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  • 2017-05-07 发布于河南
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10氧化铁

永磁铁氧体生产中常见质量问题 教学目标: 熟悉永磁铁氧体生产中常见质量问题,其引起原因和采取控制的方法。 职业技能教学点: 1、跑白,花斑现象产生原因及解决措施, 2、坯件起泡原因及解决措施, 3、开裂问题,带余磁问题产生原因及解决措施。 教学设计: 复习——讲授——小结——作业布置 教学手段: 课堂讲授 复习上次课重点: 一、SrM的配方,n值可取6(理论),生产常取5.9,( 5.7~5.9),高摩尔,<5.5 (低摩尔) 二、添加剂的影响,主要新发展,加La2O3,,Al2O3,Co2O3。日本的FB9系列,是用La2O3,取代部分SrCO3,用Co3O4部分取代Fe2O3,在一次料时加入;中国二次料时加入,也可引起相应的一些作用。 三、影响磁性能主要因素:1、预烧料的性能;2、二次加杂情况;3、制粉工艺及平均粒度与粒度分布;4、取向度。 另外,判别预烧料性能好坏,用求K值和求M值的方法: K值计算:K=Br+0.4HcJ, M值计算,M=3Br+HcJ(单位CGS制,KGs,KOe) 新课教学: §2、5 永磁铁氧体元件生产过程中的 常见问题 一、跑白和花斑现象 二、起泡现象 三、开裂问题 四、烧结带磁现象 跑白和花斑现象 经球磨后的料浆表面会析出一层白色沉淀物,从而导致组成偏离原始配方,料浆变稠,严重时难以湿法成型,影响产品质量,制得的毛坯放置数天后,表面会长出越来越多的白毛,产品磨削后,磨削面也会出现一层白灰,该现象夏天比冬天严重。 产品花斑的形成,在很大程度上与游离的SrO有关,产品中花斑的轻重程度与料浆中PH值大小的程度有关, 跑白和花斑现象 一般来说,磁体中斑块处含SrO较多,花斑是SrO,BaO与毛坯表面铁氧体的共熔物。 起泡现象 不少生产企业在二次烧结中,磁体常常出现起泡现象,严重影响了磁体的性能和成品率,出现起泡现象的主要原因: 较高的水分偏折率,较低的球磨粒度和预烧温度,过高的烧结温度以及通风性好的烧结炉其磁体都易产生泡状物,解决办法是将坯件烘干时间延长,适当提高球磨的平均粒度,预烧料温度和降低二次烧结温度。 开裂问题 除了花斑引起烧结产品开裂外,还有其它一些原因,如成型工艺、烧结升温速度过快、降温过快等。具体原因具体分析,查明后采取措施,烧结升温开裂断面不平整,这是因为坯件开裂时尚未完全铁氧体化。在降温过程中,由于冷却速度太快,或出炉温度高会引起炸裂,其裂纹一般细而直,裂纹断面也较齐整。 产品端面开裂产品 气泡产品 背弧掉块产品 内弧裂纹产品 掉块产品 有异物产品 起层产品 烧结带磁现象 带磁现象多表现为单面多极形式,极数为几极到几十极不等,而且极面很不规则,用磁性显示仪可以清楚地看到多个不规则的小圆圈,圆圈内外即为不同极,用霍尔探头可测出不同的极性和强度(几mT→60~70mT)。带磁现象可整板产品带磁,或同样条件下有时带磁而有时又不带磁。工业生产中辊道窑,推板窑等都有可能出现烧结后带磁,烧结带磁出现时多伴有窑炉炉尾鼓风。各向异性,特别是高性能产品多层烧结才发现这种现象。 烧结带磁现象 分析:烧结带磁与取向成型时坯件退磁未退干净有关,冷却速度太快有关。烧结后磁体带磁现象对最终产品使用无影响。但生产过程磨加工,清洗较困难,装配过程也有麻烦,解决办法是对症下药。如调整好成型退磁装置,使坯件退磁干净。减小炉尾鼓风量,延长窑炉冷却区,适当调整降温速度,适当改变坯件摆坯装迭的长径比L/D,进行分隔烧结等。 课后小结: 一、?? 跑白; 二、起泡; 三、开裂问题; 四、烧结后带余磁. 作业布置: 永磁铁氧体生产中常见哪些质量问题?其产生的原因有哪些,怎样解决(措施)? 《铁氧体生产工艺技术》 宜宾职业技术学院 《铁氧体生产工艺技术》 宜宾职业技术学院

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