减少车门锁故障率浅析.pptVIP

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焊装车间QC小组;活 动 提 纲;一、小组概况;小组成员; ;二、工作计划;   三、选题理由; 四、现状调查;序号;根据统计表中数据,画出排列图:;   ; 通过活动,如果降低车门锁止重锁止机构变形故障频次的95%,质量反馈率可降至:58%×82%×(1-82%×95%)=21%;六、原因分析;七、要因确认;序号;序号;序号;序号;序号;序号;序号; 影响因素确认表;八、制定对策;九、对策实施; 1、防滑板安装位置相对车门后移10mm。 更改防滑板安装孔尺寸,使防滑板后移10mm,保证车门锁止后,防滑板与车门内板之间有10mm间隙。(如图7) 2、现场验证 防滑板与车门内板之间存在10mm间隙,车门锁止 时无干涉,车门锁止正常。; 1、理论分析 由小组组长赵文帜通过力学分析,判断密封 条工作部分单管隔离结构改为双管结构的可行 性。从而确认新的密封条结构:(如图9所示) 2、现场验证 a、按照设计要求,车门锁止后,密封条压缩 6mm,小组成员对改进后单一的密封条压缩6mm, 所用力为15N。 b、将改进后的密封条装在密封间隙尺寸符合 图样要求和无任何干涉的驾驶室上,且驾驶室不 装挡风玻璃,检测车门锁止时所用力为50N。 综合上述所检测结论,密封条压缩时所消耗 的力,是车门锁止所用力的:15÷50=30%,符 合标准数值20%±12%。;十、效果检查;活动目标柱状图; 经过本次QC活动将某型驾驶室车门锁故障率由58%下降到20%,大大降低了成本,以高质量,高标准赢取了市场,取得良好的经济效益。 服务成本=工人报酬(级别工资×6月)+差旅补助(天数×120元/天)+器材消耗 =2500×6+180×105+6000 =39900元 活动投入=模具修理费+小组经费=2000+8200=10200元 经济效益=服务成本—活动投入= 39900-10200=29700元 ; 通过QC小组活动,使小组成员运用QC方法解决问题的能力和信心大大加强,提高了人员素质,增强了QC小组团队凝聚力,丰富了专业理论知识,使我们更有激情投入工作。; 降低某型驾驶车门锁故障的具体措施,经小组归纳总结: 1、在地板总成生产质量记录卡上增加地板宽度检验工序内容。 (编号为:QX-8.2.4-014) 2、更改防滑板安装孔图样坐标尺寸。 (编号为:PW09/51-01034) 3、重新设计车门密封条结构图样。 (编号为:PW09/52-02026) 巩固情况: 为检查巩固措施落实后效果的持续情况,2011年4至5月份为汽车行业的高峰期,在此期间也增加了不少新进员工,6月份我们小组对4至5月份某型驾驶室故障频次进行统计,故障率为:5/26≈19%. ;;谢 谢!

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