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“备”则“倍” 有准备、有规划的人生更精彩! 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 实施三:点火温度低是影响固体燃料消耗的关键因素之一。通过对西宁、石家庄、石横等钢铁厂的考察,小组拟定了以两台50m2烧结机为试点青钢烧结双预热改造方案(这次改造新增一个卧式燃烧换热炉,换热室设置空气和煤气换热器,将点火用的空气和高炉煤气分别预热,预热设计值可达400℃和200℃,而后高温的空气和高炉煤气进入新型点火烧嘴进行燃烧。改造后的点火器烧嘴由原先的两排改为三排(见图6)。 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 图六 烧结双预热点火工艺改造简图 制图人:王东 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 原有空气预热系统各有两组空气换热器,对换热器进行改进后,两组换热器分别用于助燃空气预热和点火煤气预热,其中高温段用于预热空气,低温段用于预热煤气。 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 实施效果:改造实施后,助燃空气温度达到430~480℃,点火器煤气温度达到180℃左右,点火温度达到1150±50℃,烧结机料面由原来的土黄色转变为青黑色,临近熔融状态。 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 4月份50m2烧结系统固体燃料消耗由原来的57.84kg/t降低到53.23kg/t,吨矿固体燃料消耗降低4.61kg/t(湿基)。按4月份焦粉计划价格862元/吨,年产烧结矿180万吨计算,可降低费用715万元,两台烧结机双预热改造总投资仅为140万元,投资2个月即可收回。鉴于一烧双预热改造收到的良好效果,集团公司力促两台105m2烧结机进行双预热改造,并于9月份全部改造完毕,改造前后效果对比见表六。 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD -3.73 -3.68 -2.89 -4.61 固体燃料消耗变化情况 45.34 41.56 41.22 53.23 改造后 49.06 45.24 44.11 57.84 改造前 8月份 9月份 4月份 改造时间 平均 三烧 二烧 一烧 表六 双预热改造前后对比表 制表人:王东 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 实施四:针对配料工艺现存的主要问题,借鉴济钢、太钢等钢铁厂配料工艺情况采取以下两个措施: 1、引入新材料高效烧结添加剂 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 根据公司《新材料、新技术、新工艺试用及推广应用管理规定》,引入了高效烧结添加剂,并对烧结添加剂使用效果进行反复对比。实践证明烧结高效剂的配加对降低烧结固体燃料消耗效果明显,从9月份开始正式进入正常使用阶段,见表七。 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 3.95 3.84 4.05 固体燃料消耗降低,kg/t 3.14 3.55 3.58 产量提高,% 推广应用 扩大试用 初步试验 表七 添加剂应用效果比照表 制表人:王东 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 2、燃料分加改造 以三烧为试点进行燃料双预热改造,把两个燃料配加拉式皮带中的一个调转方向,在与H1-1皮带并行的方向上,增设一条宽650mm的小皮带,单独把部分焦粉输送到一混滚筒和二混滚筒之间的H2-1皮带上,达到部分燃料外滚的目的。改造工作于5月底全部完成投入使用。 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 燃料分加现场图片 青岛钢铁控股集团有限责任公司 QINGDAO IRONSTEEL GROUP CO.LTD 6月份对三烧燃料分加技术改造效果进行评价,同等条件下,改造后固体燃料消耗比五月份降低了3.57kg/t;烧结矿各项质量指标与冶金性能得到明显改善;数据对比显示转鼓指数提高0.72个百分点,FeO降低0.56个百分点。 实施效果:配料工艺技术的改进是烧结固体燃料消耗降低的核心环节,高效烧结添加剂的配加和燃料分加的共同作用,使固体燃料消耗
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