03. SMT流程构优化,单位人力工时改善--项目报告.docxVIP

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03. SMT流程构优化,单位人力工时改善--项目报告

PAGE11 / NUMPAGES11 SMT流程结构优化,单位人力工时改善 项目基本信息 1.企业名称:延锋伟世通汽车电子有限公司 2.项目名称: SMT流程结构优化,单位人力工时改善 3.项目负责人(组长):蒋勇 4.项目组员: 王华江 施伟 吴颖 生产线班组 5.项目启动时间: 2013年2月1日 6. 项目结束时间: 2013年6月15日 本文用到的缩写: CWS: Current Work Standard 目前作业标准 目录 背景及目标第3页 团队介绍第4页 项目思路及计划第5页 改善前状况描述第6页 改善点及进度第7页 改善分享第8/9页 项目成果第10页 后续改善计划第11页 背景及目标 项目背景: 对于当今的制造型企业,效率(OEE)和单??人力工时(CWS)是企业的关键竞争力所在。在此背景下,结合公司的KPI指标来规划实施此项目,以此降低工厂的CWS(CWS改善率是公司关键绩效指标之一),提升企业在同行业中的竞争力,以实现竞争领先的地位。 项目目标: 科室的CWS改善率的绩效指标为20%的改善率,此报告所表述的部分是关于SMT流程结构优化,人力改善的项目(人力优化:10% CWS改善率=16个作业人员节约)。 团队介绍 团队名称:SMD流程结构优化小组 团队负责人:蒋勇(科室经理) 团队基本情况: 人数:12人 一线班组长 这是一支跨多职能、合作型和学习型的团队! 项目思路及计划 项目思路: 通过对现场的路径分析优化、流程分析优化和班组结构调整的手法实现10% 的CWS改善率。 项目计划: 通过五步走,实现项目改善目的。 第一步,团队组建。在2/1到2/7日,我们完成了团队组建,组建了一支跨多职能的改善型团队。 第二步,在2/18~2/22日期间,制定了本项目的目标。 第三步,花一个月时间,完成现场相关的工位的动作分析。 第四步,同第三步,花一个月的时间完成县城的流程分析。 第五步,在前面的基础上,依据分析的结果,对流程及岗位进型优化。 改善前现况描述 问题点: 现场规划草图: 改善点及进度 改善点: 通过对现场进行分析,一共挖掘了8个改善点,已经目前的改善进度参考下表: 改善分享 对于我们是如何分析和进行改善的,将选择部分分析和改善的过程进行分享。 首先,流程和路径分析改善分享: 6.1.1.通过对备料作业工位和操机作业工位的作业内容细化,比对流程及路径,找出重复动作。 对操机员整个工作进行观察,记录并分析,得出37%左右的时间花在线外找料,及6.1.1当中的重复动作上。 依据前面的分析结果,对生产线作业人员的岗位做整合: 取消操机线外找料动作,统一由备料人员一次准备好一个班的量; 将操机人数由原来的一个人一条线,改成三条线,由2名操作完成操作; 将U型线的检验员有两名,调整为一名(通过软体联线,实现一点确认两地的方式); 将U型线的操机有两名,调整为一名;然后安排机动不定期的对U型进型支援(支援处理一般性的生产异常)。 通过这些改善整合之后,U型线的检验员的节拍更合理了;生产线的操机员的人力及Loading也得到了进一步的优化。 其次,班组结构调整及岗位整合分享: 6.2.1.班组结构调: 新增加物料准备班组,设立班组长,重新分配班组长的管辖及人头数;通过新的班组优化后,实现了合理分配管理任务; 明确区域管理责任; 提升管理效率。 6.2.2.岗位整合: 改变培训和晋升模式,提升员工多岗位作业能力;同时配合培训优化晋升线路。 项目成果 资金效益: 通过大家的努力,目前完成的改善点,已经实现费用节约达119.37万元/年。 序号事项成果费用节约(万元/年)1人力节约 19人 96.14 119.373 2停机减少 73小时/月 23.433 3投入成本 0.2万元 备注: SMD停线成本(元/小时·线) =单线运营人力(人/线)*单位人力成本(元/小时)+单位能源成本(元/小时)+设备折旧(元/小时)。 项目达成 对比改善目标10%的CWS改善率,此项目目前已经实现12.1%的改善,超额完成了改善目标。 后续改善计划 此项目目标已经达成,但是改善仍将不断的额持续进行,下面是我们后续的改善计划:

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