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降低感丹 “涨袋”不合格率
发表人:苏其森
撰稿人:李秀霞、李慧梅;前 言;一、小组简介;活 动 计 划 表;;*;四、设定目标;目标是可行的;;六、确定主要原因;末端原因三:热封体未及时清洁
针对操作规程的规定进行现场调研(如下表)
末端原因四:制袋器安装偏差
调查人:李季平 确认人:汪永力 日期:2008年4月;末端原因五:内包料阻隔性能差
1、通过供应部和质保部联合对内包材生产厂家进行考察,发现供应商的内包材质量不稳定,内包材有镀铝不均、针孔度不标准等现象
2、针对上述情况,质保部对成品进行抽样检查。
调查人:刘利 确认人:张才文 日期:2008年4月
; 末端原因六:颗粒贮存时间过长
车间对连续生产10个批号的感丹进行现场调查。从颗粒入中转站到颗粒填充 结束分别为20h、22h、23h、20h、23h、 22h、21h、20h、20h、21h,符合正常生产周期规定
记录人:李伟强 确认人:张才文 日期:2008年4月
末端原因七:温湿度偏高
1、根据文献报道和实际调研,泡腾颗粒剂的生产和储存条件应20℃以下,相对湿度为50±5%
2 、车间进行连续5次生产现场的温湿度调查(如下表)
记录人:李伟强 确认人:张才文 日期:2008年4月;七、制定对策;八、对策实施;(3、取3个样品放置在实验培养箱进行加速实验);以上实施加速试验结果表明,三个厂家复合膜的阻隔性能:
决定选择山东华瑞彩印厂生产的复合膜。; 用山东华瑞彩印厂生产复合膜按三面封和四面封进行感丹颗粒填充,做对比性加速实验(如下表)。;*;实施二;感丹吸湿平衡曲线 ;九、效果检查;依据上表,绘制对比图(如下)
制表人:苏其森 确认人:邢美业 日期:2008年7月;(二)、效益分析
(1)经济效益:2008年8月-2009年3月共计生产10780件,与2007年6-12月因涨袋而退货(13.8%)比较,避???退货1488件
1488件×201.6元/件=300000元(人民币)
直接损失300000元 -活动费用6000元=294000元(人民币) ;自我评价表
单位(分);(3)社会效益:本次活动开展后,客户对产品的感知良好, 体现了“华世丹 造好药 为人类”的企业宗旨和“三个一”发展战略。
;施; 通过本次小组活动,解决了感丹“涨袋”问题,使感丹“涨袋”不合格率降至0.3%。;十二、下一步打算;
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