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河坝1井抢险情况
中石化西南局、西南分公司 二00七年二月 (1)反循环替浆 8月4日采用反循环清水替浆,施工泵压16.2~60.3 MPa,排量0.2~0.9m3/min,注入清水54.15m3,仅返出泥浆12.6m3(密度2.40~2.45g/cm3),地层漏失泥浆41.55 m3, 决定进行正循环替浆。 (2)正循环替浆 8月5日采用正循环清水顶替泥浆,替喷施工过程中最高泵压52MPa,累计注入清水51.3 m3,顶出泥浆24m3。 (1)成立压井领导小组 局、分公司获知这一险情后,徐向荣经理立即召开紧急会议,迅速启动了Ⅱ级应急预案,成立了以徐进副局长为总指挥的现场排险领导小组,立即奔赴现场。 (2)启动企地联动 生产运行处协调通江县政府疏散井场周围500m内居民千余人,森林防火动用500人,同时进行警戒管制。 (3)通过南方公司协调2支井队停钻配制泥浆。 (4)调动10台泥浆运输罐车从宣汉奔赴现场。 1)飞三段储层压力高,产量大,且密度窗口窄; 2)嘉二段气层和飞三段处在同一井筒内,且漏失压力比飞三段低; 3)闸阀注脂孔泄漏,压井过程中立压不能超过30MPa,套压不能超过75MPa; 4)采用测试流程控压和放喷,难以满足井口灵活控压要求; 5)采油树闸阀工况越来越差,对压井时间的要求很迫切。 1)采用正循环压井,压井泥浆密度2.45g/cm3; 2)采用工程师法压井和置换法压井相结合的方法; 3)用泥浆压井前,连续向井内正循环注清水; 4)施工时控制油压小于25MPa,套压小于70MPa; 5)准备压井泥浆300 m3,堵漏泥浆50 m3; 6)先用二级管汇节流阀和油嘴配合控制井口压力,必要时采用一级管汇节流阀; 7)用2000型压裂泵车4台。 建立油管内液柱,缓慢控制增高套压 8月7日13:45~13:50 正注CMC隔离液2m3,排量0.4m3/min,立压26 MPa,套压29MPa。 13:51~14:05 排量1.0m3/min,通过控压,套压由29.0MPa升至52.0MPa,注入泥浆15m3。 控制套压,建立环空液柱 14:05~14:37 排量1.0m3/min,控制套压52.0~48.0MPa,累计注入泥浆48m3,放喷口见钛铁矿粉喷出。 节流阀快速被刺,环空液柱建立不理想 14:37~15:04 套压由48.0MPa降至37.0MPa(节流阀刺),累计注入泥浆70m3。 15:05~15:16 套压由37.0MPa降至28.0MPa(节流阀继续刺)。 15:16~15:28 换用一级管汇节流阀控制套压,套压由28.0MPa升至45.0MPa,放喷口见泥浆返出。累计注入泥浆量85 m3,考虑到井筒环空已有一定液柱,且一级管汇节流阀已出现被刺坏的现象,决定关井,转入置换压井。 置换放气,继续建立环空液柱,降低井口套压 15:28~15:47 关井,套压由45.0MPa迅速上升至65.0 MPa,稳定在63.5MPa。 15:47~15:55 套压由63.5 MPa降至56.5MPa,同时小排量从油管内注泥浆4 m3见泥浆返出时,停泵关井。 15:55~19:30 每隔30min放气泄套压一次,同时从油管内正注泥浆,放喷口见泥浆返出,停泵关井,分7次注入泥浆18.5m3,套压逐渐降至32.0MPa,产气45000 m3。从注入量和压力分析,井内有漏失,估算漏失当量密度2.55g/cm3。 堵漏提高地层承压能力,继续排出环空天然气 20:00~8日2:30 分7次注入堵漏泥浆16.5 m3,套压在10MPa~30MPa之间波动较大,产气 12000 m3。 4:00~9:30 分3次将堵漏泥浆挤入地层,注浆压力逐渐升高。产气5000 m3。 10:00~20:00 每隔 2h 间断泄套压放气,套压由 16MPa 逐渐降至4.0MPa,放出气量很少。 20:00~9日6:00 控制套压在5.0MPa以内,观察,测量出口泥浆密度2.39 g/cm3,从压井开始共向井内注入泥浆145 m3。 8月7日6:00~11:00 用节流阀控制套压2~3MPa,循环排量0.35~0.5m3/min,通过泥气分离器,放喷口火焰高度0.5~1m,逐渐熄灭,压井结束。 通过前期测试,获得地层压力111.1 MPa、温度132℃、估算产量150×104m3/d等数据,预计关井压力95MPa。 针对该井超高压、高产及复杂的井况,制定了如下测试方案。 2006年12月20日-12月28日,采用5个工作制度,安全顺利地完成了飞三段系统测试:分别在油压40.3、46.6、52.9、63.0、74.0MPa下,获得天然气产量157×104m3/d、151.1×1
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