分析技术工作总结.doc

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分析技术工作总结

分析技术工作总结 一、 个人基础知识进步情况 部门:矿山工具 岗位:工艺技术员 报告人: 工号:GT0051 日期:2014-12-13 在2014年的7月份,我加入到矿上工具这个大家庭,这半年期间,通过学习、实践及同事的帮助,学习到了很多的知识。 1) 刚来不久,刚好赶上新产品的试制,从潜孔专机,一直跟到加工中心,对潜孔 钎头机加的工艺流程有一定的认识,在此过程中,也学习到了怎样编制程序、调机等; 2) 以前三维制图用的solidworks,没有接触过UG,通过下班时间,学习了UG软件; 3) 通过学习金鹭切削技术培训书籍及实践总结,对切削原理及刀具切削寿命有了 初步的认识; 4) 通过学习及向同事了解,初步的了解潜孔钎头的使用环境及潜孔凿岩的原理。 5) 通过学习及实际的操作,对机床的结构原理有了一定的认识。 二、 个人专业技能进步情况 通过半年的学习及操作,使我掌握潜孔专机的编程、操作及调机;掌握了枪钻的刃磨,在操作期间对枪钻有了更深的了解;掌握了友佳车床及加工中心的编程。 1) 潜孔专机的基本操作:刀具的安装与拆卸、工装的更换及调整枪钻钻套、卡爪的安装更换以及调节卡爪夹持范围、了解操作面板按钮的基本功能、程序调试运行等; 2) 对机床坐标系有更深入的体会,潜孔专机是通过刀补建立坐标系的,每把刀之间没有联系,所以更换产品时,每一把刀都要进行对刀。将其更改为G55工件坐标系,小头以4号刀为基准刀,其他刀具以4号为基准刀进行对刀,这样,更换产品只需要对一把刀即可; 3) 在加工过程中对枪钻的使用有更深的认识,直径越大的枪钻,其转速和进给量越慢,并且标准枪钻的后角是20°,在加工115时,手工刃磨的枪钻后角角度是30°左右,由于潜孔钎头正火后硬度在里氏520以下,硬度不高,但其粘刀,所以增加后角后其加工寿命更长; 4) 参与友佳立式加工钻齿孔的调试,对刀具的切削参数有了更深入的了解。φ14、φ16的孔要先用小钻头钻,然后在扩孔至尺寸,圆度好,基本在2um左右,如果直接钻,圆度会超过5um,最大达到8um。转速高,圆度也不好,研发140时,φ14的孔用φ10的刀钻,然后φ14的钻头扩孔,但其圆度超过5um。与115的对比,其钻速为1500r\min,而115的钻速是1200r\min。 5) 通过对生产安全案例的学习,对机床的安全有深入的体会。编制程序的时候难免出现错误,所以在调机的时候,怎样避免撞刀是首要的问题:调机前先检查程序是否有错误;检查刀具是否有干涉;程序预演,仔细观察刀具的走刀路线是否有错误;对刀完要检验对刀是否正确;调机时要单节执行,并将快速进给倍率打到“0”,待确认走刀无误时再将快速进给倍率打至25%。 6) 通过学习切削知识和生产的实践,认识刀具切削参数与寿命的关系。切削速度太高会加剧刀具的磨损。过低刀具的寿命也低,易发生积屑瘤,不仅易发生崩刃,且表面质量低;进给太快,刀具的寿命低,进给太慢刀具寿命也低,要根据实际情况来选择;在粗加工中,由于是断续切削,冲击大,所以要尽可能的增加背吃 第1页,共3页 刀量,保护刀尖。 7) 机床的维护与保养: 每天开机加工时,先检查润滑油及导轨油,检查机床是否有异常,要充分的热机,热机时要仔细的看、听,检查机床是否有异常; 定期的维护机床,加润滑油及切削液,保持机床的干净卫生; 加工过程中,要仔细的观察机床状态,如果有异常,要及时停机检查。 三、 取得的工作成绩 在这半年中,主要取得的工作成绩如下: 1) 完成潜孔专机新金刚D140程序编制及调机; 2) 完成潜孔专机工艺的优化; 3) 改进潜孔专机对刀方式,使用G55坐标系; 4) 刃磨枪钻; 5) 参与友佳立式加工中心研发140铣排粉槽; 6) 参与友佳立式加工中心研发140钻齿孔; 7) 改进潜孔专机上料卡盘加紧、松开的两地控制。 四、 存在的不足 1) 对加工中心刀具的认识仍然不到位,对改进友佳加工中心铣排粉槽的效率还停留在计划阶段; 2) 加工中心的实践不足; 3) 潜孔专机上料机械手的改进不足; 4) 解决友佳350XL的断屑。 五、 改进措施 1) 学习友佳加工中心的操作,改进友佳加工中心铣排粉槽的效率; 2) 多和机电部探讨,改进潜孔专机上料机械手; 3) 通过更换刀具槽型及切削参数解决断屑。 六、 希望获得的支持与帮助

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