不同磷化工艺对套管螺纹粘着性能影响(精选).docVIP

不同磷化工艺对套管螺纹粘着性能影响(精选).doc

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不同磷化工艺对套管螺纹粘着性能影响(精选)

不同磷化工艺对套管螺纹粘着性能的影响 螺纹粘着属于粘着磨损,即由于粘着作用,摩擦表面的材料由一个表面转移到另一个表面所引起的磨损。对于套管来说,是指在上、卸螺纹过程中,管体和接箍的螺纹啮合表面相对运动时发生的粘着磨损。近年来,我国陆上油田发生了多起因螺纹粘着引起的套管联接螺纹泄漏、落井等事故,造成了巨大的经济损失。根据金属学及摩擦学理论,粘着磨损特性是一个多因素的系统特性,因此,引起螺纹粘着的原因是多方面的。其主要影响因素有螺纹参数、材料性能、接箍表面处理、紧螺纹扭矩等[1]。现文主要通过实物试验的方法,借助电子扫描分析,就接箍表面2种不同的磷化处理对套管螺纹抗粘着性能的影响进行了分析和研究。 1 试样准备   为了研究不同磷化工艺对螺纹粘着性能的影响,尽量减少和排除其他因素的干扰,我们将国内某厂家生产的成分、力学性能及螺纹参数相近的同钢级套管和接箍分成2组,对其接箍螺纹表面用2种不同的磷化工艺进行处理 其成分、螺纹参数、力学性能分别如表1~3 。 表1 套管管体化学成分分析结果  质量% 规格 外径×壁厚 mm 编号 元素的含量 C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb V Ti Cu D×B 1 0.16 0.14 1.18 0.017 0.006 0.027 0.010 0.196 0.029 0.005 0.020 0.193 2 0.16 0.14 1.18 0.016 0.006 0.027 0.010 0.192 0.028 0.005 0.020 0.188 表2 螺纹参数测量数据 编号 锥度 A**/ mm.m-1 螺距偏差 Δt/ mm.25.4mm-1 齿高偏差 Δh/mm 紧密距偏差 Δts/mm 1 外螺纹 62.5 -0.038 -0.013 -0.54 内螺纹 61.5 -0.038 -0.013 9.60 2 外螺纹 63.0 0.000 0.000 -0.42 内螺纹 63.5 -0.013 0.000 9.12 标准要求 内螺纹 62.5+5.2-2.6 ±0.076  +0.051  -0.102  9.54±3.18 外螺纹 62.5+5.2-2.6 ±0.076  +0.051  -0.102  -0.06±3.18 注:内螺纹表面经磷化处理。 表3 拉伸性能试验结果 焊管规格 及编号 部位 方向  抗拉强度 δb/MPa 屈服点 δ/MPa 伸长率 Ψ/% 1 管体 接箍 纵向 584 480 32.8 横向 587 458 31.4 纵向 752 637 28.4 2 管体 接箍 纵向 543 483 34.8 横向 547 461 33.0 纵向 749 641 23.6 第1种采用锌系磷化,其磷化工艺为:   碱洗:浓度10.5pt*,温度80℃,时间12min;活化:浓度1.2g/L**,室温,时间12 min;磷化:浓度28.5pt,温度80 ℃,时间12min。   第2种采用锌-锰系磷化,其磷化工艺为:   碱洗:浓度60pt,温度60℃,时间12min;活化:浓度0.5%***,室温,时间12min;磷化:浓度32.8pt,温度70℃,时间12 min。 2 上卸螺纹试验   第1种工艺试验套管共进行2次上卸螺纹。第1次按照位置紧螺纹,外螺纹恰好无外露螺纹牙,其中J*=14.85mm,扭矩3600N.m,结果无螺纹粘着;第2次按照扭矩紧螺纹,设定扭矩6100N.m,为最大推荐扭矩的1.5倍,实际紧螺纹扭矩6400N.m,卸螺纹后发现螺纹粘着。   第2种套管紧卸螺纹3次,第1次紧螺纹扭矩达6 147 N.m,接近第1种套管紧螺纹扭矩;第2次紧螺纹扭矩为4 086 N.m,第3次为4 229N.m,卸螺纹后均未发现螺纹粘着。 3 分析讨论   在进行上、卸螺纹试验之前,对2种工艺试验接箍螺纹表面的磷化膜进行扫描电镜分析,微观形貌如图1所示,其厚度及与基体的结合情况如图2所示。可以看出,第1种接箍的磷化膜微观上呈片状,粗大、松散,在宏观上表现为磷化膜颗粒粗大、不致密,而第2种工艺试验接箍的磷化膜微观上呈细颗粒状,反映在宏观上为磷化膜均匀、致密;第1种工艺试验接箍的磷化膜较薄,约4 μm,而且与基体结合不紧密,第2种工艺试验接箍的磷化膜厚约8 μm,而且与基体结合紧密 a  第1种工艺试验接箍 b  第2种工艺试验接箍 图1 磷化膜的微观形貌 1000× a  第1种工艺试验接箍 b  第2种工艺试验接箍 图2 磷化膜的厚度及与基体结合情况 3000×   紧卸螺纹试验后在第1种工艺试验发生螺纹粘着的接箍中选1个 编号为1 ,在第2种工艺试验未发生螺纹粘着的接箍中选1个 编号为2

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