04宋春艳——降低PECVD工序产生的不良解说.ppt

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降低PECVD工序产生的不良 部门:生产制造部 组长:孟小龙 小组成员:杜延朝、宋春燕、姚立彬、李刚、高东岗 日期:2010.07.05 目录 1、小组信息 2、问题定义/ 改善主题和目标设定 3、现状分析 4、真因分析及验证 5、对策拟定与实施 6、效果确认 7、持续改善及效果评估 8、防止再发、标准化与认知 9、残余及潜在问题 1、小组信息 组名:PE之星 组长: 孟小龙 小组成员:杜延朝、宋春燕、姚立彬、李刚、高东岗。 小组目标:将PE碎片率降低到0.13%以内,PE崩边降低到0.02%。 部门:生产制造部 起止日期:2010.4.14-2010.6.25 2. 问题定义/ 改善主题和目标设定 问题描述及目标: 分类 描述 问题描述 PE会产成大量碎片和隐裂,到丝印第一道就会形成碎片导致丝印碎片率升高,后检测同样产生大量的PE崩边影响整体合格率。 现状 三月份碎片率0.35%,崩边率0.14%,与目标碎片率0.13%、崩边率0.02%差距很大。 目标 六月份结束要达到碎片率降到0.13%,PE崩边降低到0.02%。 差距 达到理想碎片还需要降低0.22%,崩边率降低0.11% 2. 问题定义/ 改善主题和目标设定 问题定义:5W2H分析 所要改善主题的描述(5W2H) What? 降低PECVD工序产生的不良 Who? 组长:孟小龙。组员:杜延朝、宋春燕、姚立彬、高东岗 When? 2010.04-2010.06 Where? PE工序 Why? 改善效益、提升品质 How? 制定标准作业流程,改善设备状况 How much? 0.13% 3. 现状分析 数据分析: PE碎片率0.35%(2.25-3.25) PE崩边率0.16%(3.25-4.13) PE崩边 丝印碎片率0.60%(3.25-4.14) 数据分析: 3. 现状分析 丝印上料台 3. 现状分析 现状分析:5W2H分析 PE产生不良高(5W2H) When? PE工序生产时,包括插片、卸片 Where? PE工序 What? PE工序生产时造成的碎片,PE崩边 Why? 动作不规范、石墨舟清洗不及时卡点换的不合格。 Which? 观察员工动作、收集数据 How? 从规范PE工序内工的动作着手,制定石墨舟的合理清洗流程 How much? 三月碎片率0.35%,崩边率0.14% 4. 真因分析及验证 碎片种类 定义 产生原因   吸片掉片 插片、卸片及其他需要吸笔移动硅片的过程中,操作不当导致的掉片 人工碎片 插片碎片 插片时动作不稳定,用力不当或碰撞导致碎片 卸片碎片 卸片时动作不稳定,用力不当或碰撞导致碎片 卸片隐裂 运行工艺之前,有损伤的硅片,经炉内高温后,成为隐裂或碎片,直到卸片时被发现 测试膜厚碎片 测试过程中,动作不稳定,导致碎片 上/下料掉片 由于人为原因,未将硅片固定于卡槽内,导致上、下料时硅片被设备净化风和热排风吹落 花片 无法返工的镀膜不良 设备碎片 吸笔掉片 吸笔故障,吸力不足导致掉片 卡点掉片 石墨舟卡点安装不标准或卡点松动,硅片无法在石墨舟内固定 卡点碎片 石墨舟卡点磨损变深(表现为卡点过大),导致插片或卸片时,硅片与卡点之间摩擦力过大而导致碎片 舟 硅片出炉后发现的碎片(硅片尚未受到卸片操作的外力作用) 按碎片原因分类: 碎片分类 按碎片原因分类 数量 比例 总计 所占比例 来料 隐裂 84 24.56% 84 24.56% 人为 吸片掉片 196 57.31% 7 3.57% 插片 72 36.73% 卸片 99 50.51% 测试膜厚 5 2.55% 上/下料掉片 7 3.57% 花片 6 3.06% 设备 吸笔掉片 62 18.13% 3 4.83% 卡点掉片 22 19.35% 卡点碎片 28 29.03% 舟 9 46.77% 4. 真因分析及验证 碎片统计(4.21-5.04): PE碎片构成 4. 真因分析及验证 卡点未及时更换或者更换不合格 设备碎片高 员工动作不标准 人为碎片高 不标准动作 4. 真因分析及验证 PE不良 人 法 物.料 机 动作不标准 厚薄不均 石墨舟卡点更换不标准 隐裂多 速度过快 没有标准作业流程 石墨舟使用次数过多 地面不平 安排不合理 吸笔吸力不足 疲劳 原 因 分 析 人 动作不标准 观察动作,确定合理动作 速度过快 实行标准工时插片时间不得低于10min/批,卸片不得低于4min/批,严格执行 疲劳 合理安排,杜绝浪费 机 吸笔吸力不足 建立吸笔磨损笔记,定时更换 卡点更换不合格 跟踪卡点磨损程度,2月更换 石墨舟清洗不及时 100次清洗 地面不平 推车小心,地面磨平 物、料 隐裂多 追查原因,严抓等刻 厚薄不均 前检投入严格控制 法

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