改善合格率提升课程.pptVIP

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料件如何摆放防止变形 固定护罩和活动护罩模具更改 料件整形工序 供应商辅导 培训人员:陈天月、张一、雷蕾、 韩金霞、合诚相关人员 培训地点:合诚工具厂 培训日期:8月16日 一 培训活动过程记录 培训日期:8月21日 成品振动检验标准 现场员工培训 培训人员:陈天月、袁守燕、雷蕾、 验机员工 培训地点:生产现场 二 改善事例记录 改善事例一览表 照片 来料转子本身平衡超过目标值,导致产品振动 增加转子平衡检验设备,对来料转子按照抽样标准检验 对来料转子实施抽检,按照浙江皇冠电机车间制作标准判定接收标准 从进料控制其稳定性,降低装配振动不良率。 增加转子专用检验设备 实施日期:9月1日 转子动平衡不良导致产品振动 增加检具,控制料件的稳定性 用于调节检具水平的3颗螺钉易松动,导致检具测量不准确 增加3个螺钉固定底座,防止松动 底座固定牢靠,防止检具晃动,影响检测 从进料控制其稳定性,降低装配振动不良率。 实施日期:8月16日 砂轮片静平衡不良导致产品振动 照片 检具本身水平无标准,无校正工具 增加水平仪,用于校正测量仪器的平稳性 保证测量仪器的准确性,有效监控砂轮片静平衡的稳定性 从进料有效监控砂轮片静平衡稳定性 实施日期:8月15日 检具测量不稳定,需要多次校正,而校正工具缺乏 沉孔内径过大,且有倒角,与输出轴接触面积小,导致振动 取消倒角,并减小沉孔尺寸由φ19改为φ18 增大与输出轴接触面积,改善振动 从进料控制其稳定性,降低装配振动不良率。 实施日期:9月1日 内压板与输出轴接触面积小 改善工艺,降低振动不良率 螺钉孔与活动护罩转轴干涉导致转动不灵活 设变。取消活动护罩螺钉孔 取消掉螺钉孔,与活动护罩试配灵活。 降低活动护罩不灵活不良率。 实施日期:8月16日 螺钉孔冲压过程中容易造成边角变形,与活动护罩干涉 改善活动护罩与固定护罩干涉问题 固定护罩和活动护罩出现擦伤和干涉问题 与合诚工具沟通,固定护罩修模,将边角向下倾斜 更改后,降低了活动护罩和固定护罩干涉的问题 实施日期:8月26日 固定护罩和活动护罩变形 降低活动护罩干涉的不良率 降低动护罩干涉不良率 活动护罩折弯,减少擦掉漆问题 实施日期:8月16日 与合诚工具沟通,活动护罩修模,该处折弯,增加弧度 固定护罩和活动护罩出现擦伤和干涉问题 固定护罩和活动护罩变形 降低固定护罩干涉的不良率 降低动护罩干涉不良率 折弯 整形工装未执行。由于供应商方已经对料件变形做出处理,改善过程中无明显变形。暂不增加线上整形工序。 89.1% 91.5% 目标未达成 合格率有所提升,但是仍未达成。 未达成原因:切割机弹力小和自锁异常增加 0.4% 3% 3.4% 目标达成 第一批改善点 第二批改善点 供应商辅导、整形;外检加强抽检力度等 供应商修模、整形完成 1.8% 5.4% 目标达成 不良率增加原因分析:内压板采用仓库库存(库存较多),而未用新改善内压板 切割机改善合格率提升 CONTENT 目 录 2014年上半年装配车间一次装配合格率 由图可知,除了切割机和订单量较小的其他产品,大部分产品已达到目标合格率。 2014年上半年装配车间切割机一次装配合格率 切割机上半年合格率均未达到厂区目标值,且不稳定。 切割机不良项目柏拉分析 由图可知,影响切割机合格率因素主要在于振动、活动护罩和偏摆。 切割机8月1-20日合格率推移表 平均合格率89.1% 现状调查过程中,切割机不良率仍未达到目标值,且平均合格率只有89.1% 活动护罩不灵活和振动、偏摆是影响合格率的关键。 切割机8月不良项目柏拉分析 振动偏摆不良要因分析 料 振动偏摆不良 同心度 厚度尺寸 端面跳动 内孔尺寸 偏摆 内压板 不均匀 砂轮片 输出轴 端面跳动 铁芯跳动 转子 污渍 动平衡 静平衡 判定标准 方法 手柄 护罩 机壳 人 操作 搬运 敲轴承 磕碰挤压 机壳放置 砂轮片放置 生产线 仓库 机 转子压机 调试 工装 压偏 轴承压伤 加工工艺 测 检具 无校正仪器 晃动 人 机 料 活动罩不良 喷漆厚 变形 焊接 螺丝孔 变形 自检 搬运 整形 摆放框 方法 磕碰挤压 无工装 活动护罩 搬运 固定护罩 尺寸 喷漆厚 检具 摆放 喷漆 焊偏 卡槽间隙小 活动罩不良要因分析 要因验证 要 因 验 证 计 划 要因验证—振动不良 人 验证1:砂轮片摆放 仓库摆放 生产线摆放 非要因 经过多次观察,砂轮片摆放整齐,无磕碰、挂空等隐患 测 验证2:砂轮片静平衡检具 在多次测量砂轮片静平衡过程中,3个底座调节螺钉容易松动,且测量时轻微碰撞都会直接导致检具本身不平衡,测量不准确 要因 要因验证—振动不良 料 验证3:砂轮片静平衡 检验标准 样本数 装机数 不良数 不良比例 静平衡量低于1.

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