电气基础知识—变频器研讨.ppt

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电气基础知识—变频器研讨

4)一拖多同速控制 利用一台大功率变频器,拖动多台相同功率、相同型号的小功率电动机,做同速运行。 缺点:当电动机的参数、输出功率不同时,电动机的转速不同,造成电动机不同步。 * 5.2 变频器过热故障的检修 5.2.1 变频器过热原因 5.2.2 排除方法 1. 环境温度过高 造成环境温度高的原因有: 1)夏天气温过高 夏天环境温度高于40度时,造成变频器的体温度更高,变频器要降额使用。 2)安装不合理 因为安装不合理,造成变频器散热不良。 2.变频器风扇坏、风道堵塞 工作在灰尘、絮状物较多的场合,如果变频器没有防尘措施,很容易造成风道堵塞,散热不良,极易造成模块损坏。 散热轴流风机,工作有年限要求,当风机的轴承干涸、风叶堵塞、绕组损坏等,会使风机转速慢或停转。风机转速慢或停转会使散热器温度迅速上升,如不马上停机保护,会使模块过热损坏。 5.2 电磁干扰故障的排除 5.2.1 电磁干扰的三种途径 ??? ??? 变频器的干扰途径为:传导干扰、电磁波辐射干扰和磁场耦合干扰。 1.传导干扰 是整流电源电流的不连续性造成的。他是沿着电源线传播,凡是接到该电源上的电器,都要受到干扰。 2. 电磁波辐射干扰 是因为变频器输出端PWM波辐射造成的。是无线传播,当信号线离干扰线较近时会受到干扰。 3.磁场耦合干扰 是电流流动在导线周围产生 的磁场形成的干扰。干扰距 离较近。 5.2.2 受干扰的原因 变频器受到电磁?干扰的主要原因是变频器的屏蔽不良。一是:电源线屏蔽不良,PWM波辐射严重; 二是:控制设备、信号线屏蔽不良,感应进了干扰信号; 三是:没有合理的接地,信号屏蔽线接地、变频器外壳接地、电动机外壳接地等。 四是:工频电源的干扰谐波传入了控制设备。变频器的输入端没有安装电抗器、EMC电磁滤波器,信号电源和变频器用同一电源。从发生的电磁干扰案例分析,问题主要出现在上述四个方面。 当判断变频器为电磁干扰,首先检查变频器的接地情况,信号线的屏蔽情况和走向,电源线是否进行了屏蔽,是否套入共轭磁环,是否接入滤波器等。可用示波器进行控制信号的观察,从而发现干扰途径。? 5.2.4 消除干扰的方法 1.进行良好屏蔽 2.分区安装 5.2.5 故障案例分析 案例1: 电磁干扰引起纺织机不能正常工作 1.案例现象:一台新改装的纺织机,用3.7KW的变频器拖动一台4KW电动机。调试后设备投入试运行。工作几个小时后电动机不转,变频器有频率显示,也不报故障保护。用户认为是变频器有问题,要求更换一台新机,后来厂家更换了新机故障依然如此。 2.案例分析:由于更换了新机,排除了变频器本身的故障。在检查时发现,按正转按钮起动变频器运行时,变频器面板的正转和反转指示灯都亮,也就是说变频器正转指令和反转指令都启用了,难怪电动机不运行。在检查中发现变频器没有采取有效的防电磁干扰措施,判断该故障为电磁干扰所致。 3.处理方法:在变频器输入输出电源线上套上磁环,把所有控制线更换成屏蔽线,同时降低了变频器载波频率。通过上述处理,故障排除。 案例2:电磁干扰引起注塑机不能正常工作 1.案例现象:一台18.5KW注塑机做节能改造,变频器在现场安装并设置好参数后,变频器起动调试。注塑机的电动机、注塑机上的比例流量、比例压力信号等都能正常反馈到变频器,但发现注塑机各项动作反映很慢,尤其是在射胶时电磁阀开度很小,射出的塑胶达不到要求,出现废品。 2.案例分析:开始以为是变频器参数设置的不对,通过反复检查没有发现问题。再检查变频器及注塑机周围设置,发现都没有接地,变频器也没有采取有效的屏蔽措施,怀疑以上现象是干扰所致。 3.案例处理:由于该厂房没有引地线进来,所以先在变频器侧做抗干扰处理,现场采取的措施为: 1)把变频器控制板上的对地电容去掉; 2)所有控制电路采用屏蔽线,屏蔽地接到变频器“GND”; 3)变频器的输入输出电源线套上磁环; 4)延长变频器模拟输入端子的滤波时间(设置端子滤波时间参数); 5)适当降低变频器载波频率。 采用以上方法与对策后,变频器干扰解除,注塑机正常工作。 案例13:变频器仪表干扰不能正常工作 案例现象:某公司进行水泵节能改造项目,安装了9台ABB ACS系列变频器,其中8 台变频器是ACS-510系列,功率范围为45~110 kW;另外一台变频器是ACS-800 系列,功率为200 kW,此台变频器和另外一台45 k变频器安装在一台1 000 kV·A车间变压器供电的380 V母线上。变频器的4~20 mA 调速信号均来自PLC 控制系统。 案例调试:在调试中ACS-510 系列变频器运转正常,但ACS-800变频器运转时出现了两个问题。 1)两线制仪表信号受到干扰,测量值出现波动。波动比较严重时,控制

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