水泥磨温度高进行分析和论证,得出以下10个末端因素:;;末端原因1:巡检工未按规定放料;末端原因1:巡检工未按规定放料;即使老操作人员经验丰富,饱磨次数少,但出磨温度仍相似。;四号水泥磨为开流磨,筒体部分用淋水来冷却。检查发现淋水管堵塞。;隔仓及出磨篦板时间久了,其上面的筛孔、篦缝被钢球打变形,筛孔变小,有的也被小钢锻堵塞。;我们做了助磨剂与空白粉磨实验,从对比检验情况来看,助磨剂效果没有发生变化。;由于到销售旺季,熟料库存较少,周转期短,出窑熟料温度还未降下来就用于水泥生产,入磨熟料温度偏高,最高时将近135℃,导致出磨水泥温度偏高。;当水泥比表面积偏高时,水泥在磨内研磨时间就长,产生的热量就高,出磨水泥温度也随之升高;水泥比表面积偏低时,水泥在磨机内研磨时间较短,产生的热量就低,出磨水泥温度也较低。 ;因时间久未清球,使研磨体级配不合理,粉磨做功不好,水泥细度难合格,被迫降低通风,增加了物料在磨内的停留时间,造成磨内糊球、 糊磨现象严重,同时产生大量的热,导致出磨水泥温度升高。 ;虽然四五月气温在逐渐升高,比较江津2012年四五月份,环境气温相似,但2012年同期出磨温度没有现在这么高。 ;现场对热电偶进行校对,显示测量在误差范围内;经过对上述10个末端因素的分析确认后,我们得出结论造成四号水泥磨出磨温度高的四个重要因素:;;;;1. 针对要因1,利用7月份中修,对2-3仓隔仓板篦板进行了改造,增大出料端尺寸,为防止进料端卡铁渣堵塞篦缝,在进料端做倒轮。并将隔仓篦板高度从1400mm降低到1200mm,通风面积从3925 CM2增大到7693 CM2,增加了3768CM2,确保磨内通风良好。;熟料库;3.针对要因3,合理调整水泥细度控制指标:7月份起比表面积控制由原来的350m2/kg降到330m2/kg控制,缩短粉磨时间、减少过粉磨及糊球糊磨现象。;4.1针对要因4,7月检修期间,对研磨体进行了清理,清除不合格的研磨体。;4.2.针对要因4,我们还对研磨体重新进行了合理级配,考虑到辊压机效果不好,增加1、2仓破碎能力,1仓填充率从26%提高到30%,2仓填充率从27.5%提高到29%,达到缩短物料在磨内的停留时间,降低出磨温度的目的。;;1.更换隔仓板后,磨内阻力减小,通风得到改善,磨头负压、磨尾负压、出磨温度,这些数据逐渐正常,出磨温度得到下降。;2.通过搭配冷熟料,加大库存、入磨喷水三项措施,入磨熟料温度得到有效控制,带入磨内的热量减少,使出磨温度逐渐下降。 ;3.比表面积控制指标降低后,加强通风操作,物料在磨内停留时间减少,出磨温度得到下降。 ;4.研磨体级配和填充率调整后,各仓磨音正常,物料流速正常,台产提高和出磨温度下降。 ;;;;1. 11月底进行员工培训,把前期采取的各项降低出磨温度的措施,进行了总结,并写入水泥磨中控作业指导书。;2. 加强烘干机的管理,保证干物料库存量,从而控制入磨物料综合水份小于1.50%,防止堵塞篦板,有利于磨内通风。;3. 优化配料:原来水分重的钛石膏(一种工业废渣)是和脱硫石膏按一定比例混合后入磨的,因两组份均水分大,造成经常堵塞出磨及隔仓篱板,这样会造成出磨温度高。现把钛石膏改加到出窑熟料链运机上,用熟料的余热烘干钛石膏,大大减少隔仓板的堵塞。;;由于国家对地产的调控,水泥市场疲软,竞争激烈,为控制成本,我们小组将选择降低物料消耗为课题开展下一年度的攻关活动。 ;发布完毕,谨请指导,谢谢大家!

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