OOOt/d预分解窑生产油井水泥熟料的实践.docVIP

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OOOt/d预分解窑生产油井水泥熟料的实践

2 OOO t/d预分解窑生产油井水泥熟料的实践 2007-9-30 作者: ? ? (集团)股份有限公司 我公司5号窑(预分解窑)年产熟料60万t,主要生产普通硅酸盐水泥熟料。根据市场需求,在公司的统一安排下,5号窑于2003年8月进行了油井水泥熟料试生产。在2 000t/d预分解窑生产油井水泥熟料对于我们来说是一种新的尝试和突破,通过生产中不断摸索和实践,我们对油井水泥熟料的生产有了一定的认识。现对其生产及操作过程进行介绍。 1试验原料和配料方案设计 1.1试验原料 试验和生产用原材料为石英砂、石灰石、炉底渣及铁粉四组分配料。各原材料及其组成见表1。 表1原材料及其组成百分数(%) 1.2试验及生产配料方案设计 根据原材料成分和G级高、中抗硫酸盐油井水泥熟料性能要求,设计其配料方案为:KH=0.9 1 5±0.02,SM=2.45±O.1,IM=0.85±O.1。质量指标:煤粉细度(O.08 mm方孔筛)≤11.O%,煤粉水分≤2.5%,熟料fCaO≤1.O%,熟料C3A=3.O%±0.5%。 2试生产 2.1预配料 在预均化堆场首先采用石英砂加炉底渣代替粘土,与优质石灰石按比例进行预配料,经输送进入生料磨头混合料仓,用石灰石和铁粉作为校正原料合理配比人磨粉磨。使用过程当中,根据出磨生料粉质量情况,如出现质量波动较大现象时,可在预均化堆场混合料堆上采用少量粘土校正,以满足生产及质量要求。 2.2制备 严格执行化验室下达的出磨生料质量指标要求,CaO的波动范围为±0.3%,Fe203的波动范围±O.2%,细度≤12%,水分≤0.5%。严格过程控制,精心操作,生料各项质量指标完成较好,见表2。生产期间,出磨CaO、Fe203值基本稳定。由于油井水泥熟料的性能及煅烧要求,.A1203值相对较低,Fe203值相对较高,磨头喂料铁粉皮带秤显示量值保持加至最大,但有时仍出现Fe203值偏低现象,我们采取在预均化堆场混合料堆上布撒铁粉校正的方式,取得良好的效果。 2.3熟料煅烧 在油井水泥熟料煅烧方面作了详细的准备和安排:(1)采用热值较高的煤,其低位基发热量≥21 000 kJ/kg,煤粉水分≤2.5%,煤粉细度(O.08 1Tim方孔筛)≤11.O%。(2)试生产前对回转窑及预热器系统进行了三天定检,对预热器系统积灰进行了清理,各漏风点密封处理,各易发故障点进行了检查处理。对三通道喷煤管进行了重新定位,其冷态深入窑内1 50mm,45 m处偏斜150 mm,高60 mm.。从实际生产情况来看,其定位较为合理,窑内煅烧工况良好,主窑皮长短及厚度适中,窑系统运转率较高。(3)实际生产操作过程当中,稳定热工制度,合理分配二、三次风量。根据煅烧要求,系统用风量比原来略增大一些,适量增大三次风量,保证分解炉内煤粉的燃烧和生料的分解,以达到减少窑内通风量、缩短火焰、提高烧成带温度的目的。增大一次风量,内外风比例由3:7调为4:6,加强风煤混合,确保熟料的烧成。(4)窑炉用煤比例由4:6趋向于3:7,确保分解炉内生料的分解;料子烧结范围较窄,窑功率控制较高。通过以上调整,煅烧过程中出现故障较少,效果满意。试生产油井水泥熟料的化学成分及矿物组成见表3。 2.4中控操作 由于生料质量有一定的波动,要求中控操作适时采取合理的调整措施,来满足生产要求。生料制备是一个物理过程,熟料煅烧则包含许多化学变化,要求操作人员在精心操作过程的同时有一定的预见性,“预先小调整,防止大变动”,确保生产的顺利进行。窑系统部分操作参数控制范围规定如下: 高温风机转速:890~900 r/min; 高温风机入口阀门: 95%; 分解炉出口温度:880±5℃; 投料量: 135~140 t/h; 窑头用煤量: 5.2~5.7 t/h; 分解炉用煤量: 6.0~9.0 t/h; 二室篦下压力: 3 600~4 200 Pa; 窑电流:450~550 A; 窑速: 3.O~3.2 r/rain 中控操作具体做到:一通、三固、六稳、六兼顾。一通:系统畅通(阀门灵活,管道密封完好);三固:相对固定窑速、喂料量和篦冷机篦床料层厚度;六稳:稳定喂料量、C5筒出口气体温度、预热器排风量、烧成带温度、窑头负压和窑尾温度;六兼顾:兼顾系统温度场分布、C,筒出口温度及压力、分解炉内温度及压力、筒体表面温度、篦冷机废气量和废气处理及收尘系统。 前后兼顾,窑炉协调,稳定烧结温度和分解温度,稳定窑炉合理的热工制度,以保证系统的稳定和熟料烧成。 3常见现象及采取措施 (1)预配料及生料制备是基础,煅烧是关键。加强预配料及生料制备的控制,保证出磨生料指标合格率,才能保证

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