降低采场一次爆破大块率--四优化.doc

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PAGE - 8 - 北洺河铁矿“四优化”项目验收鉴定表 编号: 2013年 11月 5日 项目名称降低采场一次爆破大块率项目类型进步型√ 创新类□项目申报人赵克寒项目负责人赵克寒参加人员周超群 白书文 王爱君 崔杰 栗小攀 孙进伟成果主要内容介绍: 2013年以来,采场一次爆破大块率高达12%,给出矿及后续作业带来较大的影响,且增加了二次爆破炸药消耗,同时增加了工人的劳动强度,为了避免一次爆破大块率高给生产带来的不利影响,车间从2013年3月份开始将降低采场一次爆破大块率,作为2013年车间主要科研项目开展深入细致的研究工作,并取得了显著的成效。 (1)、降低了炸药单耗,节约了炸药成本 (2)、大块率有所下降,从年初的12%降低到8.89%,炸药单耗由0.61kg/t降低到了0.53kg/t。 (3)、完善了各项基础工作,提高了质量管理工作水平。经济效益计算过程: 1、炸药单耗由0.61kg/t降低到了0.53kg/t,按年产量190万吨算,每年节约炸药成本46.2万元。 2、矿石量创效 爆破大块率减少到8.89%后,掌子面矿石的流动更好,单排矿石回收率更高,平均每排多回收矿石52t,每年按爆破正排1500排计算,可多回收矿石7.8万吨,铁精粉4.36万吨。每吨铁精粉价格1000元/t,参照2012年全年平均铁精粉成本298元/t计算,预计收益3060.7万元/年。 3、大块率降低,减少破块车备件及油脂消耗 目前采矿车间共4台破碎机。 按照2012年破碎机消耗推算,大块率由12%降至8.89%,大块率降低25%。 共计节约油脂、备件95.82×25%=23.9万元人民币。 申报人 赵克寒 2013年11月5日财务科意见: 年 月 日专业组审查意见: 1、成果类型:进步型 创新类 2、真实性 3、应用时间 4、经济效益(或分值) 5、鉴定综述 负责人签字: 年 月 日 技术委员会评审意见: 1、成果类型:进步型 创新类 2、成果等级 3、奖励额 4、评审综述 主任委员签字: 年 月 日降低采场一次爆破大块率项目总结报告 一、项目概述 2013年以来,采场一次爆破大块率高达12%,给出矿及后续作业带来较大的影响,且增加了二次爆破炸药消耗,同时增加了工人的劳动强度,为了避免一次爆破大块率高给生产带来的不利影响,车间从2013年3月份开始将降低采场一次爆破大块率作为2013年车间主要科研项目,由赵克寒主任组成攻关小组并任该项目组组长,车间技术组负责项目在井下一线的全面指导,各队段负责项目的实施。 二、项目实施 1、问题描述及目标 2013年1月~3月采场一次爆破大块率平均为12%,高于矿要求的9%,具有较大改进空间。车间通过研究将降低采场一次爆破大块率作为重点项目,组建项目团队,确定项目目标,在10月31日前将大块率降到9%。(如图1) 2、原因分析 通过现场调查、收集原始数据,项目小组开展分析研讨会,总结了以下6条主要原因: 1、围岩破碎及节理裂隙发育(围岩条件) (1)中深孔施工过程中炮孔在围岩破碎位置处偏斜度达到2°左右,造成孔底距较原设计增大0.3m左右,导致整个炮孔扇形面装药不均匀; (2)施工后的炮孔容易被孔壁破碎段处的大块堵塞,装药管无法到达孔底,炮孔装药不到位; (3)受回采地压及爆破震动的影响,炮孔变形严重,原施工的Φ80mm炮孔孔径变小或炮孔出现错位,造成装药密度不够,装药不到位的现象发生; (4)在节理裂隙地段,炸药爆炸能一部分从软弱面提前释放,爆炸能利用率低。 (5)单个采场内由于各进路围岩软硬程度不同,统一的设计参数无法满足不同围岩条件下对设计参数的需要,造成采场内局部围岩坚硬部位崩落后大块率过高。 2、单层矿(矿层条件) 由于单层矿在爆破出矿后形成空场,下一排炮孔爆破后崩落矿石推入空场后不能形成挤压破碎,造成大块率过高。 3、炮孔预留 软岩段过小的炮孔预留会造成下排炮孔的带顶事故,爆破散体将后排炮孔边孔掩埋,无法进行边孔的装药作业,造成爆破边孔处大块率过高;硬岩段过大的炮孔预留造成孔口处大块率过高。 4、炸药配比 由于使用的炸药为两种,且4月底使用了一种新的炸药,致使工人在配比炸药时无法掌握比例,最终导致装药密度达不到,装药不均匀等情况。 5、装药密度 因风压低于0.45 MPa,炮孔内装药较松散,造成装药密度不够。 另工人的熟练程度不同,在装药拔管过程中对拔管速度控制不到位,导致装药密度不均匀。 6、职工工作态度 中孔施工工人、装药爆破工人的作业态度好坏直接影响中孔质量、装药爆破

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